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“顶缸”的故障原因
“顶缸”的故障原因
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[维修保养]
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“顶缸”的故障原因
因为配气机构调整不当,使气门撞击活塞,发生
“顶缸”现象,这种情况在汽车修理中时有发现,应引
起驾驶员和修理工的注意
汽车发生”顶缸时,在发动机的上部会听到清
晰的金属敲击声.如拆下缸盖,会发现活塞顶面上有
气门头撞击活塞所留下的痕迹根据这些痕迹可判
明发生.顶缸的一些故障原因.
若发动机各个缸的活塞顶部全都是进气门的撞
痕t或全都是排气门的撞痕,则说明是正时齿轮的按
装记号错位,应查原因,予以纠正.若活塞顶部的撞
痕是无规律的,则可能是以下原因造成的
(1)气门间隙调整过小;或摇臂头弧面磨出凹坑
没有及时修平,工作中摇臂位移使气门间隙变小甚
至无间隙.
(2)气门下沉量未达到规定标准}或更换的新气
门的气门头厚度超过规定.
(3)因气缸床厚度过薄;或更换的活塞,连杆尺
寸超长,使活塞顶面与缸盖内表面的距离过小.
(4)组装工作造成失误如气门推杆的凸形球头
没有装进气门挺柱的凹形球窝内,而是装在了挺柱
与缸体之间的空隙内.再如气门弹簧过弱,回升归位
过慢而与活塞发生碰撞等.
(5)活塞受热膨胀.据实验表明,活塞在i00
的热水中比在常温下纵向伸长在0.O5~0.2ram之
间.发动机在工作中,活塞的温度远不止i00,除
进气冲程终了温度不足100外(一般为4o~
.
70),压缩行程,作功行程,排气行程其行程终了时
温度均在400以上(分别为500~600,800~
nOO,400~600日c)可以肯定地说,工作中活塞受
热的膨胀量会大于上述实验中测得的膨胀量,这也
可能会给活塞撞击气门造成一种机会.
(6)活塞销与连杆铜套的间隙,连杆轴承与轴颈
的间隙,两者间隙如超过极限,当发动机工作时,在
惯性力作用下,相当于增加了连杆的有效长度,使活
塞上止点位置上移,有可能造成活塞撞击气门.
也有这种情况,造成撞击气门不是上述某一项
原因,而是多项原因的综合,应根据具体情况进行分
析.值得注意的是,排气行程上止点前,后,进排气门
重叠开启,如活塞顶隙过小,有可能会同时与进排气
门发生撞击.如没有顶隙,甚至活塞顶面超出缸套上
沿,就不但使活塞顶面与气门相撞,还会使活塞与缸
盖发生撞击.不管活塞是与气门相撞还是与缸盖相
撞,都有可能酿成烂活塞,折连杆,断曲轴,打破缸体
等重大技术事故,造成严重的经济损失
随车说明书和汽车维修手册大多都未标明活塞
顶隙,给发动机装配检测带来不便.经验检验方法
为:截取直径为1~1.5ram保险丝(铅丝)一段(长
度大于气缸半径),沿曲轴轴向居中放于活塞顶面,
装缸盖并按规定扭矩拧紧螺栓,调好气门间隙,处于
减压,用手摇把稳而缓地摇转曲轴2~4圈.拆下缸
盖,测量变形保险丝厚度,由此厚度(即顶隙)判断会
否发生撞击气门或缸盖的故障.(贺吉范)
4结论
本文采用检测发动机起动电流来测量各缸相对
压缩压力的方法经实验验证,具有灵敏度高,测量可
靠,使用简便等特点,因而是可行的.可用于修理部
门作为故障诊断的辅助方法,也可用于发动机制造
厂检验气缸活塞组件的装配制造质量,有较好的实
用价值.
参考文献
1橱禧华.汽车检潮与诊断技术.江苏科学技术出版社,1994
?12?
2陆耀祖.汽车发动机使用与故障分析.陕西科学技术出版杜
1991
Abstract
Thispaperintroducesthedetectivetheoryand
methodtomeasureenginecomparativecompres~
sionpressurebywayofstartercurrent.Ithas
provedthatthemethodissimple,convenientand
effectivetodiagnosebreakdownofcylinderand
pistonparts.
上海汽车
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