凝结水精处理高速混床氨化运行.ppt

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凝结水精处理高速混床氨化运行

凝结水精处理高速混床氨化运行 胜利发电厂化学部 侯宪东 二零一三年五月十三日 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 3 机组启动时,除去凝结水中的铜、铁腐蚀产物,缩短启动时间。 2 冷却水泄漏时,除去因泄漏而溶入的溶解盐类和悬浮物,为机组按 正常程序停机争得时间。 1 机组正常运行时,除去系统中微量溶解盐类,提高凝结水水质,保 证优良的给水品质和蒸汽质量。 凝结水精处理的作用 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 胜利发电厂二期工程安装2台300 MW发电机组,每台机组均设有3台中压凝结水精处理高速混床,2台混床同时H-OH运行,1台混床备用,并对凝结水进行百分之百回收处理。由于高混H-OH型运行时,其交换容量大部分被水汽中的NH4+消耗,而机组在实施停加联氨除氧后,又必须把给水PH提高到:9.0~9.3,氨水加药量大,从而缩短了高混H-OH型运行时间,使树脂再生操作频繁,造成酸、碱、除盐水的浪费,排放大量的再生酸碱废水。 成果背景介绍 1 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 2.1创新点 氨化运行分为三个阶段:H-OH运行阶段、氨穿透阶段、NH4-OH运行阶段。当氨穿透时,出水DDS超标、而DDS(H)合格、PH开始升高,高混继续运行,直至DDS(H)=0.15us/cm 时再生。其优点是比氢型混床运行周期长,运行周期从15天提高到30~50天;再生操作少,节约大量再生操作费用;氨穿透以后,混床继续运行,可以节约大量用于提高给水PH而加的氨水;减少排放再生废水。 ? 创新点及内容 2 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 高速混床 凝结水 离子交换反应产物:H2O 氨化运行的过程 第一阶段:H-OH型运行阶段 出水PH:7.0 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 高速混床 凝结水 离子交换反应产物:H2O、NH4OH 氨化运行的过程 第二阶段:氨穿透阶段 出水DDS超标,而DDS(H)合格。 PH开始升高 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 高速混床 凝结水 离子交换反应产物:NH4OH 氨化运行的过程 第三阶段: NH4OH型运行阶段 出水PH:9.0, DDS(H)=0.15us/cm 时再生 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 2.2氨化运行的条件 2.2.1 高混进水水质 随着电厂指标对标工作的逐年深入,#3、4机高混入口水质有了很大的提升。稳定运行时水质:DDS(H)<0.15us/cm、Na+ <5ug/L,满足了氨化运行的进水要求。 2.2.2 高混树脂分离度 再生过程采用体外再生,高塔分离,通过细化分层操作,能使阴、阳树脂充分分离。满足了氨化运行树脂分离度的要求。 创新点及内容 2 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 2.2氨化运行的条件 2.2.3 再生剂纯度 NH4-OH型运行混床对树脂再生度的要求高,因此必须用高纯的酸、碱提高再生度。 而我厂再生剂为:31%盐酸、30%的高纯NaOH。因此提高31%盐酸的纯度,把30%的高纯NaOH更换为40%的高纯NaOH。每吨酸碱的成本平均增加200元,每年成本为:约6万元。 2.2.4 树脂配比 我厂树脂已使用10年,再加上频繁再生,有一定的破碎、损失。尤其是阴树脂机械强度相对较弱,加上树脂频繁再生,损失多,阴阳树脂配比不合适。如果按初始的树脂比例阳树脂比阴树脂3:2添加,每套树脂需加阴树脂1.0吨、阳树脂0.5吨。阳树脂每吨5万、阴树脂每吨7万,7套树脂的添加成本为:约67万元。 创新点及内容 2 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 2.3 氨化运行遇到的问题 在氨化运行过程中,由于NH4OH比H2O的电离度大,高混出水中含有微量的氯离子,再加上现阶段对氯离子化学监督手段的限制,不能及时检测并采取相应措施,造成炉水中氯离子的累积,产生炉内腐蚀。 为了加强对氯离子的监督,所采取的措施: 方案一:采购精密分析仪,如色谱分析仪,对氯离子精细监督。 方案二:加装炉水阳离子交换柱后电导率表(H电导率), 借助外厂仪器来绘制炉水H电导率与炉水氯离子含量的曲线,找出炉水氯离子大于800ug/L时对应的H电导率值,以此为依据对炉水进行排污处理,防止发生腐蚀。 投入成本:方案一约30万元;方案二约1万元。 创新点及内容 2 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行 实施精处理氨化运行后,将使高混运行周期从现在的15左右延长到30天以上、再生操作由每年84次降为40次左右,同时机组氨水加药量减少1/3左右。 成果运用情况 3 胜利发电厂 凝结水精处理高速混床氨化运行

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