合成气压力控制方案探讨研究.pdfVIP

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合成气压力控制方案探讨 建峰化工总厂化肥厂 李仁权 摘要分析合成气压力控制方案的不足,阐述合成气压力控制的改进方案和DCS系统的控制 组态方案及控制方案改进后的良好控制效果。 关键词合成气压力控制方案改进. 1工艺简述 如图2所示。合成气通过.PVl31放空,迅速 如图1所示,工艺气进入甲烷化炉R4 带走甲烷化炉的反应热量,避免甲烷化炉超 后,CO、CO,与H’反应生成甲烷和水,经温。 E27、E30、E31把温度降为4.4℃,再经分离2.2原控制方案的不足 器V17分离出冷凝水。进入分子筛干燥器 合成气压力原控制方案能够满足系统正 V18A/B进一步脱除水、c02、NI-13等,经深常运行时的压力控制要求,同时也考虑了前 冷净化后,温度为2.2C的氢、氮气送人合成端甲烷化炉跳车时的控制方案。但是,后端 气压缩机(100C2)入口。合成气的压力设计 合成气压缩机跳车时,该控制方案不能满足 为2.35MPa,是通过PCI31调节回路来控制 迅速泄压,确保前端系统稳定运行的要求。 的。 如果合成气压缩机跳车,处理不及时,中压蒸 汽压力(PCI80)下降,将导致工艺蒸汽 放空 速上涨,这样同样将影响FCl01下降,由 FCl01下降,而空碳比给定值一定,那么,原 料气FCl00下降,导致空碳比高联锁,空气 系统跳车,另一方面,处理不及时,FCl31憋 压,导致背压高,工艺空气加不进去,FCl05 下降,出现空气低联锁,引起跳车。 图1 合成气工艺流程示意图 3控制方案的改进 2合成气压力控制存在的不足 3.1控制方案 2.1合成气压力原控制方案 由于合成气压力控制方案存在不足,因 合成气压力PCI31控制采用单回路调 此,提出了改进方法,控制系统硬件不作任何 节,并且在甲烷化炉跳车时,即SDAl01信号 变动,只对软件组态修改,改进其控制方案: 出现时,PCI31自动切为远程控制,并迅速把 现时,立即把PVl31阀位开到30%,以达到 压力设定值降低0.35MPa,下降速度为 0.02MPa/处理周期(1秒)。其控制组态图在100C2跳车时,PVl31能迅速泄压,防止 305 因处理不及时,合成气超压,引起中压蒸汽系 统大幅波动,造成空气系统跳车。 图2 E)C131原控制组态图 P13l:PYl31运算模块的组态为 RI叭一P13l:PCI31.SIyr,PCI31的压力设定值 R102—0.35MPa,压力设定值的下降幅度 R103—0.02MPa,压力设定值的下降速度 B101一PI。CI:MCIN4.CIN26,甲烷化炉跳车信号SDAl01 STEF4)1CST;b-rl-EP02INB101;STEP03BIF21;

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