苯乙烯蒸汽过热炉给水段翅片管硫腐蚀原因分析与对策.docxVIP

苯乙烯蒸汽过热炉给水段翅片管硫腐蚀原因分析与对策.docx

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
苯乙烯蒸汽过热炉给水段翅片管硫腐蚀原因分析与对策

苯乙烯蒸汽过热炉给水段翅片管穿孔泄漏原因分析与对策蒋宇(巴陵石化公司炼油事业部,岳阳云溪,414014)摘要:针对蒸汽过热炉给水段翅片管穿孔泄漏问题,分析查找了穿孔泄漏的原因,通过短接给水段翅片管,临时解决穿孔泄漏问题,并降低燃料气硫含量与升级翅片管材质等措施,使硫腐蚀得到控制,保证蒸汽过热炉安全经济运行。关键词:蒸汽过热炉 硫腐蚀 穿孔泄漏1 概况炼油事业部苯乙烯车间蒸汽过热炉(位号: F-6301)为苯乙烯车间的B类设备,是通过提供过热蒸汽的方式,给第一脱氢反应器、第二脱氢反应器提供反应需要的热量。主体结构是一个底烧、双炉膛共用一个对流段、顶上安装烟囱的箱式加热炉。下部分为A、B两个相对独立的辐射室,A、B辐射室分别有8个燃烧器(共16个),按四排均匀布置于辐射室底板上,采用烟囱自然抽负压供氧。该炉燃料主要为干气,特殊工况下可改为液化气或油浆。F6301对流室共为两路介质加热。一路进料是压力0.35Mpa,温度148℃的蒸汽,位于对流室下部靠近辐射段。另一路是来自P6606来的工艺凝液,其进炉压力为0.72MPa,温度为109℃,位于对流室上部,称为锅炉给水加热器。对流室翅片管分布简图如下(上面四层为泄漏的给水段翅片管):2 F6301设计及现用的燃料组成F6301设计燃料组成如下。由下表可看出设计使用的燃料含硫量是很低的。①催化干气:组成HN0CHCHCHCHCHC其它HSmol%31.819.31.723.58.4812.981.170.20.090.7820mg/m3②液化气:组成异丁烷正丁烷反丁烯正丁烯异丁烯顺丁烯丁二烯wt%39.249.7720.0817.310.2113.140.25③脱氢尾气:组成HCOCHCHHOSMwt %46.527.64.50.621.2④燃料油:燃料油按重柴油及催化油浆1:1调和得到。因燃料供应等原因,未使用燃料油作为燃料。⑤解吸气性质:(流量:313.49 Nm3/h )组份解吸气V%Nm3/hH249.9321176.51O20.00830.03N20.02040.07CH47.774227.48CO11.298339.94CO227.130195.91C6H5CH=CH20.03660.13H2O3.800013.43合计100.00353.50温度℃40.00压力MPa0.02目前,苯乙烯装置使用的燃料气为一联合提供的催化干气,从当时泄漏数据对比可看出实际使用干气中的硫含量远远大于设计的考虑的硫含量,达到200倍以上。3 原因分析1、对泄漏的翅片管取样后进行理化成份分析,证明翅片管主体材质为20G,翅片材质为08F,符合设计要求,因此可排除材质用错的原因。2、在炉内取样时发现给水段翅片管外表壁及翅片出现大量肉眼可见的明显腐蚀减薄,后经取样分析证明翅片管各处均有不同程度的减薄,且腐蚀自翅片管与炉管结合处开始,并向内外扩展,因此可证明给水段翅片管是因为外部腐蚀减薄后穿孔造成泄漏。翅片管腐蚀情况如图所示。3、2013年4月点炉至给水段翅片管泄漏四个月中,烟囱TI3003平均温度控制在170℃左右,最高温度为202.2℃,过热炉在线氧分析仪一直处于故障状态,无法显示。装置标定期间,进行炉效测试时部分数据如下表:表1 实测烟气出口数据项目O2(%)CO (ppm)CO2(%)NOX (ppm)NO(ppm)SO2 (ppm)烟气温度 (℃)对流顶出口0.88111.49999722175.1辐射顶出口0.2635611.75118118748表2 DCS数据表项目辐射室O2含量(%)排烟温度(℃)炉膛温度(℃)数据表已坏178A:970/B:1057注:在线数据与测试数据同步进行,保证数据的有效对比性。表3 热效率计算表O2(%)CO(ppm)NOX(%)SO2(ppm)烟气温度(℃)排烟热损(%)不完全燃烧损失(%)表面散热损失(%)热效率(%)0.88199722175.16.170390.83通过上表可知,蒸汽过热炉使用的燃料含硫量较高。4、此次泄漏切割翅片管材质分析结果显示,被检翅片管主要金属元素含量符合标准,其材质符合设计要求。翅片管表面附着物分析结果如下:通过以上分析数据显示,翅片管附物成份中SO 含量(43.14%)及Fe+含量(25.6%)较高,可推断翅片管表面产生硫酸等腐蚀,造成了翅片管的泄漏。4 理论分析低温露点腐蚀机理:在燃料油或燃料气中的硫燃烧后产生SO,其中1%~3%在燃烧室中与氧进一步结合形成SO。当烟气温度降低到400℃以下, SO与烟气中的水蒸汽化合成硫酸蒸汽,当硫酸蒸汽凝结到炉子翅片管受热面时即产生低温硫酸腐蚀。相关方程式如下:S+ OSOSO+1/2 O高温或催化 SOSO+ HO 600℃以下HS O整个腐蚀的环节中,可通过如下几个

文档评论(0)

zhuwenmeijiale + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7065136142000003

1亿VIP精品文档

相关文档