浅述汽轮机结垢分析和对策.pdf

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动设备 P石油化工设备技术,2O10,31(2)·46· etroChem ica1EquipmentTechnology 浅述汽轮机结垢的分析及对策 刘祥春 (中国石化上海石油化工股份有 限公司,上海 200540) 摘 要 :文章通过对汽轮机结垢原 因的分析 ,提 出了解 决措施 ,实施在线清洗 ,清洗效果达到 了预期 目 标 ,同时介绍 了在线清洗的经验和注意事项。 关键词:汽轮机 ;结垢 ;原因;对策 中图分类号 :TE969 文献标识码 :B 文章编号 :1006—8805(2010 1 概况 (1)汽轮机轮室压力逐步上升 ,最高达到 3.1 汽轮机为背压式工业 汽轮机,由杭州汽轮机 M Pa; 股份有限公 司生产 ,1995年安装就位投入运行 , (2)二次油压力达到最大值 0.42MPa,油动 主要技术参数如下 : 机行程全开 ,调速器失去作用; 型号 NG32/25/o; (3)在汽轮机入 口压力为 3.6MPa恒定不变 额定功率 3583kW ; 时,转速逐步 由7800r/rain下降至 7200r/min, 额定转速 9ll7r/min; 并还有进一步下降的趋势; 人 口蒸汽压力 3.5/3.6MPa; (4)气压机入 口流量 由28000m /h下降至 人 口蒸汽温度 435/450℃; l6000m。/h,受气压机影响分馏塔压降逐步加 排汽压力 1.0~1.3MPa; 大 ,给反 再系统正常操作带来很大困难 ,装置只 轮室压力 2.5MPa; 能维持低负荷生产 ; 跳 闸转速 10530r/min。 (5)3.5MPa过热蒸汽量由正常 66t/h下降 汽轮机 2005年 1月份大修 以后 ,运行正常。 至 49t/h。为提高转速,不得 以采用将排汽压力 但随着时间的推移,气压机运行状况 日趋恶化 ,转 放空来降低背压。造成 了现场噪音大大增大和 速不断下降,至 2006年 4月气压机转速 由8100 1.3MPa蒸汽的浪费; r/rain下降到了7200r/rain、汽轮机进汽量下降 (6)汽轮机轴位置变化较大 ,由正常一150 到了53t/h,气压机 的负荷也 由28000m。/h下 m改变为+160 m,轴 向窜动完全相反,加快推 降到 18000m。/h。致使沉降器顶部压力逐渐上 力轴承 的磨损 。 升 ,破坏了整个系统的压力平衡,影响了装置安全 以上出现的问题既制约 了装置 的满负荷生 运行和装置生产负荷 。所 以解决影响着装置的安 产,给操作带来重大隐患,又造成能耗指标上升。 全、平稳运行的关键 问题就是找出气压机转速下 3 结垢 的机理及原因分析 降的原因,并实施行之有效的解决方法。 通过对汽轮机运行参数和炉水品质的分析 , 通过对 炉水 水质 和蒸汽 品质 的分析 ,发现 可以认为 由于炉水品质 的恶化,造成蒸汽在汽轮 Na和 siO 存在超标现象,由此判断气压机透平 机动、静叶片积盐结垢 ,从而引起汽轮机效率下 的内通流部分出现结垢现象 ,从而影响了汽轮机 的做功效率。

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