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浅谈330MW级循环流化床锅炉设计优化的一些问题
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浅谈330MW级循环流化床锅炉设计优化的一些问题
(同煤集团同达热电有限公司 山西大同 037003)
摘要:文章针对同达热电公司330MW循环流化床锅炉投产以后所发生的问题,关于设计方面存在的问题,进行简要分析和提出相应的应对措施,为同类电厂锅炉项目设计优化和改造提供参考,尽可能的避免这些问题的发生。
关键词:点火风道;膨胀节;循环流化床锅炉
引言
同煤集团同达热电公司2times;330MW机组,于2014年1月25日和3月12日168试运行以后,虽然双机连续运行100多天,但是锅炉还存在一定问题。根据现场情况来看,导致这些问题的根本原因,既有设计上不合理,也有施工过程的安装偏差和遗漏问题。本文针对同达热电锅炉设计存在的问题,进行简要分析,提出一些应对措施,为新建电厂提供一些建议,避免同类问题的发生。
1 330MW循环流化床锅炉设计问题分析及应对措施
1.1 点火风道非金属膨胀
锅炉点火风道与本体结合处只设计2470times;4600/560的非金属膨胀节,由于此处锅炉发生三维膨胀,且膨胀节受压缩,特别是向下的膨胀量达到220-230mm,又要向下,又要压缩,膨胀节内部的固定板与活动板根部不可能按一个方向移动,点火期间,点火温度达到850-900℃,钢板受热后变形,造成固定板与活动板卡涩,影响锅炉膨胀,造成非金属膨胀节变形撕裂。这种设计上存在问题:第一、膨胀节设计上存在问题,钢板材质耐热温度不过,固定板与活动板间隙小,容易卡涩;第二、锅炉设计上预留膨胀节间隙不够,且膨胀节上部有锅炉本体的刚性梁,影响将来的膨胀节检修。针对此问题,设计上可以考虑再增加一个膨胀节,且将非金属改为金属膨胀节,这样大大缓减一个膨胀节的膨胀压力,且金属膨胀节的耐热效果好,强度也好。
1.2 锅炉下二次风管膨胀节
锅炉下二次风管为∮528*4的管道,膨胀节为非金属膨胀节,风管由位于标高23m风箱引到11m的炉膛风口,膨胀节位于14m的位置,风管没有设计限位支架。锅炉运行中,风管受热风温度与压力影响,膨胀节上下部风管发生错位变形,造成非金属膨胀节撕裂。针对此问题,设计上存在上下10m长的风管无固定和限位支架,造成风管自由度大,且非金属膨胀节还要受向下的膨胀拉力。设计上考虑设计固定支架,限制风管的自由度,且考虑改为金属膨胀节。我公司已技改此项工作,运行3年未发生膨胀节撕裂事故。
1.3炉炉热风加热系统
两台锅炉之间设计有邻炉热风加热系统,炉与炉之间设计有热一次风联络管,当一台炉运行,一台炉启动时,通过联络管为启动锅炉送热风,提前预热锅炉,节省启动用油,特别是冬季启动防冻措施。这种设计上不太合理,第一、循环流化床锅炉热一次风是保证锅炉床料流化,且要求的压头高,利用热一次风给邻炉供热风,开关风门时影响运行锅炉的工况,且利用压头高的热风不经济。第二、一台炉运行,一台炉检修时,检修的锅炉容易被窜进热风(风门不会太严密),影响检修。针对此问题,设计上考虑用热二次风进行邻炉加热,且联络风道两侧风门间设计排空门,为一台炉检修时,排除泄露的热风。
1.4锅炉下二次风管喷口
锅炉下二次风管喷口位于具布风板1.0m位置,启动和低负荷时,二次风需量小,风压低,炉内床料背压大于二次风压,造成二次风管喷口烧红、烧损,严重时,床料泄漏到炉外,影响锅炉运行。从设计上说,锅炉分层进风、分层燃烧,保证低氮燃烧,但是从运行上来说,二次风喷口太低,容易烧损,影响锅炉长周期运行。针对此问题,设计上可以考虑,将二次风管上移一定高度,或者在目前情况下,可以内部喷口使用耐磨可塑料将二次风口焊抓钉包住,防止喷口返火干烧,外部可以给二次风管内送一小部分热一次风,保证二次风管内压头大于炉内压头,防止炉内返火。
1.5回料阀看火孔
锅炉每个回料阀立管都设计看火孔,看火孔玻璃是耐热玻璃,看火孔位于立管中部,伸出立管200mm,圆形看火孔下部设计有用压缩空气冷却玻璃。在锅炉试运期间就发生看火孔圆筒磨破漏红灰,甚至因压缩空气压力远远大于回料阀内部压力,是压缩空气沿回料阀钢板进入隔热层内部,将隔热棉吹空,回料灰又进入隔热层空间,造成回料阀钢板烧红,严重影响锅炉安全运行。针对此问题设计上存在问题,冷却风用压缩空气,压缩空气的压力有0.6MPa 左右,压力远远大于回料阀内部压力,容易将隔热棉吹走,且压缩空气携带热灰,加剧看火孔的圆筒钢板的磨损。设计上可考虑用压头低返料风去冷却。
1.6给煤口密封板及给煤口变形
同达项目给煤口上部水冷壁密封板采用
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