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哈博实自动包装码垛机的常见故障浅析
哈博实自动包装码垛机的常见故障浅析(新疆天业天辰化工仪控部,石河子市,832000)牛旭东摘要 在哈博实自动包装码垛机设备安装调试完成,交付使用后,在运行过程中,由于现场条件或其它 原因,可能造成设备运行时发生故障。对哈博实自动包装码垛机的常见故障进行分析研究,以便设备熟练的 技术人员进行维修。关键词自动;包装;码垛机;故障中图分类号:TQ055.9文献标识码:B 文章编号:1008-0899(2014)04-0010-031故障及解决措施1.1故障分析及解决措施1.1.1故障 码垛机突然停车,触摸屏上显示“正在运行”,无报警信息,断电重新启动可正常,有时一个垛盘 会停车 3~4 次。对此情况进行检查,可能出现以下 几种现象:(1)根据故障的无规律性,并且频次不高,怀疑 PLC 程序出错或 PLC 故障。(2)重装 PLC 程序及更换 PLC 均无效。(3)在料袋的“转位”和“编组”步骤间观察,发 现转位机的两个料袋抱夹的动作不一致,其中一个 稍慢,在料袋开始转位时还未抱住料袋。此时若 180℃转位,使料袋不能在包夹中心,转位中使转位 机的出口计数光电开关动作,随后码垛机停车。(4)观察触摸屏上显示的转位计数器中的数 字,比编组计数器中的数字多 1 个。1.1.2分析原因(1)转位计数和编组计数器不能在一定时间内 同步,程序不能进行,造成码垛机停车。(2)转位机的两个料袋抱夹的动作不一致,转 位中使转位机的出口计数光电开关动作,多计数, 才是故障的主要原因。1.1.3解决措施 拆下转位机的两个料袋抱夹气缸进行保养,装回试机故障消失。1.2故障二分析及解决措施1.2.1故障码垛机垛 1(升降机输送)空垛盘码完第一层后 即排出,重新上新空垛盘码垛。1.2.2分析原因(1)根据故障的规律性,怀疑 PLC 程序出错或 PLC 故障。(2)重装 PLC 程序及更换 PLC 均无效。(3)触摸屏上调出“历史事件”查看记录,显示 屏上乱码。(4)观察空垛盘码完第一层后排出前的状态, 发现垛 1 上升后,分层板关闭减速接近开关与垛 1 的空垛盘到位光电开关相碰。造成分层板关闭减 速接近开关发出信号,随后垛 1(升降机输送)空垛 盘码完第一层后即排出,重新上新空垛盘码垛。 1.2.3解决措施重新校正垛 1 的空垛盘到位光电开关支架后, 试机正常。1.3故障三分析及解决措施1.3.1故障 自动包装的双称,其中的下称不投料,触摸屏上手动下料也不正常。 1.3.2分析原因图 1称重控制柜触摸屏上调出“称重参数”石河子科技在称重控制柜触摸屏上调出“称重参数”画面, 在触摸屏上手动下料。手动下料时,柜中 KA9 吸 合 ,用 万用表的电压档测量 KA9 的常开触点 ,有 DC24V,说明 KA9 的常开触点未闭合(见图 1)。1.3.3解决措施更换合格的 KA9,试机后运行正常。 1.4故障四分析及解决措施1.4.1故障 自动包装的双称,其中的下称不投料,触摸屏上手动下料正常。 1.4.2分析原因(1)重装 PLC 程序及更换称重控制器均无效。(2)更换触摸屏正常。(3)触摸屏在此称重系统中,属于上位机,称重 控制器属于下位机,据此不能判断触摸屏损坏。(4)装回原触摸屏,检查称重控制器参数,在 “控制参数”中完成信号:后发(应为先发);本机地 位:主机(应为从机);(注:先发:称重完成,即可投 料,后发:若有其他称在进行称重,此称即不投料; 主机、从机:若上称设为主机,则下称应设为从机) 1.4.3解决措施将“完成信号”设为“先发”,“本机地位”设为 “从机”后,试机运行正常。1.5故障五分析及解决措施1.5.1故障 料袋装料完成下落后,输送链板机不运行,包装触摸屏上无报警信息。 1.5.2分析原因分析电路,输送链板机需得到包装机连锁运行 信号,才能运行;检查输送控制柜中 PLC 的 I0.2(包 装运行)为+DC24V,有输入信号时应为 0V;查看包装 控制柜中的通用继电器 KA6 已吸合,用万用表测第 5~9 脚常开触点阻值为无穷大。1.5.3解决措施更换通用继电器 KA6 后,试机运行正常。 1.6故障六分析及解决措施1.6.1故障 码垛机突然停车,触摸屏上显示“编码机延时,第 2 期2014 年 04 月请检查电机断路器、热保护设置、交流接触器”在转 位机后料袋已堆积。1.6.2分析原因 检查电机断路器、热保护设置、交流接触器均正常;测试转位计数器光电开关正常;重启码垛机, 工作正常;现场观察 1 小时后,发现转位机输送给编 码机料袋后,编码机应立即输送编组,此时编码机 并未输送编组,造成堵袋停车;怀疑编码输送电机 部分出现故障,检查无损坏器件,无接触性故障;码 垛机工作正常时,查看包装控制柜中的交流接触器 时,发现(编码输送电机交流接触器)KM
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