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第十七届全国造气技术年会论文集
浅谈吹风气回收系统的发展历程
赵小飞黄武李楷
[山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司临猗044100]
摘要本文较为详细地介绍了吹风气回收系统发展历程,展望了吹风气回收系统的发展
方向,与已经实施技改者提供交流,为即将进行技改者提供参考.
关健词 燃烧炉 余热锅炉 吹风气回收系统三废混燃炉
作为一种环保和煤气炉辅助设备,笔者以为,对吹风气回收的理解和认识也应该基于此
观点。而事实上,随着技术的进步,吹风气回收工艺不断发展、完善和推广,也是基于以上
正确的观点。从最初的小型化、低温吹风气回收系统;发展到现在的大型化。从最初的中氮
肥为减少煤气浪费而设置的吹风气燃烧室,到现在的将吹风气从煤气生产系统单独隔离使
用,这是一种很大的进步。
吹风气回收技术经过国内十几年的发展己日趋成熟。下面主要谈一下吹风气回收系统的
发展历程:
1 吹风气回收的必要性
以固定床间歇煤(焦)制气的合成氨厂和甲醇厂,制气过程要排放大量的吹风气,其中
污染周边环境,造成巨大的能源浪费。将这些可燃气体及粉尘通过专门设计的吹风气余热回
收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电。可以达到节约燃料、降低成本和增
加效益的目的。
1.1吹风气的来源和成份
固定床煤气炉发生炉在生产过程中,分为制气和吹风两个过程。而吹风阶段主要目的是
提高炉温,为即将到来的水煤气和碳反应而蓄积热量,通过燃料后通过烟囱对天放空。而吹
风阶段所产生的吹风气中含有大量的粉尘、大气污染物及CO、H2、CH4等可燃气体。这些
可燃气体含量一般占吹风气总量的5%~8%,有时高达10%,且流量大(一般①2400炉、
D400风机的吹风气量(按22%的吹风百分比左右)可达5280Nm3/时·炉,①2650煤气炉、
D600风机的吹风气量(按22%的吹风百分比左右)可达7920Nm3/时·炉)、温度高(烧中
块在300℃、烧粒废煤在240℃左右)。
可燃气体特性见表l。
表1
可燃气 热值(kCal/m3)燃烧产生温度(℃) 燃点温度(℃)
吹风气 210~300 580 660
半水煤气 1800 800 明火常温
合成二气 3200 1761 明火常温
1.2对吹风气的处理办法
如果吹风气直接放空,会造成很大的噪声污染,而放空的吹风气中带着粉尘,在高空靠
自身重力作用下降低落形成“煤灰雨”。给周围环境造成严重的污染,而排入大气中的CO、
H2、C心及少量硫化氢等有害气体对自然环境造成极大的污染,且这些可燃气体的排放是对
第十七届全国造气技术年会论文集
能源的极大浪费,与持续发展、建造清洁节约型企业不相适应,况且这样也会造成吨氨烟煤
耗高,增加合成氨制造成本。
2 第一代吹风气回收系统
2.1研发背景
吹风气回收系统是小氮肥企业在停用从中氮肥企业中学来的‘燃烧室’后,由山东某化
肥厂率先大胆将吹风气、合成弛放气、放空气三气引入燃烧炉进行集中燃烧,于1979年9
月放大试验成功,并达到长周期运行,有效地回收了吹风气中的潜热。
该吹风气潜热技术为吹风气的回收重新打开了局面,接着相继有一批化肥厂也陆续建成
了一批吹风气回收系统,为小氮肥厂实现蒸汽自给创造了条件,并取得了明显的经济效益。
2.2工艺流程特点
2.2.1 燃烧炉
(1)由于当时大多数的煤气炉炉径为中2260,配套风机选用10.19系列,吹风气的流速
和流量都较小。
(2)采用明火点燃器,在送吹风气期间炉温大幅度下降,每送一次吹风气,炉温下降60~
10012,甚至熄火,致使为了维持炉温不得不采取停送吹风气,甚至于另外用煤气来维持炉温。
(3)采用西门子蓄热格子砖,占据了燃烧空间,使吹风气燃烧效果差。另外,煤灰在
西门子格子砖间易结焦堵塞空隙,使系统阻力升高。
(4)保温材料以粘土砖、钒土水泥为主,其缺点是易燃穿,运行周期短。同时由于炉
径小,保温层薄,导致燃烧炉外壳温升高,热量损失大。
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