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在VS3E井不良地质段井筒施工中注浆方法应用
在VS3E井不良地质段井筒施工中注浆方法应用
摘要:本文介绍了赞比亚KONKOLA铜矿KDMP项目VS3E井不良地质段井筒施工中注浆方法应用的情况。由于施工方案合理,施工方法及步骤行之有效,安全技术措施到位,顺利通过了不良地质段,实现了安全、优质、快速施工。
关键词:井筒注浆
中图分类号:TU74文献标识码:A
1 工程概况
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承建的赞比亚KONKOLA铜矿KDMP项目为矿山的深部开采基建项目,项目建成后矿山的采选能力将由原有的200万吨/年提高到600万吨/年。对应于深部采矿的需要,矿山的通风能力也要求相应的增大,为此要求在矿山现有的1号井区和3号井区之间新建一条通风竖井VS3E井,并安装3台3000Kw风机,以形成814m3/秒的通风能力。
VS3E井井筒净直径7.2m,井筒深度640m,井壁根据围岩的不同情况,采用钢筋混凝土、混凝土支护形式。在井筒施工初期,业主仅提供了地表段80m的井筒地质资料,并据临近井巷工程所揭露的地质情况,推断80m以下的井筒围岩情况良好,据此设计单位设计地表-80m井筒的井壁采用厚度500mm双层钢筋混凝土支护,其余井筒均采用素混凝土支护。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司从2006年12月开始,正式组织井筒的下掘施工。在施工的过程中,发现所揭露的围岩情况与业主之前所提供的地质资料不符,尤其在2007年4月下掘至246m后,井筒围岩变为非常软弱的土黄色泥页岩,产状210°∠35°,结构疏松,遇水即崩解,岩石RQD值为0,且在井深250m位置出现壁后涌水,水量约为5m3/h。在施工过程中,井筒围岩出现了严重的垮帮现象,其中在井筒东北方向最大垮落周长约9m,垮落深度9m,垮落高度4m。为保证施工安全,在施工过程中及时对壁后的垮落区域进行了注浆充填,累计消耗水泥约65吨。尽管如此,从井深255m位置继续下掘时,发现上部原岩石垮落范围内的混凝土井壁出现了井壁下沉、存在竖向裂缝,并且裂缝继续扩大之中,严重危及到施工人员的安全,必须制定科学的方案,以便采取针对性的处理措施,进而保证工程施工的顺利进行。
2 原因分析
从现场的情况看,井壁下沉、开裂是因为井壁后的泥页岩非常软弱,遇水崩解为泥糊,崩解后泥糊具有较强的流动性,通过井壁与井底岩石之间的空隙不断涌入井筒内。泥糊在涌入井筒的过程中,一方面对井壁产生了较大的侧压力,另一方面在不断崩解井壁所依托的井底面上的泥页岩,不断扩大井壁与井底间的空隙,造成井壁悬空。
泥页岩之所以崩解,是在250m出现了涌水。而在井筒施工至244m时,也曾出现少量涌水,水量约0.4m3/h,在浇筑该处混凝土井壁时,在井壁上预留有导水管,已将涌水导出;但是在井筒250m出现涌水后,导水管处不再发现有水流出。说明在井筒下掘的过程中,壁后的涌水通过岩缝、井壁与岩石之间的裂隙渗透至工作面。
从设计的原因看,由于最初的设计是按照不准确的地质资料而设计的,从80m以下都素混凝土井壁,混凝土强度不足以承受较大的侧压力;同时因为施工工艺方面的原因,井筒井壁自上而下是采用3.7m高的金属模板支护的,存在混凝土施工缝,一旦出现井壁悬空,就会产生井壁下沉的现象。
3 方案的制定
针对以上的原因分析,结合现场实际情况,经与业主、监理共同讨论,确定首先修改井壁支护设计方式,而后根据修改的设计内容再制定相应的施工方案。
3.1 设计修改
2007年8月,业主与一家地质钻探公司签订合同,委托其在地表井筒东北方向、距离井边10m的位置,向下施工一个工程地质孔,以摸清井筒实际地质情况,进而为设计提供准确的地质资料。至2007年9月,地质钻探公司完成了地质孔钻探工作,并提交了有关地质资料。根据地质资料显示,从246m开始至342m仍为非常软弱的土黄色泥页岩。
鉴于80m-255m之间的井筒已经按照原来的素混凝土支护方式完成了作业,如全部改为钢筋混凝土支护,则需要对该段井筒刷大再浇筑钢筋混凝土,所需要的时间和发生的费用是巨大的,既不经济也不合理;而出现下沉、裂缝的井壁仅存在于246m-255m之间,同时238m处的岩石较为完整和稳固,也无涌水,因此设计单位对原有设计进行了修改,即从238m-343m之间的井筒支护设计改为采用钢筋混凝土支护,并在238m增设一个壁座,以防止井壁的下沉。
3.2 施工方案的确定
工程是否得以按照修改后的设计顺利实施,关键在于对于不稳定岩层和涌水的处理,在矿山工程中,采取的处理方式主要有冻结法和注浆法。
根据本工程的情况,若采用冻结法处理,施工难度较小,但是冻结法所需要的设备较多,费用较高,同时工程所在地远在非洲的赞比亚,运输费用高,运输
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