国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏简析和改进建议.docVIP

国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏简析和改进建议.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏简析和改进建议

国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏简析和改进建议   【摘要】 控制棒驱动机构Ω焊缝是一回路压力边界的密封焊缝,其在制造、安装出现的缺陷和运行机组出现的硼结晶问题,给建造和运行带来进度上和经济上难以估量的损失。通过分析法国控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏事件,针对如何提高控制棒驱动机构Ω焊接质量,提出如下建议:1、采用一体式驱动杆行程套管结构,以解决原设计中因上部Ω密封焊缝可能引起的泄漏问题;2、对CRDM中部、下部Ω焊缝研制相应的视频、涡流和超声探伤技术,解决目前仅靠液体渗透检查和目视检查确定焊缝表面质量,而无法探知焊缝内部质量的问题,以确保设备制造、安装质量可靠,并为运行阶段在役检查时发现焊缝缺陷提供检测手段。 【关键词】 控制棒驱动机构;Ω焊接;一体式 1、前言 控制棒驱动机构(以下简称CRDM)是一种磁力提升式步进机构,通过驱动控制棒组件在堆芯的上下运动,实现启动、功率调节、正常停堆和事故停堆等功能。CRDM是主回路系统主要设备之一,也是本体上唯一的运动设备。 文中阐述国外控制棒驱动机构Ω焊缝运行期间出现的问题,提出改进建议。 2、控制棒驱动机构及Ω焊缝简介 控制棒驱动机构为质保Q1级、抗震1I类设备,其耐压壳为核安全1级部件,驱动杆行程套管、端塞及密封壳属于RCCM 1级部件。 2.1、设备描述 控制棒驱动机构最大外形尺寸为275mm×275mm,设备总长为11404.5mm(若不包括驱动杆组件,则为5545mm),总重量为835Kg,每个机组有33台控制棒驱动机构。它由驱动杆组件、钩爪组件、驱动杆行程套管组件、密封壳组件、线圈组件、棒位探测器组件及隔热套组件组成。 2.2、Ω焊缝 控制棒驱动机构Ω焊缝共有三道:上部、中部和下部Ω焊缝,其布置如图2.2-1所示。驱动杆行程套管用一个端塞螺纹连接后在垂直方向用Ω和之密封焊实现密封,即为上部Ω焊缝;中部Ω焊缝在驱动杆行程套管和密封壳之间(焊接后的组件称为耐压壳);耐压壳下端安装在压力容器顶盖管座上,通过螺纹连接后再用“Ω”密封环焊接密封,即为下部Ω焊缝。 3、国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏事件 根据法国EDF(Electricite De Frannce,法国电力公司)的反馈,至今EDF已经发现了4起CRDMΩ密封环泄漏的事件[2]。EDF对这4根CRDM均进行了整体更换,并对更换下的CRDM进行了解剖分析,其中有两根CRDM泄漏的根本原因判断为“点蚀+应力腐蚀裂纹”,一根为氯污染环境下的应力腐蚀裂纹,另外一根的根本原因不清楚。详细信息参见表3-1。 3、国外控制棒驱动机构Ω焊缝泄漏事件 根据法国EDF(Electricite De Frannce,法国电力公司)的反馈,至今EDF已经发现了4起CRDMΩ密封环泄漏的事件[2]。EDF对这4根CRDM均进行了整体更换,并对更换下的CRDM进行了解剖分析,其中有两根CRDM泄漏的根本原因判断为“点蚀+应力腐蚀裂纹”,一根为氯污染环境下的应力腐蚀裂纹,另外一根的根本原因不清楚。详细信息参见表3-1。 4、提高控制棒驱动机构Ω焊接质量的思考 4.1、上部Ω焊缝设计改进 CRDM上部Ω密封焊缝连接端塞和密封壳,其中端塞部分安装一个排气阀和一个吊环螺钉,用来吊装CRDM 和充水时驱动杆行程套管内部的气体排放。根据实际运行状况分析,排气阀在运行时并未使用,在高温高压的环境下,充水时驱动杆行程套管内残留的气体被极度压缩,所占体积非常小,并不影响驱动杆在驱动杆行程套管内部的运动,因此,可以取消此排气阀。 美国AP1000堆型同样将上部Ω密封焊缝取消,采用了盲孔的形式。在一定程度上增加了行程套管深孔加工的难度,但取消了一道焊缝后对运行阶段的检修减少了时间和费用。 4.2、中部、下部Ω焊缝焊后检验 CRDMΩ焊缝的焊后检验,仅采取液体渗透检查、目视检查、水压试验。较难发现焊缝内部缺陷。目前,针对CRDM上部Ω密封环的检查,已开发了一套可用于视频摄像、超声、涡流检查的专用检查工具。建议对CRDM中部、下部Ω焊缝研制相应的涡流和超声探伤设备,以确保设备制造、安装质量,并为运行阶段在役检查时发现焊缝缺陷提供检测手段。 5、结论 控制棒驱动机构Ω焊缝是建造、运行和维修中的重要环节之一,也是一个较为复杂而麻烦的环节,为使控制棒驱动机构的制造、运行和维修更方便、简单、安全、可靠,还需要有更好的创新成果。国内制造厂虽然在这方面已开展了一些攻关工作,并取得了一些进展,但离实现完全解决还有不小的差距。产品水平要上等级,制造技术是关键。 为了更好地控制CRDMΩ焊接的质量,提高一次成功率,减少返修和报废的数量,需要注意以下几点: (1)

文档评论(0)

docman126 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7042123103000003

1亿VIP精品文档

相关文档