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修井实例:121—Y61井深取 套 (一)基本情况 该井于1998年1月8日完钻,完钻井深1456.5m,套管规范φ139.7mm,壁厚6.20~7.72mm,水泥返高603m,人工井底1443.81m,射孔井段966.80~1395.40m。 (二)井下情况 目前套管漏失严重。 (三)施工过程 1、放溢流 缓慢打开油套闸门放溢流降压,有溢流返出。 2.起原井管柱 最大上提负荷350kN未提动。上提负荷在0-450kN内反复上提下放4h,行程0-4m,上提负荷降至80kN,未活动。倒开,起出原井φ62mm油管90根,管柱总长864.0m,井内剩余落物为φ62mm油管7根,三级三段和球座。 3。测磁性定位 配合测磁性定位仪器下至39.50m处遇阻下不去,判断为蜡阻(该井为转注井,结蜡严重)。 (三)施工过程 4.热洗刮蜡 下人φ118mm刮蜡器,φ73mm反扣钻杆,刮蜡至井深621.50m,并用65℃热水30m3洗井,起出刮蜡管柱。 5.打印 下人φ116mm铅模1个,φ73mm反扣钻杆单根75根打印,钻具总长707.57m,遇阻深度705.60m,打印钻压30kN。起出打印钻具,铅模印痕为套管错断,最小通径φ100mm。 6.验漏 由φ62mm油管,K344—114封隔器,喷砂器组成验漏管柱,卡距分别为100m和11.5m。验漏井段为704.50—13.50m,用清水正打压,漏失井段长192-190m,漏失泵压11MPa,漏失量0.1m3/min,其他井段正打压15MPa,稳压15min,压力降低了0.5MPa,不漏。 (三)施工过程 7.锥铣找通道 下入φ73-110mm笔尖铣锥1个,φ73mm反扣钻杆74根,89mm反扣方钻杆1根,钻具总长711.22m,下至深度705.60m,反复提放,多向旋转,找通道成功后,用清水20m3正循环锥铣,泵压4MPa,排量0.3m3/min,钻压10-30kN,进尺2m,铣至707.60m,通过错断点。 下入φ120mm长锥面铣锥1个,φ73mm反扣钻杆74根,89mm反扣方钻杆1根,钻具总长711.22m,方余7.55m,下至深度705.60m,用清水正循环,锥铣扩径,循环液总用量20m3,泵压4MPa,排量0.3m3/min,钻压10~30kN,进尺2m,锥铣至707.60m通过错断点,起出锥铣钻具。 (三)施工过程 8.打捞 下入φ58X1200mm滑块捞矛1个,φ73mm反扣钻杆76根,钻具总长717.88m,方余4.21m,打捞深度715.60m。试捞1次捞住,上提负荷300Kn,提出。捞出φ62mm油管7根,三级三段和球座(井内落物全部捞出)。 9.测磁性定位 配合测磁性定位,确定井内套管接箍深度。配合测X—Y井径,曲线解释该井在698.90~707.50m处套管错断,最小通径100mm;1254—1260m,1394-1400m井段均有变形,最小通径分别为117mm和116.5mm。 (三)施工过程 10.打印 下入φ120mm铅模1个,φ73mm反扣钻杆134根钻具打印,钻具总长1263.94m,方余10.27m,遇阻深度1255.60m,打印钻压30kN。起出打印钻具,铅模印痕为套管变形印,最小通径116mm。 11.整形 φ118—120mm梨形整形器1套,级差2mm,φ120X1000mm长锥面整形器1个,共计整形3次,冲程0—5m,整形深度1255.60m,夹持力由300kN下降到10kN,均通过变形点。 12.打印 下入φ118mm铅模1个,φ73mm反扣钻杆149根钻具打印,钻具总长1405.39m,方余10.82m,遇阻深度1396.50m,打印钻压30kN。起出打印钻具,铅模印痕为套管变形印,最小通径115mm。 (三)施工过程 13.整形 φ116—120mm梨形整形器1套,级差2mm,φ120X1000mm长锥面整形器1个,共计顿击整形4次,冲程0-5m,整形深度1396.50m,夹持力由300kN下降到10kN,均通过变形点。 14.通井 下入φ120X320mm铅模1个,φ73mm反扣钻杆149根,钻具通井,钻具总长1405.39m,方余6.82m,遇阻深度1400.50m,通井钻压30kN,起出通井钻具,铅模印痕为砂印。 (三)施工过程 15.丢手加固 下入φ114X10000mm管1根,球座1套,Y341—114封隔器1级,丢手接头1个,φ73mm反扣钻杆76根,钻具丢手加固,钻具总长716.68m,方余8.01m,下至深度710.60m,丢手接头深度699.50m,用清水正打压15MPa,下放钻具坐卡,上提钻具30kN,人工倒扣15圈,倒开。加固井段:710.60~700.60m。上提钻具16m,用清水正循环填砂0.12m3,砂径0.4—0
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