浅述梅钢热轧材料跟踪在L3的实现过程研究.pdf

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《冶金自动蚴2006年增刊(S1) 浅述梅钢热轧材料跟踪在L3的实现过程 董刚,杨雁 (上海宝钢集团梅山钢铁股份有限公司设备部,江苏南京210039) 【摘要]利用I。系统平台,通过对热轧12应用系统功能改造和【3材料跟踪功能的开发,实现了在【3终端上 实时跟踪热轧现场带钢的生产情况和现场设备的使用状况等功能,对其实现过程与实现方法作了简要介绍。 [关键词]系统纽态;系统改造;材料跟踪 目前,梅钢热轧1422mm主轧线材料跟踪足 TMEIC公司(原GE公司)使.1{ICimplieity软件在 Izvel 2(简称12)上开发的画嘶系统。画面信息包 括仪表、传感器、轧机等设备级信号,Level1(简称 L1)UC控制器信号(若是快速EGD信号,须先转换 成NormalEGD信号再上画面系统)以及Ll的TDEtherNct阿 (TrmasportDir—时)材料位置跟踪信号等。 【2画面系统功能是在热轧12局域网范围内 实现的,其画面终端分布在轧线操作台和监控室, 提供给现场生产人员进行操作维护和生产控制。 由于受热轧L2局域网覆盖范围、系统安全性 uc控制器k矗譬}。规 窿缕rD肭-器器 能的限制,加上画面服务器有效负荷以及购买 TMEIC画面许可证费用昂贵的限制,难以在12层 田1系统网络组杰 面上实现材料跟踪画面系统的普及,这样没备和 Es40服务器,轧 过信号服务器SMGSDB导人Alpha 生产技术管理人员就不能够及时了解和掌握现场 机状态信号和TD服务器现场材料位置跟踪信息 的生产情况和设备状况,对出现的生产故障和设 通过Alpha服务器处理,送到轧线数据通信前置 备故障也不能及时快速响应和快速处理。 机,经由通信前置机通信程序将【3需要的数据信 最终,利用公司三级(简称13)网络系统平台, 息打包并发送到出系统,从而实现D系统材料 通过改造L2相关软件功能,开发L3材料跟踪功实时跟踪功能。 能及画面系统,实现了利用珀系统平台对热轧现 2热轧L2系统改造 场生产数据的跟踪功能。利用13网络范围广、接 2.1 L2通信软件改造 入终端数量多的特性,使得在公司范围内关心热 在功能改造前,主要担心增加的数据通信量 轧设备和生产的管理和技术人员能够及时了解和 会对原来L2/L3的通信产生影响。一块板坯从加 掌握现场生产和设备状况的第一手资料。 热炉出炉到喷印机结束需要向L3传送14次通信 1系统组态及原理 电文,每个电文包尺寸为62个字符,轧线轧制节 梅山热轧L2材料跟踪在L3系统实现的系统奏快时有三块板坯在轧制,数据通信量是比较大 组态见图1。它通过三层网络通信架构实现,分别 的。经过论i正和测试,采用专门的通信组和事件 包进行通信是比较稳定的,所以对也的通信程序 为EGD网络层、EtherNet网络层、13网络系统。 图1中UC控制器中的精轧轧机状态信号通 [收稿日期J200Bml_18;[修改稿收到日j朔12006_02-2t [作者简介]董刚(1966-),男,扛苏扛都人.高级工程师,主要负责二级过程控制系统的开发管理工作。 ·495· 《,台金自动4}2006年增刊(S1) 2220RX专门用于向13发送材料跟踪信息。由于对通信链路故障时的重发功能不予考虑。表1为 L3系统实现材料数据跟踪是实时数据跟踪,所以 增加的通信电文。 2.2数据字典

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