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提高预制箱梁混凝土外观质量措施探究
提高预制箱梁混凝土外观质量措施探究 摘要: 近年来我国高速公路建设水平发展十分迅速,高速公路相交叉的各种立交桥,如跨线桥、匝道桥、天桥等数量增多,其对结构物的施工工艺、验收标准也随之不断在提高,工程质量的好坏和几何尺寸的准确与否直接影响工程的整体形象。其外观质量的好坏直接影响桥梁整体美观,也必将带来很多的技术难题。
关键词: 箱梁预制,混凝土施工,外观质量
中图分类号: TU74 文献标识码: A 文章编号:
二广高速洛阳段一期工程六合同段,汝河大桥工程全长817米,跨度30m的箱梁共计216片,结构形式是先简肢后连续,每片箱梁钢筋8.56吨,砼39.53立方,现根据该工程前期216片箱梁生产经验,就如何采取有效措施逐步提高产品外观质量进行了研究。
1 基本保证及工艺前提
构件的外观质量,往往是暴露在外,原因在内,如原材料的控制,模板工艺等。首先,从原材料开始应选用相对固定产地且质量合格的砂、石集料和水泥品种, 以确保混凝土的性能稳定和颜色一致。其次, 是采用大面积定型钢模, 模板宜选用厚度不小于5mm 的冷轧钢板加工, 折角宜采用冲压成型, 模板加工精度不小于2.5级;侧模应尽量减少模板拼装接缝从模板工艺上为梁板的表面平整度、光洁度及混凝土整体颜色上打下良好的基础。
2 箱梁预制外观质量通病表现
预制箱梁施工中主要有以下几种外观质量缺陷,主要表现为:(1)侧面水纹线;(2)砼表面色差;(3)局部表面气泡偏多;(4)端模及个别底板拐角处有漏浆砂线现象;(5)表面粗糙及个别粘皮等现象。
3 原因分析及改进措施
对构件外观质量方面所暴露出的问题, 我们通过多次组织有关技术人员及直接操作者一起针对问题, 分析原因并找出相应的改进措施和对策, 使前期较严重的砼侧面水纹线、局部气泡偏多、砼表面色差较大等产品外观质量缺陷现象,从操作工艺上基本上得到了控制。
3.1 砼表面水纹线的治理
前几片梁浇筑拆模后曾出现如图1 所示, 有较明显的一条间断性水纹线, 疑似模板漏浆所致。根据现场实际浇捣检查, 完全未出现漏浆情况发生。初步分析为:(1) 附着式振动与插入式振捣的前后协调问题;(2)砼坍落度偏大, 砼流动性过强甚至有局部离析现象;(3)底板处过振芯模上浮使侧板中下部位砼表面出现离析、下坠现象。
图1 箱梁下部砼表面出现离析
改进措施:(1)加大附着式振捣与插入式振捣的距离(由原1.5m改为3.5m);(2)适当减少附着式振捣时间,其主要作用是使底板密实即可;(3)附着式振捣后,插入式回头补振操作, 确保两者振捣方式的衔接;(4)在保证可操作的前提下尽量减小砼坍落度(一般可以控制在8-10cm,最好控制在6-8cm );(5)加大芯模压杠刚度(原12cm 槽钢改为20cm 槽钢) 和加密压杠间距, 以确保芯模不再上浮。
通过以上改进措施后, 不仅水纹线现象基本上得以治理, 而且因砼坍落度的控制和振捣工艺的改进, 表面气泡偏多现象也有较大的改观。
3.2 表面色差的原因分析与改进
前期箱梁拆模后, 经常发现出现如图2 所示深浅不一色差现象。经分析该现象并非原材料和混凝土自身原因。原因一为模板涂油过多过厚, 使油污渗进砼表面难以清除;原因二为有规律的随实地浇捣流水作业线, 忽深忽浅, 经分析主要是外加剂添加不均所致。
图2 箱梁砼表面颜色深浅不一
通过调查, 我们发现搅拌机自动控制添加外加剂, 虽在连续数盘下的平均值与设计配合比并没什么问题, 但单盘添加量时有误差出现。而且我们现场实际情况为一盘一浇筑, 缺少如通过一定盘数方量(灌车等) 二次均衡中间过程, 往往会出现砼深浅色差现象。为解决这一问题, 我们将机械添加外加剂改为人工计量添加, 不仅解决了因外加剂不均衡造成的砼外观色差, 也保证了砼自身图三 混凝土表面粗糙、粘皮和个别漏浆等现象的改进混凝土表面粗糙、粘皮和个别漏浆等现象, 主要是以下两方面原因所致: 一是工艺上, 新模板表面抛光不够、脱模剂的选用或擦涂方法不对、模板缝海绵压条厚度及对拉杆间距不够合理等。二是操作上, 脱模剂的涂刷不够
均匀或较厚、端模预留孔洞堵塞不够认真、个别模板拼缝及拉杆螺丝紧固不到位、拆模过早造成表面粘皮等人为因素所致。此外, 在夏季施工时, 由于支立好的钢模被暴晒后表面温度太高, 浇筑时与模板接触面的混凝土受高温影响凝结太快, 易造成砼表面松皮、粘脱等现象。
针对以上原因分析, 我们在后面的施工过程中采取了相应的改进措施。如:对表面光洁度不够的模板进行重新打磨抛光、加密拉杆间距, 脱模剂采用食用色拉油用棉布蘸油擦涂, 以保证模板上油层薄、厚度均匀;尽量缩短模板支立后的停放时间和严格控制拆模时间
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