烧成车间停窑保护方案.docVIP

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烧成车间停窑保护方案

烧三车间停窑保护方案 为适应市场对产品质量的要求,保证库满停窑期间能够有效消除工艺、电气、设备等运行隐患,确保窑开启后的高效优质低成本运行,特制定《烧成车间库满停窑保护方案》。 一、停窑时间 按照集团公司的要求,烧成车间计划停机时间为7月1日至7月30日。 二、工作内容及时间安排 利用这次库满停机时间,车间工艺检修项目如下: 序号 项 目 内 容 人员安 排 完成 时 间 费用(元) 责任人 督办人 1 窑头密封治理 设置挡风环 更换密封片 刘乐野 7月2日至6日 2000 2 三次风管补漏 对耐火材料脱落部位,重新焊上锚固件,并浇注,杜绝漏风。 陈光 7月3日至5日 1500 3 预热器阀板漏风治理 检查更换已变形的阀板,并重新密封。 孙立刚 张连军 孙卫祥 7月2日至5日 3000 4 煤磨磨头密封 在磨门与进风管道接触处增加一圈毛毡。 周广礼 7月9日 无 5 三次风管分风墙重新砌筑 利用材料库内硅莫散砖重新砌筑 安泰公司 7月4日至5日 无 6 分解炉局部补漏 对漏点进行喷涂 安泰公司 7月9日至11日 3500 7 四级顶盖浇注 对四级顶盖重新浇注 安泰公司 7月3日至7日 10000 三、耐火材料维护情况、措施 1.做好准备工作。 1.1 检修物资材料到库内核对,缺少及时提报并跟踪物资到货情况。 1.2准备好苫布和砖托,做好检修物资的出库和保管工作。 1.3确定停磨和窑止料时间并传到到位,根据停磨时间把握各上料仓的物料量,同时保证对讲机满电状态,各岗位检查照明灯具和线路,必须确保照明充足。 1.4止料前对窑头排风机阀门、AQC炉旁路阀和入口阀,反复开关几次,防止管路和斜坡积料。 1.5止料前2小时通知岗位把三次风阀提起,使三次风管内少存留粉料。 1.6 止料前把胴冷风机、临时风机关闭。 2、做好停磨和停磨后定期翻磨工作。 2.1 止料前生料磨和煤磨提前停,两磨必须砸净,生料磨砸磨30分钟以上,煤磨砸磨20分钟以上,保证磨内不存料,便于检查磨内研磨体使用情况。 2.2 煤磨需低温砸磨,严格控制出磨温度。煤磨停磨2小时后再停K6风机,煤磨K10风机根据具体情况约10小时后再停。防止煤磨系统内部CO浓度超高发生爆燃。 2.2 做好煤磨的系统清理工作,对煤粉仓仓仓壁敲打,减少挂壁煤粉,对煤磨铰刀和电收尘灰斗积料积灰进行清理。不能存在积灰积料,最后对煤粉仓内剩余煤粉进行清理。 2.3 提前检查消防器材和消防设施,保证消防器材齐全完好。 2.4 待两磨系统停完后,每天对两磨翻动两次,每次翻1/2圈。 转窑次数 责任人 白班 晚班 800℃以上 连续慢转 800-700℃ 1/4周/7.5分钟 700-600℃ 1/4周/10分钟 600-500℃ 1/4周/15分钟 500-400℃ 1/4周/20分钟 400-300℃ 1/4周/30分钟 300-200℃ 1/4周/1.25小时 200-100℃ 1/4周/1.5小时 100℃以下 1/4周/2小时 常温 1/4周/8小时 3.6 待篦床上物料走净后,篦冷机风机全部关闭,窑头排风机关闭,余热发电入口阀关闭,旁路阀全开,严禁打开窑门,使窑系统慢冷。 3.7 待清完预热器后,烟囱帽开到最大,停高温风机和窑尾排风机进行定期盘车。 3.8 篦冷机篦床上的料推净,斜车上的熟料倒净后,按停机顺序停机,并对窑头排风机定期盘车。 3.9 设备停机后办理下电工作票。 3.10 小改小革项目: 序号 项 目 内 容 人员安 排 完成 时 间 费用(元) 责任人 督办人 1 三次风管增设沉降室 在天方地圆处增设沉降室 7月11日至13日 3500 2 预热器八楼增设收尘管道 取消窑尾收尘,改成收尘管道 7月11日至13日 1000 3 煤粉仓顶重新加盖 重新密封改造 7月11日至13日 2000 工艺定额消耗: 定额消耗:   耐火材料 柴油 生料耗研磨体 熟料耗研磨体 上半年 (实际) 1.36 0.04 0.053 0.068 下半年 (预计) 0.04 0.04 0.04 0.062 合计 0.8 0.04 0.049 0.065 计划 0.8 0.072 0.05 0.065 超节 0 -0.032 -0.001 0 五、设备方面 (1)、外委维修检修情况:1.三台电收尘内部检查;2.选粉机反击锥贴陶瓷 (2)内协检修项目:1.窑一档托轮及衬瓦更换;2.窑二档轮带断节开焊处补焊。 (3)车间设备检修情况:本次检修车间除为常规检查项目外,还承担36项设备维修更换任务。 序号 主机设备 检修项目 备品备件

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