炼油厂低压蒸汽管网降压运行.docVIP

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炼油厂低压蒸汽管网降压运行

精品论文 参考文献 炼油厂低压蒸汽管网降压运行 (中国石化长岭分公司 湖南岳阳 414000) 摘要:中石化长岭分公司对低压汽管网进行适当降压运行,从而降低炼油装置气压机的排汽压力,减少各气压机的中压汽用量,这些减少的中压汽用于汽轮发电机发电后,转化为低压汽进入低压汽管网。低压汽管网降压后,各低压汽用户的整体耗汽量小幅增大。 关键词:炼油厂 汽轮机 蒸汽 降压 焓降 1 引言 中石化长岭分公司蒸汽系统分为9.8MPa、3.5MPa、1.0MPa、0.5MPa四个等级,分别称为高压、中压、低压、低低压蒸汽,主要产汽单位为热电作业部。热电作业部高压锅炉产9.8MPa蒸汽,驱动高压汽轮发电机组,并通过机组抽汽或减温减压器向外提供3.5MPa和1.0MPa蒸汽;热电作业部中压锅炉以及炼油装置余热炉直接产3.5MPa蒸汽,3.5MPa蒸汽主要用于炼油装置的工业汽轮机驱动气压机(排汽进入1.0MPa蒸汽系统);1.0MPa蒸汽主要用于提供热能(如加热器、重沸器、污水汽提等)与动力(如燃烧器蒸汽雾化、蒸汽抽气器抽真空等);0.5MPa蒸汽仅在部分炼油装置内部使用。 2014年以来,中石化长岭分公司开始借鉴外厂经验,根据具体情况对低压汽管网(即1.0MPa蒸汽系统)进行适当降压运行,从而降低炼油装置气压机的排汽压力(即背压),增大各气压机的蒸汽焓降,降低其3.5MPa蒸汽用量,这些减少的3.5MPa蒸汽用于热电厂汽轮发电机发电后,转化为低压汽进入低压汽管网,从而弥补各工业汽轮机相应减少的排汽量。低压汽系统压力降低后,炼油及化工装置各低压汽用户的整体耗汽量小幅增大。总体而言,提高了蒸汽能量的利用水平,经济效益明显。 2 低压汽管网降压产生的发电效益 2.1 气压机降低中压汽用量 长岭分公司根据具体情况对低压汽管网进行适当降压,将低压汽压力由0.95 MPa(表压)左右降低至0.85 MPa(表压)左右,使3#催化气压机、1#催化气压机、渣油加氢气压机、焦化气压机、240万汽柴油加氢气压机的汽轮机背压相应降低,增大了这5台气压机的蒸汽焓降,降低其3.5MPa蒸汽用量。 这些汽轮机的喷嘴和动叶中,蒸汽的流速离临界流速较远。在进汽参数保持不变的情况下,通过降低排汽参数,从而使蒸汽理想焓降增加。因蒸汽参数变化不大,汽轮机的内效率基本不变,汽轮机的实际利用焓降增加。 这5台气压机进汽参数一般为3.5MPa(表压),425℃,焓值为h1=3279KJ/Kg。从焓熵图查出蒸汽理想焓降(示意图见图1),降低背压前排汽理想焓值为h2=2947KJ/Kg,降低背压后排汽理想焓值为h3=2924KJ/Kg。 图1 气压机降低背压运行焓熵示意图 降低背压前理想焓降h1-h2=3279-2947=332 kJ/kg 降低背压后理想焓降h1-h3=3279-2924=355 kJ/kg 由于相对内效率不变,汽轮机的实际利用焓降与理想焓降之比保持不变,即在输出功率相等的情况下,进汽流量反比于汽轮机的理想焓降。 即:D后/D前=(h1-h2)/(h1-h3)=332/355=0.935 则降低背压后蒸汽耗量为降低背压前的93.5%,耗量减少了6.5%。 5台气压机降低背压蒸汽耗量变化情况见表1(耗汽减少量为分析计算值),蒸汽耗量共减少了12.16t/h。实际生产中,低压汽系统进行了多次降压运行试验,各气压机的蒸汽耗量变化基本与分析计算值接近。 2.2 汽轮发电机增加发电量 低压汽管网降压后,热电作业部的高压汽轮发电机组的低压抽汽压力也随之降低,即增加了蒸汽的可用焓降,则该机组的发电量相应增加。低压汽管网降压前后,低压抽汽参数分别为:压力1.0MPa(表压),温度350℃,焓值为3156KJ/Kg;压力0.9MPa(表压),温度339℃,焓值为3135KJ/Kg。按照低压汽管网降压前的低压抽汽流量为30t/h计算,仅降低压力未改变流量的情况下,实际效率取0.9,机组所增加的发电功率为:30*(3156-3135)/3600*1000*0.9=157.5KW。 低压汽管网降压后,为了弥补这5台气压机因中压蒸汽耗量减少而相应减少的低压汽产量(12.16t/h),热电作业部的高压汽轮发电机组(型号CC50-9.20/3.92./1.08)进行相应的调整,减少中压抽汽以降低外供中压汽量,增加低压抽汽以提高外供低压汽量,则该机组的发电量相应

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