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新联醇工艺和JJD低压联醇塔
谢定中
(湖南安淳高新技术有限公司)
摘要:本文阐述了传统中压联醇的缺点,介绍了新低压联醇工艺和新设备的优点、福建顺昌富宝实业有限公司
采用新联醇工艺和JJD水管式低压恒温甲醇反应器取得的良好应用效果。
合成氨联产甲醇简称联醇。联醇是我国1966年试验成功的独特工艺,现在我国以联醇工艺生产的
甲醇达464万吨,联醇企业多达178家。成为我国甲醇产业一支重要的力量。我国联醇装置的特点是规
模小,一般都在5万吨一10万吨左右;醇氨比较小,多在“1”以下;合成压力基本为12.0Mpa,热回收效率
低,能耗高。如何发挥联醇的产能并进一步扩产,如何降低联醇的能耗,如何降低成本使联醇产品在市场
上更具竞争力,解决这些问题的关键是如何选择甲醇反应压力和反应器。这是本文讨论的主题。
一、中压联醇的缺点
中压联醇,即在合成氨生产流程中的铜洗工序之前串装一套完整甲醇合成装置,其合成压力与铜洗
压力相等。生产过程中,根据整套装置氨和醇比例,控制原料气H:、N:、CO、CO:的比例,在12.0MPa下生
产出甲醇,余下气体在同一压力下,经过铜洗、精制,使CO+CO:降至30ppm以下,再加压送氨合成。
传统中压联醇在我国已有40多年历史,为我国甲醇工业做出了不可磨灭的贡献,几十年的实践,也
发现中压联醇的许多缺点。
l、中压联醇压力为12.0MPa左右。压力高,压缩气体功耗大,吨醇电耗高。
2、中压联醇合成塔,均为气气换热式,如冷激式、冷管式、中间换热式等几种,由于甲醇反应热大,气
体比热小,反应热不易移走,温升大、波动大。甲醇催化剂活性温度区间小,操作难度大。反应基本上在催
化剂活性的高温端(250℃。280。C)进行,催化剂容易失活衰老。一炉催化剂最短的使用时间只有半年。
3、中压联醇如回收反应热,流程长,回收率低,吨醇回收低压蒸汽只有300kg一500kg,因而中压联
醇冷却水量较大。
4、中压联醇串铜洗,如净醇率不高,气体带醇而易引起铜洗带液。
二、低压联醇工艺及功耗
4.0MPa,低压联醇也就应运而生,在原中压联醇流程中的六段压缩机的四段出口。插入新的甲醇合成系
统(进口压力为4.3MPa),中压联醇保持不变,后串铜洗或烃化,即成为新的低压联醇。
囤一系统方块流程
采用低压联醇工艺之后,90%一95%qj醇在低压合成分离,5%一lO%q日醇在中压合成分离,从中压
离,烃化气中CO+COs,10ppm经过六段压缩后送氨合成。
212
低压联醇工艺中,因为90%一95%甲醇在4.0MPa下合成分离,因此压缩原料气功耗大为降低。
x
联醇压缩机多为六段机,一般联醇压力为五段出口压力,即13106Pa,如甲醇合成在四段出口即
4.5X106Pa,则迸五段气量减少,五段压缩功耗减少,醇氨比越高,气量减少越多,功耗越少。
L=婴If旦1。一1f
J ‘J
1Ⅱ_1【\PI
I尸一压缩机某段功耗,kwh;
Pl、P广压缩机某段进、出口压力,lO-SPa;
V。——压缩机某段吸气量,Nm2/h;
M.—一压缩机多变指数。
例如:合成氨产量为lO万吨,醇氨比为1.5:1,联醇产量为6.66万吨,年,小时产醇9.25吨。进合成
系统气量63288Nnl‰;醇后气量41308Nm2/h。
六段压缩机的四段出口压力43X106Pa,五段出口压力127X106Pa,这样,中压联醇改为低压联醇,
原在五段合成甲醇,现在四段合成甲醇,进五段气量减少
—632飞88溺--4F13—08×100%=34%
63288一—啥成前原料气量,Nm2/h;
41308一—啥成后醇后气量,Nm2/h;
X X X
压力降低。进口压力P143106Pa降为34X 106Pa降为90
106Pa(0.791P1),出口压力P2由127
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