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地下室底板渗漏现象研究及处理措施
地下室底板渗漏现象研究及处理措施摘要:近年来,带地下室的建筑已经屡见不鲜,但是地下室底板的渗漏问题始终没有得到很好地解决。本文将结合工程实例,对地下室底板渗漏现象进行详细分析,并提出相应的措施处理渗漏问题,可供参考。
关键词:底板;渗漏现象;膨胀失效;处理
中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:
近年来,我国土地资源越来越短缺,城市建设用地相对紧张。因此,地下室的建设也就越来越多。地下室的建设虽然在一定程度上解决了土地资源短缺的难题,但是地下室工程质量问题不断涌现出来。尤其是地下室的渗漏问题,成为困扰整个建筑界的疑难杂症。地下室底板渗漏不仅会影响建筑使用功能,而且还存在安全隐患。因此,本文将详细分析渗漏问题出现的原因和提出处理措施。
1工程概况
某建筑工程项地下室防水问题十分突出,施工面积大,施工工期紧、周边情况复杂,设计应用的防水新材料新工艺多。该工程施工过程中,多次遇到关乎地下室结构防水抗渗的问题。由于该工程底板防水施工,主要集中在桩头防水和底板主体防水两个部分,因此,将结合该工程实例底板防水的两大部分,逐一进行分析和研讨。
2桩头部分的防水问题情况
该工程的桩基大部分为直径400~500的预应力管桩。设计中为保证防水的严密,加入了桩头防水抗渗的施工内容。桩头防水抗渗主要有①桩芯顶部2.5m(桩芯混凝土浇筑高度,随桩基动测结果和设计要求不同,略有变化)高度内,浇筑补偿收缩抗渗混凝土(抗渗等级S8);②桩顶表面涂抹水泥基渗透结晶型防水涂料;③桩芯钢筋头根部绑扎遇水膨胀止水条。三道防水施工中最常出现的问题是:桩芯混凝土的浮浆和遇水膨胀止水条,未浇筑混凝土就已膨胀失效。
2.1桩芯抗渗混凝土浮浆问题
刚开始浇筑一区地下室桩芯混凝土过程中,发现桩芯混凝土稍加振捣就出现大量浮浆形成一层灰色泥皮。首先,对桩芯混凝土的配合比进行分析,发现桩芯混凝土中粉煤灰的掺入量达到混凝土30%左右,虽然整体掺入量符合35%的限定标准,但粉煤灰颗粒在浮浆中集中出现。这些颗粒无黏结力,是单纯的堆积层,干后成薄壳,强度低且易裂易碎,必须去除该层才能进行下一步作业。直接在浮浆层上浇注上一层混凝土,上下层混凝土将不能粘结,而恰恰需要在桩芯混凝土表面,涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并将其与承台混凝土浇筑成整体,恰好此次使用的磨细粉煤灰为粒径在45μm以下的一级粉煤灰。一级磨细粉煤灰颗粒的平均颗粒密度为2.1g/cm3,硅酸盐水泥颗粒则为3.15g/cm3。粉煤灰颗粒中含有较多的多孔轻质颗粒,即使在高频振动条件下,也不可能在水泥浆中下沉而随浮浆上浮,且集中聚集在表面,形成表面粉煤灰泥皮。由于桩芯混凝土浇筑空间小,振捣时振波无法很快释放,造成混凝土浆体的严重离析。两个原因叠加,造成桩芯表面严重的浮浆结皮现象。针对上述问题,在接下来的桩芯混凝土施工过程中,采取如下措施:①不使用泵送混凝土浇筑桩芯混凝土,改用普通人工浇筑混凝土;②降低混凝土塌落度、降低粉煤灰掺入量至10%;③使用人工浇筑、人工和机械振捣相结合的方式,进行浇筑振捣,并且控制振捣时长,减少混凝土的离析和浮浆的产生;④对产生的少量浮浆,及时进行驱除。采取上述措施,现场的桩芯混凝土浮浆问题再无出现,较好地保证桩芯抗渗混凝土的施工质量,从而确保混凝结构的抗渗性能和连接传力性能有效发挥。
2.2遇水膨胀止水条未浇筑混凝土已浸泡膨胀失效
桩芯钢筋锚固段根部(桩头外露钢筋底部)遇水膨胀止水条过早膨胀失效问题的处理。通过对遇水膨胀止水条产品特性研究和施工过程中的细节分析,了解到橡胶膨胀止水条,是通过遇水浸泡后产生2~3倍的膨胀变形的,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏。其每24h浸泡膨胀率达到100%,而它的最大膨胀率在300%左右。当膨胀度超过最大膨胀度的一半,该膨胀止水条即告失效。也就是说,如果在施工过程中,膨胀止水条在水中的浸泡时间超过48h,它就可能超过最大膨胀率的一半而失效。而第一次承台底板施工中,没有注意到这个问题。在遇水膨胀止水条施工后,还进行承台和底板底的结构外防水涂料施工,到绑扎完底板钢筋,准备浇筑底板混凝土时,时间已经过去了整整7d。期间由于下雨和施工作业,造成部分承台积水,而且未进行及时抽水,所以橡胶止水条经过长时间浸泡而膨胀失效。个别止水条还因体积膨胀而发生了移位。通过原因分析,可以通过调整施工方法和施工程序的措施,避免该问题的出现:①在底板大面积防水涂料作业完成后,再行绑扎固定桩头橡胶止水条,增加专用胶粘接固定止水条并用钢丝绑扎;②投入人力尽量加快钢筋绑扎进度;③对已施工完成的钢筋表面,用薄膜或塑料纸覆盖防雨;④在施工期间,派专人使用潜水泵,及时到位,抽除施工中和浇筑混凝土过程中
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