世纪城抹灰空鼓案例分享.ppt

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世纪城抹灰空鼓案例分享

* 部门 – 文件名 世纪城抹灰空鼓案例分享 摘 要 一、事件回顾 二、原因分析 三、经验、教训总结 一、事件回顾 世纪城1、10号楼内墙抹灰,根据建委要求,参考《JG/T230—2007预拌砂浆 》采用M10的干拌砂浆;物业介入分户验收之前1、10号楼出现不同程度的抹灰空鼓(上腻子前整改过),在物业分户验收过程中,又出现不同程度的抹灰空鼓情况(因1号楼剪力墙面积比例较大,空鼓面积略大);空鼓部位绝大多数出现在混凝土剪力墙上,砌体墙面极少数出现空鼓; 二、原因分析 1、10号楼刚开始抹灰的部分楼层根据做法表为总包自拌的抹灰砂浆施工,不久后根据建委要求,全部采用的M10干拌砂浆: 1号楼内墙抹灰工程做法: 备注:1号楼有部分分隔墙根据设计要求采用加气块砌筑,技术上采用墙面满挂钢丝网,砌体中部增加混凝土带降低抹灰空鼓开裂风险 1、工程做法回顾分析 抹灰大面积开始前,项目部针对工程特点,对总包进行了抹灰分项工程专项技术交底,在大面积开始前按照集团样板点评制度要求,实施了样板并进行点评确认后进行的大面积实施; 二、原因分析 2、技术行为分析 开始使用干拌砂浆后,总包针对此要求班组重新实施了样板,甲方监理进行了现场确认; 抹灰过程中设置了停止点,通过《抹灰施工令》的签署,控制抹灰开始前各项准备工作到位,包括墙面挂钢丝网及混凝土墙面及加气块墙面甩浆,具体详; 二、原因分析 3、现场班组实施情况分析 二、原因分析 1号楼抹灰实施阶段,总包分包抹灰班组变动比较频繁,前后共有四个班组实施,每个班组实施过程中具体操作工人也有不同程度的变动: 序号 班组名称 实施部位 施工时间 1 老廖班组 1-5、12-25层 2010.7-2010.12 2 老吴班组 6-11,26-31层 2010.11-2011.3 3 老吴班组 32-39层 2011.3-2011.4 4 河南班组(总包自有工人) 40-45层 2011.5-2011.6 在每个班组刚开始大面积实施前,也进行了样板施工;但过程中仍然出现不同程度的施工不到位的情况,具体表现在养护不到位,个别工人抹灰未严格分层施工等现象,监理及时下发了通知单对班组进行了教育处罚; 二、原因分析 4、过程半成品分析 刚开始使用干拌抹灰砂浆时,总包及监理按自拌砂浆只进行了强度检验,报告结论合格; 使用干拌砂浆过程中,班组反映干拌砂浆可操作性差易空鼓,经研究按照《JG/T230—2007预拌砂浆 》标准对现场重新取样对凝结时间、保水性、14d拉伸粘接结强度、28d抗压强度几个指标进行了检验,报告反映不合格;(备注:只有建科院等少数单位能检测) 检验报告明确不合格后,总包及甲方及时知会了预拌砂浆供应单位-宝丰,要求其立即对原材料及配合比进行调整,过程中监理、总包到供应站就原材料进行了取样,反映宝丰用的是基制砂,细度模数偏小应归属于细砂并局部有结块; 2011年6月底,处于抹灰的收尾阶段,因总包与宝丰就抹灰空鼓进行索赔,双方对此存在争议并影响到现场地面砂浆供应,甲方项目部及采购协调双方召开了专题会议纪要,并约定进行再次材料检测; 最终本次报告检测结果也不合格,具体详: 反映宝丰在预拌砂浆技术管理存在严重问题,现场对原材料缺乏控制,过程产品中的凝结时间、保水性、14d拉伸粘接结强度三个指标厂里缺乏检测手段 二、原因分析 三、总结 1、做的好的 抹灰令停止点设置合理 抹灰令设置合理,墙面空鼓剔除后,剪力墙甩浆层基本都在,砌体特别是加气块墙面空鼓极少; 物业分户检验开间、进深不合格率低; 严格按集团样板带路制度要求,对总包及监理进行了交底,大面积开始前实施了样板并进行了点评; 新班组进场后要求实施了样板,明确了质量及工艺标准; 加气块采用满挂钢丝网及设置混凝土带,防开裂空鼓效果明显; 2、做的不足的 总包抹灰班组变动太频繁,不利用现场管理; 预拌砂浆开始实施阶段检测指标过少,导致无法保证合格的砂浆产品使用到现场,给后期墙面出现空鼓带来了隐患; 预拌砂浆单位甲限定标之前,对砂浆供应单位技术能力考查不够严格; 刚开始总包抹灰班组采用的为浇水养护、且人员不足; 总包与砂浆供应单位合同约定检测指标及质量条款不全,导致出现空鼓等质量问题扯皮; 三、总结 总结:综合分析得出,出现较大面积空鼓主要是因预拌砂浆不合格产生,次要原因为班组操作不当等施工原因产生的; 3、改进措施 预拌砂浆限价时,应对供应单位的质量管理体系作重点考察;(最好不要明确具体单位,只明确技术要求及价格条款;需讨论) 应尽可能固定合格的班组施工,样板带路及技术交底都是基

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