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王庄油田出砂原因研究和治理对策
王庄油田出砂原因研究和治理对策 摘要:王庄油田为疏松砂岩稠油油藏,油层埋藏浅,压实差,胶结疏松,易出砂。在蒸汽吞吐开发过程中,油井出砂造成“躺井”不断增加,成为制约其高效开发的主要矛盾。因此,通过对储层出砂原因分析,加强地质、工艺配套技术的综合应用,形成了一套适合王庄油田地质特点的防砂技术体系,有效缓解了油井出砂对生产的影响,改善了王庄稠油的开发效果。
关键词:王庄油田;蒸汽吞吐;出砂;防砂技术
中图分类号:TE34
一、 概况
王庄油田位于山东省利津县王庄乡,构造上处于东营凹陷北部陡坡带西段,探明含油面积35.7Km2,地质储量9736×104t,其中主力油层为沙一段,为受构造、岩性控制的层状强水敏稠油油藏[1]。目前主要以蒸汽吞吐开发为主,但随着吞吐轮次的增加,油井出砂严重,造成无法正常生产,生产时率降低,严重影响了储量的有效动用和油藏开发效果,为了有效解决该问题,研究应用了一套适合王庄油田地质特点的防砂技术体系,取得了较好的效果,为同类油藏的开发提供借鉴。
二、储层出砂原因分析。
1、地质因素
(1)地层的胶结状况。
岩石颗粒的胶结程度是影响油藏出砂的主要因素[2],王庄油田沙一段平均埋深为1200m,地层压实作用弱,岩性主要以粉细砂岩为主,胶结方式主要为孔隙式和接触-孔隙式胶结,储层疏松,客观上为油层出砂创造了条件。
(2)储层非均质性。
王庄油藏沙一段储层非均质性较强。垂直与水平渗透率比值为0.24,变异系数0.9,突进系数3.2。地应力的非均匀性导致地层某些方位易剪切屈服,地层原始结构破坏,油井出砂;同时流体在油层内流动不均衡,易导致个别层高速冲刷而引起出砂[3]。
(3)流体性质
稠油作用于地层颗粒上的拖曳力要比普通稀油大得多,易导致拉伸破坏,引起油井出砂[4]。王庄稠油的粘度为2000-30000 mPas,随着吞吐周期的不断增加,粘度有逐渐增大的趋势,易造成出砂。
2、开发因素
(1)油井工作制度
生产过程中,流体渗流对油层岩石颗粒的冲刷力和拖拽力是引起出砂的主要原因[5]。其它条件相同时,生产压差越高,流体的冲刷力越强,也容易出砂。此外,油井工作制度的突然变化,注汽过程中频繁停炉或放喷期间压降过快等,都会使油层岩石受力状况发生变化,激动油层造成出砂 。
(2)含水上升
随着含水上升,储层颗粒间原始毛细管力下降,胶结物水解,粘土矿物遇水膨胀分散,地层强度降低[6]。王庄油藏粘土矿物中伊蒙混层含量高达60-80%,有较强水敏性,随着开发时间的延长,地层骨架易发生破坏而出砂严重。
(3)高温高压蒸汽的注入
蒸汽具有较高的线流速度,对储层可产生持续的拉伸破坏;注蒸汽的高压差也会对井周围的岩石造成剪切破坏,使岩石变形[7]。此外,蒸汽对岩石颗粒和胶结物还会产生溶蚀作用,降低胶结强度。
(4)油井间汽窜
汽窜发生时,液流在注汽井与受窜井之间高速流动,对油层破坏作用较大,加剧了油井出砂[8]。王庄油藏设计井距为283m×400m,经多伦次吞吐后,汽窜较为严重。汽窜发生时,受窜井最高压力达6MPa,井口温度超过120℃,汽窜方向多达到3个以上,油井受此影响易出砂。
三、王庄稠油防砂的治理对策
近几年,针对王庄油田开发过程中的主要矛盾及特殊性,逐步转变以往 “被动”防砂的观念;同时不断细化区块配套工艺,提高防砂工艺的针对性。
1、区块边部的低产低效井
区块边部低产低效井,防砂后注汽压力高、干度低、开发效果差,因此通过加大地层改造力度,提高施工参数,排量由1.0m3/min提高到2.3m3/min,砂比由25%提高到80%,加砂量由2.0 m3/m提高到3.5 m3/m,实现接近“压裂”规模的充填防砂,从而降低注汽压力改善油井生产效果。
2、地层砂粒度中值较粗的井
针对此类井,采用单一充填石英砂的复合防砂工艺,就能达到正常生产水平,降低了防砂成本。2012年共实施6井次,平均单井峰值液量45t/d,油量16t/d,累计产油5341.2吨,取得了较好的效果。
3、地层砂粒度中值较细的井
针对此类井,在应用复合防砂的基础上,采用高温涂料砂封口技术,提高挡砂强度。2012年共实施4口井,平均单井峰值液量37t/d,油量13t/d,累计产油2356.1吨,效果明显。
4、针对防砂失效井,转周过程中采用补砂工艺
目前部分油井防砂管老化,容易在转周后峰值期出砂。为避免防砂造成热损失,采用本周期下补砂工具进行绕防继续生产,待周期末再重新充填防砂。2012年实施4口井,均可维持正常生产,平均单井峰值液量40t/d,油量16t/d,累计产油2619.4吨,效
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