内河港口无缝轨道安装质量控制.doc

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内河港口无缝轨道安装质量控制

内河港口 无缝轨道安装质量控制 申报单位:中交二航局第三工程有限公司 发布人: 肖妙武 张家港宏泰通用码头无缝轨道安装质量控制QC小组 内河港口无缝轨道安装质量控制 张家港宏泰通用码头工程位于江苏省张家港市长江右岸七干河下游,紧接张家港永泰码头1、2号泊位,水路距吴淞口约83Km,设有2个35000DTW(兼顾50000DWT)通用泊位,内挡2个1000DWT泊位。 码头平台共有3条门式起重机轨道,单条轨道长为454.8m,总共长1364.4m。本工程无缝轨道采用柔性固定系统,该系统主要由钢轨、胶垫板、压板总成、钢垫板、胶泥等组成。 无缝轨道安装工艺流程:检查预埋螺栓→安装钢垫板→焊接连接钢板与压板底座→安装钢轨→安装压板夹→焊接钢轨接头→上紧压板夹和调整钢轨→灌胶泥 图一 轨 道 结 构 图 制图人:唐艳梅 日期:2008年04月27日 本QC小组成立于2007年12月20日,小组共8人,均接受过TQC培训学习,具有丰富施工、实践经验,懂技术、善管理,小组成员情况见表1。 2008年01月03日,小组对业主一期同类型码头的轨道安装质量进行调查,对其质量情况进行了统计,汇总见下表二: 根据上表绘制缺陷排列图,详见图二: 图 二 图二 质量缺陷排列图 制图人:唐艳梅 日期:2008年01月08日 由此排列图可见,轨道安装主要质量缺陷如下 : 序号 检查项目 允许 误差 (mm) 检测点 合格点 合格率(%) 1 轨道接头表面高差 1 30 18 60% 2 轨顶标高 ±5 30 19 65% 3 轨道纵向倾斜 10 30 27 90% 4 同一截面两轨高差 10 30 28 95% 5 轨道中心线 5 30 28 95% 6 轨距 ±5 30 28 95% 合计 180 148 82.2% 结论:小组成员研究后一致认为,在掌握安装流程和操作工艺情况下,提高人员质量意识,并加大各道工序的控制与现场管理力度,对轨道安装质量控制充满信心,目标值可以实现。 从质量缺陷排列图中,QC小组对轨道接头表面高差和轨顶标高两项缺陷,进行了认真的分析,找出其产生的原因,详见图三。 QC小组成员进行认真讨论,确定以下几个因素是影响轨道安装质量的主要因素,并 进行要因确定,详见表三: 要 因 确 认 表 表三 序号 末端因素 确 定 理 由 确认 方法 结 论 参加人员 1 操作人员质量意识差,责任心不强 对部分轨道固定的操作人员进行问卷调查,其合格率达90%以上。 现场 调查 非 主因 全体 2 钢垫板自身平整 度不符合要求 钢垫板进场后,检查其产品合格证和现场量测,全部符合设计要求。 现场 检查 非 主因 全体 3 轨道槽未 清理干净 安装钢垫板前,现场检查未发现轨道槽内有松动的混凝土、浮浆、浮灰等杂质与积水。 现场 检查 主因 全体 4 焊接压板底座引起的钢垫板变形 现场检查发现,在没有调校螺栓的钢垫板一端先焊接连接钢板,而后焊接压板底座时钢垫板就会变形。 现场 检查 主因 全体 5 测量仪器误差 检查仪器使用记录,校核测量仪器,显示正常。 现场 查看 非 主因 全体 6 焊前预热范围与预热温度不合理 焊工用氧乙炔焰对钢轨焊缝两侧预热范围和预热温度靠经验来确定,以至于预热温度低于200℃,预热范围小于100㎜。 现场 检查 主因 全体 7 施焊时对热输入控制不当 轨道接头焊接时,电弧在熔合线处的高温停留时间过短。 现场 检查 主因 全体 8 焊后热处理 不到位 焊后没有由上而下反复对焊缝区进行加热,直至焊接接头的温度达到350℃。 现场 检查 主因 全体 9 施焊时未采取 可靠防护措施 施工队伍及时关注天气预报,并未在雨雾天焊接轨道。 检查 记录 非 主因 全体 10 胶泥不密实 现场检查胶泥厚度大于20㎜,符合规范要求。 现场 检查 非 主因 全体 制表人:唐艳梅 日期:2008年01月18日 根据要因确认表的10个末端原因,我们确认了以下四个主因: 根据找出的四个主要原因,小组制定了相应的对策,详见表四: 通过上述分析,我们找到了原因,确定了工作目标,并制定了对策。QC小组成员根据分工,积极开展了活动,落实了对

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