RFCC装置催化剂异常跑损原因分析研究.pdfVIP

RFCC装置催化剂异常跑损原因分析研究.pdf

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工业催化 INDUSTRIALCATA【JYSIS 2008年第16卷增刊 RFCC装置催化剂异常跑损原因分析 刘宗强h,韩 飙2 (I.大庆炼化公司,黑龙江大庆163411;2.济南石油化工设计院,山东济南250100) 摘要:大庆炼化公司1.0Mt·a。1催化裂化装置多次出现催化剂的异常跑损现象,对装置历年催 化剂跑损问题进行分析认为,是回收系统出现的问题;催化剂破碎导致细分含量高;密相床层流化 不均铺I起的回收系统工况恶化是催化剂异常跑损的主要原因。 关键词:催化裂化装置;催化剂跑损;催化剂破碎;旋风分离器;料腿 Inln加粗至 大庆炼化公司1.0Mt·a。1催化裂化装置反应一 了改造,将灰斗锥段加长,料腿由DNl50 DN250 再生系统采用同轴结构,设气控式外取热器和中、低 rfllTl,翼阀更换为A一273,并将所有连接件进 压横管式内取热器,双提升管工艺,两根提升管共用 行了相应改造。开工初期,当旋风分离器料腿建立 一个沉降器,单段逆流再生。反应部分采用深度催 料封后,催化剂跑损量基本正常,当再生器藏量达到 100 化转化工艺和灵活多效的FDFCC工艺技术;再生器 t时,催化剂开始大量跑损,达到(5一lO)t·h一。 采用单段逆流高效再生的方式,并采用了CSC预汽 为了减少催化剂的跑损,装置将再生器压力由 0.14 提等10余项先进技术。 MPa提高至0.165MPa,催化剂跑损的问题有 催化裂化装置自2003年9月投产以来,曾先后所好转。装剂结束后,单容器流化、转剂、两器流化 出现多次催化剂异常跑损的情况。分析认为,造成 升温阶段没有出现大量跑剂现象。反应进料正常 催化剂大量跑损的原因主要是催化剂回收系统出现 后,投用外取热时突然开始大量跑剂,跑剂量最高时 问题、催化剂破碎及密相床层流化不均匀引起。 达8t·h~,装置被迫切断进料、闷床。采取闷床后 快速通入主风改善再生器密相流化状态,装置用备 1回收系统问题 机尝试了三次,两次单容器流化时就开始跑剂,反复 1.1旋风分离器料腿堵塞 调整操作跑剂情况仍不见好转。第三次确定了低 压、大主风量的方案(控制再生器压力0.10MPa,再 2004年3月,装置催化剂跑损量逐渐增大,最 000 高达到15t·h一,催化剂自然跑损率由77%上升到生器主风量80 m3·h~,一级旋风分离器入 100%,装置被迫停工检修。检查时发现,再生器二 口线速度17m·8-1),单容器流化时跑剂现象明 级旋风分离器九根料腿中的一根完全堵塞,其他八 显好转,但开始转剂时,又开始大量跑剂。当主风量 000 MPa 根料腿与灰斗连接处结垢,垢片厚度大约15mm;三 提至95 m3·h~,再生器压力提至0.19 旋内170组小旋分粉尘出口严重结垢,流通面积减 后,跑剂现象明显好转,转剂、两器流化直至开工正 小约三分之二。分析认为,造成催化剂结垢的原因 常,没有再出现大量跑剂现象。 有:再生器事故蒸汽副线阀内漏导致蒸汽窜人进入

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