降低BGA焊点失效率QC成果总结--板报版.pptVIP

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  • 2017-11-19 发布于江苏
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降低BGA焊点失效率QC成果总结--板报版.ppt

降低BGA焊点失效率QC成果总结--板报版

未经允许,不得扩散 内部公开 降低售后手机BGA焊接失效 的比率 深圳康佳通信科技有限公司 BGA焊接QC小组 一、概 况 随着科学技术的发展和人们消费观念的转变,人们对电器产品的要求不再只是满足某一项特定的需求,更多地对外观、尺寸大小、多功能集成等提出了更高的要求,为了满足这一要求,BGA封装的IC在电器产品中得到了广泛应用,而且其集成度越来越高,体积越做越小,对贴片精度和焊接的可靠性也提出更高的要求; 通信产品的BGA一般都是0.5、0.65mm的间距小BGA,售后产品的BGA焊接失效问题一直是困扰各大厂商的重大难题,其可维修性相对较差,维修需要特定的工具,维修周期长,直接关系到公司的品牌声誉和经济效益;降低BGA焊接失效的比率也是我司的迫切需求。 二、小 组 简 介 1、小组情况: 2、小组成员简介 三、选题理由 四、现 状 调 查 1、对2004年9月份至2005年1月份的售后BGA焊接失效情况统计如下表: 2、BGA焊接失效比率变化趋势图: 五、目标设定和可行性分析 1、经过全员讨论,我们设定了活动目标:早期返修BGA焊接失效比率下降到0.2%; 2、可行性分析: 六、活 动 计 划 1、由于这个项目是业内的一大难题,而且由于BGA焊接失效的比率为1%左右,需要验证BGA焊接可靠性的试验基本上都是破坏性的试验,而且不能完全模拟到用户的实际使用状况,因此我们选择了售后质量跟踪的形式来对改善效果进行验证,相应的活动周期设定的较长,为1年时间; 2、详细活动计划 七、原 因 分 析 八、要 因 确 定 九、对 策 研 究 与 实 施 1、经过认真分析、总结,小组一起制定了如下对策表: 2、各要因的对策实施情况: a、 PCB板的刚度不够 对策实施 ①在手机后壳上设计塑胶凸棱,在BGA的四周形成支撑边,如下图所示: b、 Ni-Au板焊点容易失效 对策实施 用OSP板替代Ni-Au板; 实施效果 通过对OSP板的周转板维修发现: OSP板没有Ni-Au板存在的‘black pad’缺陷;但是OSP板对生产安排提出了更高的要求:从拆包装到SMT贴片焊接完成的间隔要小于8个小时,经过工艺调整能够达到要求。 c、PCB一侧的焊点强度不高 对策实施1: 把SMD工艺的焊盘改为NSMD工艺的焊盘,如下图所示: 对策实施2 对BGA导入Underfill(底部填胶)工艺; 实施效果2 避免了PCBA板受力变形时BGA的局部形变过大,也对焊点进行了有效的保护;下面是对策实施前后的试验结果: d、印刷锡高的厚薄不均,部分焊盘的焊锡充满度不够; 对策实施 通过DOE试验发现刮刀速度和对PCB板的支撑是关键原因,经过反复试验刮刀速度为:20mm/s左右为最佳(不同的板子需要微调);对于支撑问题:采用夹具进行支撑,把点支撑变为面支撑,限制PCB板在印刷锡膏时的形变;每两 小时抽2块拼板进行测试,记录其测试值并计算Cpk。Cpk1.3的工程师必须检查原因并进行调整参数; 实施效果 锡膏厚度Cpk值基本上都能够达到1.33以上,满足小组设定的要求,下面是4-5月份的印刷锡膏厚度CPK走势图: e、结构设计不合理 对策实施 为了避免按键力直接作用到PCBA板上,在设计上进行了大胆的创新,把原本设计在PCB板上的按键焊盘移到了增加的柔性电路板上,柔性电路板和PCBA间加上了支撑钢片,把按键力度分布到PCBA板的边缘;如下图: 十、阶 段 效 果 确 认 1、跟踪对策导入后的产品(只对部分产品进行了全面导入)的市场反馈,考虑到通信产品的售后反馈相对较长,我们决定跟踪3个月来看其效果;下面是跟进05年6月至8月的数据: 十一、检讨与进一步对策 1、对市场上返回BGA焊接失效的不良品分析发现大部分是因为BGA的部分焊点有气泡,降低了BGA的焊接强度;经小组讨论和实际验证找到主因如下: 2、对策和措施实施 十二、效 果 确 认 跟踪对策导入后的产品(全部产品导入完成)的市场反馈,下面是跟进05年10月至12月的早期返修期内的BGA焊接失效的数据: 活动前后BGA早期失效比率对比图: 十三、效 益 1、有形效益 1.1、一台早期返修机,包括运费、维修费用、物料损耗等,平均一台BGA失效 的费用在100元左右,以每月销售50万台计算,为公司节省的费用为: 500000*100*(0.86%-0.17%)=69000元; 1.2、为包

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