污水厂安全操作 非正常操作处理方案污水处理厂异常情况处理方法.doc

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污水厂安全操作 非正常操作处理方案污水处理厂异常情况处理方法

污水处理厂运行中异常问题的处理 一、物理性质异常的分析控制方法 1、在运行过程中如果发现污泥发白 产生原因:1)缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良; 2)PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大; 解决办法:1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。 2、在运行过程中如果发现污泥发黑 产生原因:曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS 解决办法:增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。 3、化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高 产生原因:缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮 解决办法:增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。 4、曝气池内产生大量气泡 产生原因:进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。 解决办法:减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。 5、曝气池产生茶色或灰色泡沫 产生原因:污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上 解决办法:增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.3~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。 6、沉淀池有大块黑色污泥上浮 产生原因:1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧 解决办法:1.若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。 7、沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高 产生原因:1、负荷过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。2、负荷过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。3、污泥龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。4、水温过高使小分子糖类增多,菌胶团吸附过多糖类造成污泥解絮。 解决办法:1、降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。 2、增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。3、加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。4、降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常。 8、污泥膨胀 在活性污泥系统中,有时污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降,这种现象就是污泥膨胀。污泥膨胀是活性污泥系统最难解决的问题,至今仍未有较好的解决办法。 (1)下表是在实际运行过程中总结出来的运行对策一览表: 序号 膨胀种类 现象 原因 解决对策 1 丝状菌膨胀 通过镜检发现大量丝状菌,其他种类偏少; 曝气池泥水不分离,出水悬浮物多; 曝气池颜色发黑,产生大量泡沫; 1、进水有机质少,F/M太低 加大进水量,提高进水有机负荷 2、进水N、P等营养物质不足 适当调节营养比例 COD:N:P=200:5:1 3、pH值太低 调整PH值6~9 4、曝气池溶解氧太低 0.8 减少进水量,加大排泥量以减少对氧的消耗; 或者投加化学药剂杀灭或抑制丝状菌的繁殖。 5、进水水温偏高 35 oC,并影响到溶解氧的提高 增加水温调节设施(如喷淋冷却塔),或通过加强预曝气促进水气蒸发来降低温度 2 非丝状菌膨胀 污泥絮凝沉降性能差,泥水不分离 进水含有大量溶解性糖类有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水有缺乏足够的N、P或DO,污泥结水率高达400%以上,远大于100%的正常水平 控制进水稳定,通过投加N、P等营养物质氏营养均衡,提高曝气池溶解氧浓度。 投加絮凝剂助凝(聚铝、聚铁、或聚丙烯酰胺) 污泥不絮凝,不沉降 进水中含有大量有毒物质,导致污泥中毒,使细菌不能分泌出足够的粘性物质 通过实验分析,找出有毒源,增加预处理设施,把有毒物质去除掉。 注:使用PAC时,药剂投加量折合三氧化二铝为10mg/l即可。 (2)通过调整工艺运行措施控制污泥膨胀的方法调整运行工艺控制措施,对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。 具体方法有: 在曝气池的进水口处投加粘土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性和密实性; 使进入曝气池的废水处于新鲜状态,如采取预曝气措施,使废水处于好氧状态; 加强曝气强度,提高混合液DO浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧; 补充氮磷等营养盐,保持混合液中C

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