井喷及安全事故实例.docVIP

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井喷及安全事故实例

井 喷 实 例 案例1 起钻形成抽汲,及时处理避免了管柱飞出事故。 1996年7月,在齐2-9-5009井打捞FH-5封隔器施工中,下丢护捞矛至,850 m捞获。上提打捞管柱至960 m时,管柱自动上粉,此时操作人员及时采取措施,对管柱进行反加压处理,并装井口,避免了管柱飞出事故的发生。 案例分析: 打捞管柱自动上行原因是:起打捞管柱时,封隔器将其以上环空的压井液带出,降低了液柱压力,同时又将井内地层的油气抽出。当井内压力超过管柱悬重及液柱压力时,形成抽汲,造成管柱自动上行现象。 案例提示: (1)在打捞封隔器施工中,当确认捞上封隔器后,必须反复上提下放管柱,使封隔器胶皮彻底回缩解封,才能避免起管柱时形成抽汲现象。 (2)打捞封隔器前,要查清油层压力资料,并采用相对密度合适的压井液进行压井。 (3)打捞封隔器前,在制定的打捞工艺方案中,充分考虑井内可能出现的异常情况,从措施上周密安排,防止井喷事故发生。 案例2 违章操作,引起井喷事故 2000年10月5日,在齐108-25-1井起隔热管作业施工。该井为补层后停喷下泵井,施工前没有按要求进行压井作业,当起管至第85根时,井口出现少量溢流,现场操作者没有引起足够的重视,继续施工,起出全井油管后,进行下步工序,下放第一根油管时,发现溢流增大,立即抢装井口。因井内压力高,致使防喷井口坐不到四通平面上,发生井喷,后经抢险突击队制定抢喷方案,采取用钢丝绳反加压的方法才将井口坐上,制服井喷。此次井喷造成直接经济损失10万元以上。 案例分析: (1)由于没有严格按井控设计施工,在起下管柱施工前,没有装井口防喷器,又未进行压井作业,是事故发生的主要原因。 (2)在发现少量溢流时没有及时安装井口和进行压井,延误了防止事故发生的有利时机。 案例提示: (1)在作业施工中,要严格执行设计方案,对于重点工序要由专人负责指挥。 (2)一旦发现溢流、井涌、气大等井喷预兆应及时抢装井口,然后压井。 (3)在起下管柱施工前,必须按要求安装井口防喷器,防止作业施工中井喷事故的发生。 案例3 捞封隔器过程中发生井喷 2001年11月6日,在马734井捞封隔器作业施工中,发生井喷。具体情况如下:该井是1987年4月打丢手封隔器,封上采下,封堵层位为S1下,丢手封隔器位置2203 m.冲捞解封,然后上提管柱。0:00点班当井内还有6根油管时,发现油管自动慢慢向上移,这时现场操作人员立即抢装好井口。8:00点时,洗压井不通,只好灌满井口。拆下井口后,发现大四通两条对角顶丝轻微弯曲,正要松开对角顶丝时,突然,井内剩余的6根管柱携带封隔器冲向天空,甩到百米以外。作业操作人员当即组织抢装井口,控制住了井喷。尽管本次井喷未造成较大的损失,但事故隐藏着极大的风险。 案例分析: (1)捞封前未弄清封堵地层的压力就进行作业,捞封准备工作不足,在套管内壁结蜡未被清除的情况下,就进行打捞封隔器施工。 (2)由于套管内壁结蜡,使油套环空封闭。封堵层高压油气推动封隔器上行,造成了本起事故。 (3)没有按施工方案要求安装井口防喷器。 案例提示: (1)捞封前,对套管内壁结蜡严重的井,应先进行通井、刮蜡并热洗。 (2)捞封前,要根据封堵油层的压力情况,选择相对密度合适的压井液进行压井。 (3)解封后,要随时观察井内状况,如发现异常,马上采取相应的措施。 (4)作业施工前,要详细了解地层的压力资料,做好防喷准备。 案例4 射孔阀门安装不合格,射孔造成无控制井喷 1994年4月17日,在欢6-102井执行堵水、补层施工作业时,按要求打掉丢手封隔器。4月17日射孔作业时,放炮阀门本应安装12条井口螺丝,实际只安装了4条。其中两条螺丝未上紧,另两条螺丝一端无帽。射孔至第二炮时,发现井口溢流,射孔队及时抢提电缆,提到中途时,射孔枪被井内气流顶出井外。现场人员立即抢关放炮阀门。由于螺丝不全,导致炮阀门被井内气流顶飞,井口失去控制,井内的FH-5丢手封隔器也随气流飞出井口,造成了恶性井喷事故。 案例分析: (1)现场操作人员技术素质低、责任心差,在固定放炮阀门井口螺丝未上全的情况下,盲目指挥射孔。 (2)现场技术人员经验少,不懂操作规程。 (3)射孔队没有严格执行射孔操作规程,在条件不具备的情况下射孔,出现井涌时未及时剪断电缆。 案例提示: 射孔是作业施工中常见的工序,谕孔前应做到以下几点: (1)射孔前,必须将固定放炮阀门的井口螺丝上齐上满,并试 压合格。 (2)射孔前,按设计要求进行压

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