- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量管理案例:铃木与大长江理念做法对比
* * * * * * * * * * UZ50起动电机卡滞及AX100空档开关断裂质量案例分析 质管部 铃木与大长江理念及做法 的对比 06年6月1日铃木公司在对UZ50整车进行调试时发现一台起动电机无法起动,连续几天共计发现五台同类问题机,经铃木专家对故障电机解剖分析,造成无法起动的原因为起动电机(图号31100-32G00)转子内滴胶未干,流到磁钢上将 转子卡滞(见图1、2)。 问题点: 转子 定子磁钢 铃木对待质量问题的理念与做法 图1 图2 流到磁钢上的胶 问题发生后铃木公司非常重视,立即通知 大长江和电机生产厂家—广州××公司(日本××公司在中国广州的合资企业),要求对库存机100%检查,大长江对库存品解剖50台检 查没有发现故障电机,但是,为确保起动电机100%合格,立即将全部库存品和在线库的起 动电机退回厂家进行检查。广州××公司对全部库存和退回品进行解剖检查的同时,快速的对故障原因进行调查,根据实物照片确认,故障起动电机的组装批次为:SD5YN20(4台) 问题调查: 网内 网外 生产批号 SD5YN30(1台),全都为2005年12月22日制 造的,转子的加工生产日为2005年12月20日。根据员工的回忆:12月20日生产时有5件转子 跌落。但对生产过程记录表确认时发现,在滴 胶工序中从夹具跌落在发热管护网外的三件转 子有记录,而从夹具跌落在发热管护网内的两 件转子没有记录。 烘道固化Ⅰ区 滴胶区 烘道预热区 广州××公司根据以上调查情况,初步分析 转子内滴胶未干的原因为:连续炉固化Ⅰ区内的5个转子掉落,未经品质确认就投入下道工序——整流子切削。 但是,铃木公司认为没有进行“三现”的结论是不可靠的,不认可分析结论,并要求日本××公司派人到生产现场进行 确认。日本××公司专家到广州后,进行了现场调查,根据 当天生产员工的回忆,12月20日滴漆机曾经因出现故障而进行过维修。根据这一情况,日本XX公司专家立即决定停产一天做再现试验,同时制定试验方案。 滴漆时停止 3.5分 5个 运送5个? 预热:140℃×21分 30个 固化1:160℃×17.5分 25个 固化2?固化3: 170℃×35分 51个 再现试验2:预热后涂敷后取出(只预热) 加热器 加热器 加热器 加热器 再现试验3: 预热+固化1 ? 固化2?固化3 (加热器OFF,无加热) 再现试验5: 预热+固化1 取出 再现试验4: 预热+固化1 设备冷却 再起动后 固化2+固化3 投入 【试验内容以及结果】 再現 × 有向磁钢 飞溅 ○ 整流子切削无飞溅 × 有粘度 固化不足 - - ○取出 ○ ○ 试验5 未再现 ○ 无向磁钢飞溅 ○ 整流子切削无飞溅 ○ 无粘度固化 冷却 后 再加熱 冷却后 再加熱 ○ ○ ○ 试验4 再現 × 有向磁钢 飞溅 ○ 整流子切削无飞溅 × 有粘度 固化不足 - - ○ ○ ○ 试验3 未再现 × 有向磁钢 飞溅 X 整流子切削有飞溅 × 有粘度 固化不足 - - - ○ ○ 试验2 电机组装 解体确认 后工序的 涂敷剂状況 刻画检查 固化3 固化2 固化1 滴下 预热 再現状況 评价 加热条件 试验№ 试验结果 按试验方案3、5可以再现:“转子内滴胶未干”不良。 再现品 外观照片 转子外围飞溅 磁钢内面飞溅 电机组装运作后解体調査 胶 胶 故障原因: 广州××公司根据再现试验的结果,判断 “转子内滴胶未干”不良的原因为:设备异常时, 将炉内残留品取出,本应放入干燥炉中再加热 处理;但未实施识别、隔离处理,将固化不充 分的工件混入量产中使用,在后工序中未检出, 从而组装成电机,流出。 故障原因的认可 广州××公司根据试验结果派专人到日本铃木公司对故障原因做专项报告,但是,铃木专家在听取了报告后,认为当日设备维修记录表中并没有维修记录,因此次故障原因的确认仍然不十分可信,为此,铃木公司再次要求继续对大长江库存品2100台和铃木公司更换下来的电机2746台进行全数拆机检查,由于检查后未再发现有不良件,铃木公司才认可了厂家的分析结论。 问题点:
文档评论(0)