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- 2017-11-14 发布于福建
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对单-双曲面清水混凝土施工质量有效控制
对单\双曲面清水混凝土施工质量有效控制 摘要:本文以单、双曲面清水砼施工为例,从施工工艺、材料的选择到实施作详细介绍,并通过对施工工艺的创新,严格控制表面色差、平整度,确保工程质量,并形成企业级工法。
关键词:单、双曲面;清水砼;施工工艺;选材、浇捣。
中图分类号:TU74 文献标识码:A
一、工程概况
某市青瓷博物馆工程为浙江省重点工程,总建筑面积12300㎡,结构复杂、造型特殊、施工难度大。外墙设计为单、双曲面、平立面清水饰面混凝土;其清水饰面砼总面积9850㎡,是国内首例大面积采用单、双曲面建筑清水暖色调饰面砼工程。
二、现状调查#160;
小组成立后,我们赴北京联想研发基地、首都新机场新塔台、辽河美术馆工程进行调研,根据调研情况,初步决定在工程东侧约540㎡的单、双曲面清水砼样板试验墙施工。通过对样板试验墙施工中成型清水砼的质量检查,就存在的问题进行了统计分析,详见下表:
质量检查结果表
由排列图可以看出,表面色差和表面平整度不合格的累计频率占88%,是影响清水砼质量的主要原因。
三、分析原因
我们对排列图中的主要问题、要因确认
原因1:对清水砼认识不够。对各相关人员进行调查,其中只有2人施工过清水砼,占成员总数的18%。结论:是主要原因。
原因2:支撑架体变形。项目部技术人员素质较高,架子工经验丰富,通过合理设计优化支撑架体,可以解决此问题。结论:非主要原因
原因3:模板加固不合理。单、双曲面、平立面样板墙钢管、山型夹加固进行砼浇捣后对单、双曲面、平立面剪力墙进行检查。结论:模板的加固和支撑体系不能满足要求,使模板的整体刚度和稳定性不足,在砼振捣时出现移位、变形、漏浆等现象。是主要原因。
原因4:模板选择不合理。我们通过对全钢大模板、国产胶合板、进口WISA模板进行效果对比,发现模板本身的质量直接影响清水砼的平整度、光洁度、色差,必须选择质量符合要求的模板。结论:是主要原因。
原因5:养护材料选择不当。常规的草垫覆盖会造成砼永久性污染,本工程采用厚塑料薄膜,可以避免污染。结论:非主要原因。
原因6:原材料批号不同。清水砼原材料不一致,尤其是水泥批号不一致,会造成深层色斑,很难消除,是造成色斑的主要原因。结论:是主要原因。
原因8:浇筑部位不连续。我们在施工前通过合理安排,做好各项准备工作,能保证浇筑连续进行。结论:非主要原因。
原因9:模板拼缝不合理。我们对已浇筑的砼进行抽查,模板接缝问题导致接缝处高差不合格,有漏浆、挂浆现象,严重影响清水砼质量。结论:是主要原因。
四、制定对策
针对每条要因制定了对策。
序号 要因 对策 目标 具体措施
1 对清水砼认识不够 加强学习培训,进行模拟施工 熟悉清水砼质量控制要求,掌握施工工艺 聘请国建华清清水公司技术顾问讲解;技术骨干实地调研,对全体清水砼施工人员进行培训;进行模拟施工,样板引路
2 模板加固不合理 编制模板施工方案,选择模板体系和支撑体系 模板牢固稳定,位移、变形控制在2mm以内 进行力学计算和模板系统加工图设计;采用槽钢、铝方通、钢压板;加强模板支撑的设置
3 模板选择不合理 选择全钢大模板、芬兰进口模板 面板有足够刚度,板面平顺, 经过试验后选用芬兰进口的多层覆膜wisa模板和采用86系列全钢大模板体系,面板后的受力竖肋采用铝方通。
4 原材料批号不同 严把原材料质量关,定厂家、定批号 确保清水砼原材料一致,差异性小 建立原材料检验制度;水泥定厂家、定批号,加强颜色检测;粗细骨料定产地、定颜色
5 配合比变化 严格控制配合比特别是用水量的使用 配合比一致,清水砼内部质地均匀 严格按试验确定的配合比投料;随气候变化及时调整用水量
6 模板拼缝不合理 进行模板分块、面板分割设计,拼缝之间加设密封条 拼缝严密,明缝、设缝合理,均匀对称 认真进行模板配板设计,模板分块、面板分割要与蝉缝、明缝相结合;模板拼缝加设密封条,以好明缝、蝉缝设计与施工
五、实施对策
实施一:对清水砼认识不够
1、聘请国建华清清水公司技术顾问讲解。项目部请技术顾问在工地会议室授课。小组全体成员和操作骨干参加了学习,提高了对清水砼的认识。
2、专题调研,培训考核。项目部派员赴北京联想研发基地、首都新机场新塔台、辽河美术馆工程等工程考察学习。
3、模拟施工,样板引路。通过考察和培训,我们制定了初步方案进行样板墙模拟施工,针对存在的问题进一步修改完善操作规程和施工工艺。
4、编制作业指导书。组织对模板工程、拼缝设计、砼浇筑养护等分项工程编制了施工方案。
实施二:模板加固不合理
1、
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