影响电除尘性能的主要因素.pdfVIP

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2010年第2期 《安徽电力科技信息》 流 明显比工频运行时小 ,这也有利于节能和设备 变 频条件 下:1号机组 平均发 电功率 为 安全运行。 132MW,2台引风机平均每小时耗 电量为 (4010 (5)采用变频调节,实现了挡板、阀门全开,减 +3970)/6~1330kW ·h。 少 了挡板、阀门节流损失,且能均匀调速 ,满足调 平均 每 小 时 的节 电量 :1813— 1330— 峰需要 ,节约了大量的电能,具有显著 的节 电效 483kW ·h 果 。 年节 电量 :483×6000W ·h (6)整机的运行噪音改善明显,整机的运行频 (按年运行6000h计算) 率下降至40Hz左右,电机的运行噪音 明显下降, 年节 电收益:2898000×40=115.9万元[按 低于 80db,在低速运行时基本上听不到噪音,达 0.4元 /kw ·h计算] 到65db以下,大大改善了现场的噪音污染 。 节电率 :483/1813=26.6 。 (7)控制响应速度增快,改变水压(风压)设定 改造成本回收时间:1号机组2台引风机年节 值后,装置迅速改变运行转速,使母管水压(风压) 电收益115.9万元,具有显著的经济效益。 迅速跟踪设定值。 以上 数 据 是 发 电功 率 基 本 在 满 负 荷 3 案例分析 (135MW)条件下的节能,实际运行时由于发 电功 2006年,某发电公司对其1台 135MW 火 电 率的波动 ,节能量远大于以上值 。 机组的锅炉引风机进行变频调速改造 ,该火电机 4 结语 组采用超高压再热CFB循环流化床锅炉,参与改 高压变频调速器已在多家发 电厂、水泥厂、化 造的2台锅炉引风机的参数为1200kW、6kV。 工厂、金属冶炼厂的风机和离心式水泵中得到应 改造完成后 ,在 1号发 电机组发 电量相 同工 用 ,并取得 良好的运行效果和节能效益。作为未 况下,1号炉引风机在变频条件和工频条件下6h 来大型节能锅炉的发展趋势,循环流化床锅炉中 的耗 电量对比试验结果见表 1。 又包含大量能应用高压变频调速技术的设备,由 表 1 1号炉引风机在变频条件和工频 于循环流化床燃烧介质多样性,风系统、水系统 运行条件 工频 变频 设计选型时比煤粉炉偏大,实际节能效果 比煤粉 发 电量 /kW ·h 794000794000 炉好 。将高压变频调速技术应用于循环流化床锅 甲引风机耗 电量/kW ·h 5780 4010 炉的设计和改造 ,对降低损耗、节约能源、减少成 乙引风机耗 电量 /kW ·h 5100 3970 本、提高 自动化控制水平 ,具有十分重要的意义 和广阔的前景 。 工频条件下 :1号机组平均发 电功率为 132MW ,2台引风机平均每小时耗 电量为 (5780 陕西延长集团榆林能源化工有限公司 白晓峰 +5100)/6:==1813kW ·h。 影响电除尘性能的主要因素 静 电除尘器是1824年 由德国人发明的,到20 1 粉尘特性的影响 世纪初首次将电除尘器的原

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