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- 2017-11-27 发布于江苏
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设备润滑与状态监测_
设备润滑与状态监测;; 生产控制设备的大型化、高速化、精密化、功能多样化及高级化、微电子化、自动化对设备管理提出了更高的要求。
;润 滑;设备维修体制;设备维修方式的进步;机械设备的是失效原因及监测手段;支持预防维修(Preventive Maintenance):-延长维修周期、换油期
支持预知维修(Predictive Maintenance):-早期预报故障,避免失修和过修
支持主动维修(Proactive Maintenance): -发现并消除故障的根本原因,延长设备、零部件和油品的寿命;企业的部分润滑问题;润滑新理念;设备润滑状态;基础油
添加剂变化
表观、本质变化;润滑污染控制的重要性;SKF新轴承寿命理论;红外光谱图;发射光谱趋势图;铁谱照片——切削磨损;铁谱照片——铝合金磨粒;铁谱照片——巴氏合金磨粒;铁谱照片——铜合金磨粒;铁谱照片——腐蚀磨粒;油液监测的成功关键;用户的主要受益;1.油液监测=油品常规理化指标检测;
2.油液监测=铁谱分析或铁谱+光谱分析;
3.油液监测只适用于大设备;
4.强调趋势分析和异常磨损分析,忽视理 化与油质分析;
5.测试方法不规范,数据不准确。;1.不是多种检测方法的简单组合;
2.摩擦学领域多学科综合应用技术;
3.以最经济的手段获取最大的经济效益;
4.强调“临床”实践经验积累和诊断准确性。;
A:新日铁1978年开始推广全优润滑管理(污染控制)
**~**年
设备失效率↓ 65%(271→85次/月)
滚动轴承采购↓ 50%
液压泵更换↓ 80%
滑油消耗↓ 83%
泵大修↓ 90%
润滑相关失效↓ 90%
;
B:BHP钢厂
**~**年,设备失效率600次/月
**年统计:
63%齿轮失效及更换与润滑有关。
86%的齿轮箱实施被动维修。
**~**年,设备失效率↓62%( 600→230次/月); 两个钢厂生产成本比对
;案例:评价设备剩余可靠性寿命;案例:降低维修成本;案例:故障预报; 地铁隧道用盾构机,一次刀盘断裂损失1000余万元,工期延长 2 个多月。失效分析证明是润滑脂提前失效引起的,如能早期预测,完全可避免损失。通过油液监测,使设备得到修复,并可继续使用。 ;案例:失效分析(2); 某有色金属矿地下采掘设备的齿轮传动系统有故障造成停机停产,经滑油及磨损分析,外方认为是设计不合格引起,赔偿了全部损失,双方满意。
; 某外资厂有4台进口注塑机,已使用 4年未换油。现决定一台机换油。油品供应商用昂贵的进口清洗剂将系统清洗后直接注油,造成系统故障。1个月内连续造成3个伺服阀损坏,经油液监测,查明误用清洗剂品种,造成系统严重污染,伺服阀严重磨损。此次换阀损失2万多美金。停机损失每天 25 万元人民币。; 某外资公司有5条相同的自动生产线,每条线价值 550 万美金。每小时产值3.6万人民币。但油箱小,体积只有几十升。在第一次大修更换齿轮油后,发现设备运行异常。经检查,此次换油牌号搞错。经及时采取措施,避免了重大损失。; 某叉车厂新车供货不久,同一台车连续损坏 3 个高压泵。因情况复杂,供受双方产生矛盾,铁谱分析表明,柴油不合格。查明了故障根源,双方满意。; 某厂30万千瓦汽轮机组,因阀门故障而紧急停机,怀疑多年未换油所致。另有三台同类机组,是否需都停机换油?经油液监测,查明故障原因为冷却系统泄漏,问题很快解决。; 某发动机大修前,油样光谱分析 Cu含量45PPM,大修磨合后,又取油样分析Cu 增至145PPM,再次空载运行 8 小时后复检, Cu增至154PPM。此结果表明:此次大修可能存在问题。机主要求重新拆检主轴部位。经现场拆检检查,发现轴承表面有明显划痕。由外部污染引起,避免了一次严重事故的发生。; 某电器公司更换新牌号压缩机油后,滤器经常被油泥状物堵塞。经多种分析手段综合运用,确认新牌号油与滤器中滤芯的粘合剂发生反应,析出玻璃纤维。;Thank you!
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