注水系统节能降耗研究和对策.doc

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注水系统节能降耗研究和对策

注水系统节能降耗研究和对策   摘 要:高压离心式注水机泵具有效率高、排量大等优点,注水站节电降耗上主要受注水管网调节,注水压力、开泵台次及注水量变化影响,目前,注水机泵老化,外网高压管线结垢堵塞,压力升高单耗上升。在系统节能降耗上,加强节能高效泵运行力度;完善不同泵型的优化匹配调整,针对不同时期注水量的变化,及时调整运行泵型,降低注水泵出口阀门截流损失无功消耗;在允许范围内实施注水站削峰填谷运行;合理确定并联运行工况点,提高平均泵效;进一步实现注水泵供水能力的精细调节,降低注水单耗。 关键词:注水系统 优化 匹配 节能降耗 分析对策 一、注水系统节能降耗工作现状 孤东集输大队注水系统有高压离心式注水泵站六座,主机设备32台,其中,KGF500型3台,HD500型2台,DF300型注水机组9台,DF350型注水机组3台,KGF350型注水机组8台,DF400型注水机组4台,DF200型注水机组3台。共运行注水泵及注聚泵14台,污水回注量12.1×104m3/d: 二、系统降耗存在问题及原因分析 1.泵站投产设计方面 由于工程资料不准确,对管路阻力计算不准确,选用过大的安全裕量,而选用设备时担心计算压力流量不能满足工艺需要,造成选用设备的额定流量超过工作时实际所需流量,多台泵联合工作时,不能实现高效工矿区运行。选用拖动设备功率过大,存在“不能满负荷运行”现象,导致电机功率和功率因数降低,无功损耗较大。 2.工艺要求变更方面 随着油田开发需要而变更注水量,现场生产操作人员为满足生产需要,只有利用阀门增加管路阻力,满足流量,管网压力的工艺要求造成无功消耗增加,设备使用效率降低。 3.现场生产调节 由于长期的各种原因,造成设备“只要转就是好泵”的认识的存在,加之注水泵的工作状态,受许多因素的影响,本质上是一个多变量,不易形成一套节能调节模式。 4.管理方面 由于现场生产操作人员理论、实践水平所限,现场调节控制不熟练,导致设备在调整过程中的磨损不同程度影响设备的运行寿命,维护保养上也因工艺技术条件所限,业务技术掌握不够,修保质量不过关,不能保障设备处于优良的技术性能,不能最大限度地发挥注水泵的效率,管理上也因认识上的不到位,日常管理过程中监测手段不齐全、不完善,不少测试内容只能靠经验判断,管理上缺乏的精度和深度。 5.设备维护保养 资金不到位,设备评估不完善,缺乏预防性修理及日常性强制保养措施;冷却系统流程、换热设备结垢严重,降温效果差,注水电机超温运行;机泵连轴器弹性减震胶圈磨损严重,机组震动大,监控计量误差大;造成机组达不到高效工矿区安全运行条件。 三、具体情况分析及采取措施 1.注水机泵优化匹配调整 合理调节外部管网压力及污水回注量,降低泵管压差,针对东五注DF400型注水机组运行情况为例,通过注水机泵优化匹配调整,东五注DF400型注水泵,配套电机功率2200千瓦,换型1台DF200型泵,配套电机功率1600千瓦,注水干压由14.2MPa下降0.2MPa,保持13.9-14.0MPa,全年估算可节电180万kWh。 2.合理调节注水泵运行工矿 注水泵运行工矿是由离心泵的特性曲线和管路特性曲线所决定的,当注水泵出口阀门开度发生改变时,随着管路阻抗的变化,泵的实际运行工况点也发生相应的改变,泵的流量及压力发生变化。现场泵效测试表明DF300型注水泵工况区间一般在泵效73%-77%运行电流在185A,泵水单耗平均约5.35KW.h/m3,当运行工矿点改变时,运行电流降至175A,泵效在72%,泵水单耗约5.72kwh/m3,每立方水将多耗电0.97kwh,但离心泵实际所需用功率下降约95kwh,如在满足生产需要的情况下,及时合理调整注水泵运行工作状态,达到低耗高效的目的。 3.提高注水泵使用效率 泵站运行效率的高低与其设备使用效率有着直接的关系,影响着注水泵使用效率的因素主要有:站内干压过高,机组运行参数不合理,设备本身的技术性能指标等原因有关,我们从泵压、泵效、单耗之间的关系中可以看出,随着外部干压或因调节不当的泵压升高,泵的工作状态偏离离心泵的最佳工作点,处于低效区运行时,泵压与泵效成反比关系,与单耗成正比关系,泵效降低单耗上升,反之泵效上升,单耗下降,这说明泵压越高,机组所做的无用功越多,泵所打出的水越少,从泵效测试可以看出,DF300型注水泵在高效区泵效78.0%单耗:4.85kwh/m3,泵压14.4MPa,干压14.2MPa,此时泵效为额定泵效的98.6%,当干压14.0MPa泵压15.0MPa泵效69.5%单耗5.96kwh/m3此时泵效为额定泵效的87.9%,单耗上升1.11kwh/m3干

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