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胡7—侧22井非常规压井技术探究

胡7—侧22井非常规压井技术探究   摘 要:胡7-侧22井是中原油田部署在东濮凹陷西部斜坡带胡状构造胡10断块区的一口51/2套管开窗侧钻井,目的是评价、落实胡10块深层沙三下7~8层系产能。该区处于油田勘探开发后期,且周围注水井众多,地下注采紊乱,该井实钻过程中地层压力系数与设计出入较大,油气比高,钻井过程中出现严重油气侵、严重漏失现象,采用MTC材料堵漏后,由于一系列因素导致发生井涌,关井后采取分段强行下钻、节流压井、除气等措施,成功处理井控险情。摸索出一套钻具不在井底时非常规压井处理措施,对今后在该地区安全钻井施工具有一定的借鉴作用。 关键词:开窗侧钻;非常规压井;防漏;高油气比;井涌 中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号2013 1 概述 井控工作是钻井安全工作的重中之重,井涌、溢流时常发生,若不及时成功处理,轻则使井下情况复杂,造成井漏、井塌,重则会导致井喷、井喷失控,浪费油气资源,酿成火灾爆炸,设备损毁、人员伤亡等恶性事故。 胡7-侧22井是中原油田部署在东濮凹陷西部斜坡带胡状构造胡10断块区的一口51/2”套管开窗侧钻井,评价、落实胡10块深层沙三下7~8层系产能。设计井深2739米,完钻井深2726米,开窗点1900米,设计最高钻井液密度1.15 g/cm3。开窗段钻具组合:Φ118mm开窗铣锥+Φ889mm加重钻杆×12根+Φ73mm钻杆。裸眼井段钻具组合:Φ118mm钻头+Φ95mm单弯螺杆+Φ88.9mm无磁钻铤×1根+88.9mm加重钻杆×12根+Φ73mm钻杆。侧钻井井身结构见图1。 图1 井身结构示意图2 井控工作难点 2.1 设计密度偏低 依据邻井资料,预测胡7-侧22井所钻井段地层压力系数1.05,虽然地层压力系数较均匀,波动不大,但是设计密度与实际密度相差较大,设计最高密度1.15 g/cm3,实际最高密度1.46 g/cm3,在钻井过程中受到设计最高密度的限制,实际密度所形成的液柱压力难以平衡地层压力,从而加大了溢流、井涌的风险。 2.2 注水井影响,造成地层压力紊乱,井漏、井涌风险大 该井周围设计对应有7口正注水井,且注水压力最高达到15.6MPa,由于近期周边没有新井钻探,无法提供动态压力系数。在实钻过程中多次遇到井漏、油气井涌、地层出水等情况。 2.3 堵漏后发生井涌,压井处理时选择的压井液密度受到限制 该井完钻后发生严重漏失,使用MTC材料堵漏后,起钻过程中发生井涌,由于堵漏材料候凝时间未到,准备选用压井液密度1.55 g/cm3进行压井,担心再次发生井漏,最终选择1.50 g/cm3钻井液密度进行上部压井,但是无法形成更高的液柱压力,加大强行下钻时井喷的风险。 2.4 开井分段强行下钻存在井喷风险 由于钻具不在井底,且27/8”钻具重量较轻,如果关上环形防喷器强行下钻,由于环形防喷器胶芯对钻具的挤压,下钻速度会受到明显影响。要想压井成功必须尽快下钻至井底,而在开井强行下钻过程中有井喷的风险。 3 井控技术措施 3.1 井控装置的配套、安装、试压 该井按照钻井工程设计,选用35 MPa井控装备,井口防喷器组从上至下依次是:FH18-35(环形防喷器)+2FZ18-35(双闸板防喷器)+FS18-35(四通)+35 MPa51/2”套管头。配备35MPa手动节流、压井管汇、FKQ340-6远程控制台各1套。安装ZYQ1200液气分离器1套,安装真空除气器1套,工作正常。长度75米放喷管线2条,固定牢靠。井控装备合格、严格按照规定进行试压,试压合格。 3.2 内防喷工具配备、加重材料储备情况 配备35MPa上下旋塞各1个(配齐旋塞扳手),带抢接装置的35MPa止回阀1个、备用35MPa旋塞1个;储备加重材料(重晶石)50吨。 4 井漏情况 (1)钻进至2086米时,钻井液突然失返,此时钻井液密度为1.35g/cm3,堵漏后,从1000米处小排量分段循环,划眼至井底后再次发生漏失。 (2)钻进至2188米,发生返水情况,钻井液密度由1.24 g/cm3降至1.05 g/cm3,放水10方后,循环加重至1.27 g/cm3后再次发生严重漏失。 (3)完钻后短程起下钻至窗口,下钻到底后采用5l/s排量循环一小时,后效返至井口时再次发生严重漏失。 5 压井情况 5.1 井涌发生原因及事件经过 该井完钻后短程起下钻时发生井漏,随后起钻电测,电测结束后,下入2000米Φ73mm光钻杆使用MTC堵漏材料进行堵漏,预计MTC塞面位置2000米,循环一小时后起钻,循环前井筒内钻井液密度1.38 g/cm3,

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