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82 ■故障诊断 石油和化工设备
一 2015年第18卷
催化裂化回流泵振动原因分析与处理
杨文学,郑立婕,卢永,刘建新
(中国石化海南炼油化工有限公司,海南 洋浦 578101)
[摘 要]分析了催化裂化一中回流泵振动偏高的原因,主要是由于转子不平衡引起,而转子不平衡是由叶轮腐蚀减薄导
致。催化裂化原料及柴油中硫含量偏高是引起腐蚀的根本原因。
[关键词]催化裂化;泵;振动;硫含量;腐蚀
“
某公司催化裂化装置结构为高低并列式,设 一 中泵 ”)属于分馏部分的重要机泵,介质为
计规模为2.8Mt/a,采用MIP—CGP工艺,以加氢预 柴油,主要作用为使轻柴油凝固点合格、回收塔
处理后的常压渣油为原料,低烯烃汽油为主要产 内余热、提供吸收稳定系统热量、使塔 内汽液相
品,2006年9月建成并试车成功投入运行。催化裂 负荷均匀等…。
化装置分三部分,即反应再生部分、分馏部分和
1一中泵工况简介
吸收稳定部分 。催化裂化一中回流泵 (以下简称
1.1一中泵主要技术参数
表l主要技术参数
型号 介质 泵送温度 额定流量 扬程 ( 出、入 口压力
(℃) ( m) NPSH~(m) 轴功率 (kw) 材质等级
m/h) MPa(G)
ZHE200—315 柴油 262 480.4 127 1.45/0.43 5.8 177 S-5
1.2一中段回流流程简介
一 中段 回流由泵302一P.206A/B从分馏塔(302一
C一201第l3层塔盘抽 出,温度为250~261.4℃,先
做脱吸塔底重沸器 (一)(303一E.301A1热源 ,温
度降至约187.1℃,然后与分馏一中一换热水换热
器(302一E206A/B)换热,温度降至160℃返回分馏
塔第16层塔盘 。开工时可 由分馏一中回流冷却器
(302.E一208)将一 中回流冷却至160℃再返回分馏塔
第l6层塔盘 (流程简图见图1)。
2一中泵故障经过
2015年8月31日通过机泵状态监测及手工测
振发现一中泵驱动端及非驱动端水平振动较高,
最高达到6.5mm/s。经频谱分析发现一倍频分量高
(见图2),初步怀疑为转子不平衡或基础刚度不
足。
经拆解,发现泵叶轮明显腐蚀减薄且发生形 图1 一中泵流程简图
变 (见图3),叶轮两侧盖板有大量凹坑 (见图
作者简介 :杨文学 (1987一),男,湖北荆州人,学士学位,助
4),轴径机封处有 明显凹坑 (见图5),基础地 理工程师。从事炼油设备管理工作。
脚等部位无松动迹象。
一故障诊断 石2O油15和年化第工18设卷备
一 一
表2换热器检修情况统计表
设备名称 设备位号 壳程介质 管程介质 管束投用时间 以往泄漏情况 本次检修时间 检修情况
轻 柴 油~换 热
水换热器 302——E——204A/B 柴油 换热水 2006.9
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