大直径薄壁管桩.pptVIP

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大直径薄壁管桩

小组名称:天津第一市政公路工程有限公司 五分公司QC小组 发 布 人:信 彦 卿 发布时间:2005年8月 一、课题介绍 二、QC小组概况 三、QC小组活动简介 四、选题理由 随着国民经济迅速发展,越来越多的交通、港口、市政、工业与民用建筑等工程建设对软土地基的处理提出了更高要求。软土地基处理的好坏直接影响到道路工程的质量。 五、现状调查 六、排列图 七、目标确定 通过实施薄壁管桩施工工艺,使混凝土充盈率达到 ,桥头软基的承载力明显提高,降低桥头路基填土沉降速率,最大限度减小桥头跳车 。 八、目标可行性分析 小组成员素质高,技术能力强,积累丰富的施工管理经验,具有较强的解决实际问题的能力。 九、原因分析 运用因果图对影响混凝土充盈率不足的原因进行分析,分析结果如下: 十 末 梢 因 素 十一、要因确认 要因确认一:工作人员责任心不强 要因确认三:检测频数不足 要因确认五:拔管速度过快 十二、制定对策 十三、实 施 为了兼顾机械的施工效率与施工质量,首先要确定每根桩混凝土的浇筑时间。小组成员通过对此类工艺的调查,结合工程地质和桩长的实际,先预定振锤等级和最佳拔管速率为1.1m/min,再通过2组试验桩适当加快和放慢拔管速率,记录具体时间,通过计算混凝土的最佳充盈率(实际用量:理论用量)找出最佳拔管时间( 1m/min),正常施工时不得超过此速度。 混凝土浇筑质量的好坏还与振捣密不可分,在最佳拔管速率确定以后,为了更好的保证混凝土的浇注质量,适当加大振锤的振捣强度,通过2组试验桩设置不同振捣等级,计算混凝土最大充盈率,为了避免过振使混凝土发生离析,有小组成员徐富荣负责对成桩后进行开挖桩身检测,小组综合各类检测数据,最终确定振锤等级为10次/秒,应用于正常施工。 由我们的QC组长贾学柱带领小组成员认真研究设计提供的地质勘查报告,明确标示出土层交界深度,最终确定:当沉管上拔时,同一土层中严格均匀控制速度,在土层交界处的1m范围内适当降低拔管速度,在最后5m时一次性拔出。为了增加复合地基的承载力,桩顶标高50cm桩芯土取出,重新回填50cm的C15混凝土,再增加40cm碎石和两层土工隔栅。 十五、巩固措施 通过整个PDCA循环,不仅有效保证了薄壁管桩的施工质量,而且满足了工程进度的要求,为我公司今后此类施工积累了宝贵的经验。 同时,我们将其施工方案编制成作业指导书,作为以后工程常用地基处理施工方法的指导,已经通过公司设计研究所审批。 十六、遗留问题及今后打算 回顾整个活动过程,我们深切体会到QC活动的重要,它不仅可以指引我们干出优质的工程,而且也锻炼和提高了我们解决实际问题的能力。随着工程建设的不断深入发展,我五分公司QC小组下一步计划的攻关课题是: 1 工作人员责任心不强 2 桩机振锤频率强度不足 3 检 测 频 数 不 足 4 混凝土质量缺陷 5 拔管速度过快 6 不同土层存在交界面 为了遴选要素,我们对6条末梢因素通过现场验证和讨论分析,逐条进行了鉴别区分: 要因确认一,工作人员责任心不强:工作人员质量意识淡薄,对工序的自检重视程度不高,通过加强岗位职责教育、严细管理,可以解决。结论为非要因 要因确认二,桩机振锤频率强度不足:桩机振锤是将混凝土注入沉管环形腔体模板内的动力,振锤频率和强度不足直接影响混凝土的浇筑质量。结论为要因 要因确认三,检测频数不足:检测点密度不足,影响检测结果个别数据缺乏可靠性,增加检测数可以解决。结论为非要因 要因确认四,混凝土质量缺陷:使用符合要求的混凝土是保证工程质量的前提条件,本工艺采用C15混凝土,塌落度要求为3~7cm,由于混凝土质量要求不高,且一般小用量现场拌制既加大成本投入,又不能保证混凝土质量,因此采用外购符合质量要求的商品混凝土,并加强对现场原材的检验,既经济又能保证质量。结论为非要因 要因确认五,拔管速度过快:向沉管环形腔体模板内浇筑混凝土时,由于外管与内管的直径相差较小,且混凝土从分流器口到脱离环形腔体模板注入形槽内的行程较大,若拔管时间稍快就会影响混凝土浇筑的连续,从而造成混凝土充盈不饱满而出现缩径 。结论为要因 要因确认六:不同土层存在交界面:沉管环形腔体模板在不同土质中所受摩擦阻力会有所不同,且交界处的土体在外界作用下不稳定,若在不同土质交界处保持正常混凝土的标准用量和拔管速度,不能很好保证混凝土的充盈率,容易出现缩径。结论为要因 分析出的3条要因,根据5W

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