特殊注水泥作业_插旗杆_事故案例分析与思考.docx

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特殊注水泥作业_插旗杆_事故案例分析与思考

文章编号:1001-5620(2011)06-0081-03特殊注水泥作业“插旗杆”事故案例分析与思考刘振通, 宋元洪, 吴洪波, 钟福海, 孙万兴, 蔡斌, 周坚, 李清杰(中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司,河北任丘)摘要 随着深井、复杂井等特殊注水泥施工作业的增多,“插旗杆”事故时有发生,虽然作业类型不同,事故原因各异,但后果严重,损失惊人。例举了注水泥塞、挤水泥和尾管固井 3 种不同作业类型的部分卡钻事故案例, 分析了事故原因和影响施工安全的因素。对汲取教训、警示未来,具有一定的借鉴和参考价值。关键词 插旗杆 ;卡钻 ;注水泥塞 ;挤水泥 ;尾管固井 ;事故 ;案例中图分类号:TE256.9文献标识码:A“插旗杆”事故,是指在注水泥塞、挤水泥及尾管固井等特殊注水泥施工作业中,由于各种因素, 导致钻具被水泥封固卡死的工程事故。随着深井、 超深井、复杂井等特殊注水泥施工作业数量的增多, 类似的“插旗杆”事故时有发生,造成巨大的经济 损失,事故处理会消耗大量的人、财、物和技术资 源;使钻井周期延长,作业成本增加,生产效益下降; 影响了油气田勘探开发的进度 [1-11]。为了借鉴事故 教训,避免类似事故重复发生,下面结合部分案例, 按不同的施工类型分别进行解剖分析。钻头钻塞并通至井底,循环钻井液 90 min 起钻,排量为 12 L/s,环空平均返速为 0.13 m/s,大井径段 环空返速仅为 0.088 m/s。2) 作 业 工 况。 下 入 φ88.9 mm 钻 杆 至 井 深6 631.65 m,循环洗井 300 min,排量为 12 L/s ;注 入 8 m3 密度为 1.03 g/cm3 的前置液 ;26.5 m3 密度为 1.84 ~1.90 g/cm3 的水泥浆 ;1.5 m3 后置液 ;21.5 m3 密度为 1.28 g/cm3 的顶替钻井液,排量为 12 L/s;卸方钻杆,起钻至 17 柱时遇卡,接方钻杆开泵 23MPa 水眼不通,旋转钻具无效,钻具卡死。卡点深 度在 5 491 m,爆炸松扣起钻出 173 柱时钻杆周围 见水泥。计算水泥混窜上返深度为 5 033 m,比设 计高返 1 167 m。3)原因分析。①回填段井浆是下套管前的高 黏度、高切力防卡液,静止长达 12 d,在高温高压 条件下已失水变稠。小尺寸钻具通井循环排量受限, 以 12 L/s 小排量循环 90 min,井浆未循环顶活 ;下入注浆管柱后,以 12 L/s 排量循环约一周半,井浆性能未得到根本改善。②虽注入 8 m3 密度为 1.03 g/cm3 的隔离液,因井眼大,施工排量小,不能形 成稳流。前置液与井浆间,因黏度差形成窜流通道, 导致水泥窜槽,塞面高于设计 1 167 m。③井浆取 样失真,井下防卡液未能获取,污染试验数据没有 参考价值和指导意义。地面泥浆罐内取样试验结果:1 事故案例与分析1.1 1.1.1注水泥塞作业中出现的“插旗杆”事故 HA***井“大肚子”井眼注水泥塞作业存在 的问题1)工程概况。该井使用 φ241.3 mm 钻头,中途完钻井深为 6 640 m。下入 φ177.8 mm 套管至井 深 6 347.2 m 时,因设备因素未下至井底,套管鞋 以下易垮、易漏地层未封固。要求对裸眼段 6 640~6 200 m 回填侧钻。注水泥塞后,起钻过程中发 生卡钻具事故。回填段最大井径为 425 mm,平均为 335 mm ;井底温度为 130 ℃ ;井浆为下套管前 的高黏度、高切力防卡液 ;施工前用 φ152.4 mm第一作者简介 :刘振通,工程师,1961 年生,现在主要从事海外固井技术工作。地址 :河北省任丘市北站路渤海钻探第一固井分公司 ;邮政编码 062552 ;电话;E-mail :mailto:784505571@784505571@。82钻井液 :水泥浆 = 3∶7,稠化时间为 295 min,比污染前的 385 min 缩短了 90 min ;而井下长时间静 止的防卡液对水泥浆污染更为严重,稠化时间缩短 更多。综上所述,水泥浆严重窜槽、浆体污染,稠化 时间缩短是造成事故的成因。1.1.2HA**-*C井注水泥塞后起钻发生溢流的问题1)工程概况。该井是在老井基础上实施的注 回填侧钻水泥塞作业。其 φ177.8 mm 套管下深为6 597.56 m ;φ152.4 mm 井眼深度为 6 745 m ;注水泥塞井段为 6 745 ~6 500 m,井底温度为 163 ℃; 老井完钻钻井液密度为 1.18 g/m3,钻进中有后效, 同时也曾发生井漏,属于地层窄压力窗口井 ;作业 前通井钻井液密度为 1.16 g/m3 ;循环后效重,全烃1.2 挤水泥作业中出现的卡钻

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