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合成气压力控制方案探讨
建峰化工总厂化肥厂 李仁权
摘要分析合成气压力控制方案的不足,阐述合成气压力控制的改进方案和DCS系统的控制
组态方案及控制方案改进后的良好控制效果。
关键词合成气压力控制方案改进.
1工艺简述 如图2所示。合成气通过.PVl31放空,迅速
如图1所示,工艺气进入甲烷化炉R4 带走甲烷化炉的反应热量,避免甲烷化炉超
后,CO、CO,与H’反应生成甲烷和水,经温。
E27、E30、E31把温度降为4.4℃,再经分离2.2原控制方案的不足
器V17分离出冷凝水。进入分子筛干燥器 合成气压力原控制方案能够满足系统正
V18A/B进一步脱除水、c02、NI-13等,经深常运行时的压力控制要求,同时也考虑了前
冷净化后,温度为2.2C的氢、氮气送人合成端甲烷化炉跳车时的控制方案。但是,后端
气压缩机(100C2)入口。合成气的压力设计
合成气压缩机跳车时,该控制方案不能满足
为2.35MPa,是通过PCI31调节回路来控制
迅速泄压,确保前端系统稳定运行的要求。
的。 如果合成气压缩机跳车,处理不及时,中压蒸
汽压力(PCI80)下降,将导致工艺蒸汽
放空
速上涨,这样同样将影响FCl01下降,由
FCl01下降,而空碳比给定值一定,那么,原
料气FCl00下降,导致空碳比高联锁,空气
系统跳车,另一方面,处理不及时,FCl31憋
压,导致背压高,工艺空气加不进去,FCl05
下降,出现空气低联锁,引起跳车。
图1 合成气工艺流程示意图
3控制方案的改进
2合成气压力控制存在的不足 3.1控制方案
2.1合成气压力原控制方案 由于合成气压力控制方案存在不足,因
合成气压力PCI31控制采用单回路调
此,提出了改进方法,控制系统硬件不作任何
节,并且在甲烷化炉跳车时,即SDAl01信号
变动,只对软件组态修改,改进其控制方案:
出现时,PCI31自动切为远程控制,并迅速把
现时,立即把PVl31阀位开到30%,以达到
压力设定值降低0.35MPa,下降速度为
0.02MPa/处理周期(1秒)。其控制组态图在100C2跳车时,PVl31能迅速泄压,防止
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因处理不及时,合成气超压,引起中压蒸汽系 统大幅波动,造成空气系统跳车。
图2 E)C131原控制组态图
P13l:PYl31运算模块的组态为
RI叭一P13l:PCI31.SIyr,PCI31的压力设定值
R102—0.35MPa,压力设定值的下降幅度
R103—0.02MPa,压力设定值的下降速度
B101一PI。CI:MCIN4.CIN26,甲烷化炉跳车信号SDAl01
STEF4)1CST;b-rl-EP02INB101;STEP03BIF21;
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