N125型汽轮发电机转子回水支座的改进研究.pdfVIP

N125型汽轮发电机转子回水支座的改进研究.pdf

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第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集 N125型汽轮发电机转子回水支座的改进 吕 营 吴雪春 (安徽宿州汇源电热有限责任公司 234000) 摘要本文详细分析了上汽N125MW机组发电机转子回水支座甩水的原因分析。结合现场机组的实际情 况,提出了相应的措施并给予实施,取得了良好的效果. 关键词转子回水支座;内冷水}甩水,原因分析;消除措施 汇源电热公司3#机系上海汽轮机厂生产的超高压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、冷凝式 汽轮发电机组。其汽轮发电机组的发电机采用定、转子双水内冷的冷却方式。内冷却水系统共由2 台内冷水水箱(容积为4.5m3)及管阀等组成。发电机转子采用水冷却,冷却水从励磁机轴中心孔进 入,分进发电机转子线棒冷却,最后汇集于发电机转子回水支座(以下简称回水支座),再通过回水 管道回至零米内冷水箱。 虽然,该支座前、后水封挡板均设有两道密封环和耐磨密封橡胶皮(见图1),但是,由于长期运 行及机组启停时不可避免的要发生振动,导致水挡板和耐磨密封件遭到磨损,间隙增大,机组自投 运以来,均出现了不同程度的漏水、甩水现象。同时因密封件的磨损,小颗粒洒落在内冷水中,对发 电机内冷水质的影响也很大(发电机内的换热元件为空心铜棒,且通流面的孔径较小仅为q)10mm 左右。因此发电机对冷却水的水质要求极高,其PH要求7~8,电导率≤5/zs/cm,铜≤40弘g/L。PH 值过低,会使系统中铜腐蚀得不到有效控制,造成内冷水电导率上升,可能造成发电机绝缘下降), 直接威胁机组的安全运行。 图l转子回水支座结构示意圉 1一弧形压板、2一密封橡皮、3一紧固螺检、4一止退垫圈、5一密封环、6一水封挡板 224 第四届安徽科技论坛安徽省电机工程学会分论坛论文集 1原因分析 经检查分析,引起我厂N125MW机组发电机转子回水支座漏、甩水及相应的内冷水质恶化的 原因有以下几种。 1.1密封环的磨损 N125MW发电机转子回水支座配用的密封环是铜制、非可调式密封环,系统简单,间隙调整方 法较原始。由于轴振动或间隙调整不当等原因,运行中转子(呈椭圆运动轨迹)与密封齿间极易发生 摩擦,造成密封环的磨损,间隙较大,使密封环在运行中实际上已失去密封作用。同时内冷水是由转 子出水孔喷出的,因转子高速旋转(3000转/分)在很大程度上增加了水的动能,致使内冷水的流速 很大,直接喷射到支座挡板上,在支座内部各挡板之间反复碰撞,从而增加了密封难度。且由于长期 运行和机组启停振动造成回水支座密封齿均磨损严重,上下、左右的总间隙均较大。造成漏水。 还有一点就是为了避免内冷水与空气接触,转子回水管插入内冷水箱正常水面下(主要是防止 二氧化碳溶解在内冷水中,使内冷水的PH值降低,电导率升高,导致发电机线棒腐蚀),在正常情 况下,回水在重力的作用下(从9m回水支座到0m内冷水箱),使回水支座内部形成负压(约一 600Pa),回水不会发生泄漏。但是如果冷却水量较大和冷却水箱液位较高时,就会出现回水不畅, 甩水量增大;如果冷却水量减小或水箱液位保持较低时,空气就会大量漏入回水支座,与内冷水接 触,最终导致内冷水质恶化。 1.2密封橡皮质量、材质及装复时存在的问题 在密封齿失去作用的情况下,橡皮成为唯一“屏障”,一旦橡皮受到摩擦会起热,导致老化被撕 裂,则内冷水回水将沿着轴颈漏到密封齿外被旋转的转子甩出,造成发电机转子甩水。从检修解体 情况看,密封橡皮使用约半年后就出现老化,整圈撕开现象,且撕裂处用手一捏即变成粉末;根据图 纸要求(见图1),密封橡皮必须与转子接触且是过盈接触,所以在机组正常运行中,它的磨损是必然 的,是不可避免。发生磨损后大量细小的橡胶颗粒就会进入内冷水系统中,在冷却循环中就会有少 量的橡胶颗粒沉积在发电机的线棒中,直接威胁发电机组的安全运行。另外,中分面交接处的橡皮 是最脆弱的环节(轴颈分别为660mm、480ram),过长而交叉重叠,最容易被密封齿撕开口子;过短 则出现间隙易漏水。因此装复时,中分面水平对口要修正,防止过长过短,要求的检修工艺很高,给 检修工作带来了一定的难度。 根据国电公司关于《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第11项防止发电机损坏 事故,11.3.1.1水内硷系统主的管道、阀

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