传统湿法脱硫脱碳的运行及其气体净化效率的提高研究.pdfVIP

传统湿法脱硫脱碳的运行及其气体净化效率的提高研究.pdf

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2003年第3卷第4期 气体净化 ·13· 传统湿法脱硫脱碳的运行及其气体净化效率的提高 周大明 (山西晋城二化,山西晋城048026) 提高脱硫净化技术既包括新方法的开 效率99%以上,经湿法脱硫后的变换气经压 发、亦包括脱硫装置传质过程强化的研制, 缩直接进入脱碳系统。目前运行1台 而对于某些脱硫效率不理想的厂家,可能后 6M25~180/320、3台6MP-110/320,2台 者技术的提高更见成效。鉴于上述看法,以 山西晋城二化运行3年的脱硫和脱碳装置取 得的效果为例或能得到启发。 月检修未发现硫堵现象,塔器未清洗,塔压 1变换气湿法脱硫装置 差不增,未做任何处理。装置运行参数列于 晋城二化于2000年结合产品结构调整, 表l。 新上150kt/a大颗粒尿素,与之同期新上变换 表1 变换气脱硫运行参数 气湿法脱硫和PCC法2.7MPa脱碳装置。全项 目 控制指标 运行指标 厂生产和净化工艺:半水煤气柜一静电除尘 变换气量/m3·h‘1 72600 一罗茨风机一冷却洗涤一压缩一全低变一变 变换气入塔压力/MPa O.75 脱一脱碳一铜洗一氨冷器一油分一合成系 溶液循环量/m3·h。 450~500 统。其中脱碳C02混解气经C02压缩机、活脱硫前H2S/mg·h‘3 500~700 性炭脱硫后去尿塔;脱碳净化气直接进压缩 脱硫后H2S/mg·hd 5.O 去铜洗。其特点是采用全低变工艺不设煤气 入塔气体温度/C 35~40 循环液温度,℃ 35~45 湿法脱硫,强化变换气湿法脱硫和脱碳,不 入喷射器压力/MPa 础皑《硼引“舻伊枷乃湖湖m啪嗡嗡 0.45~0.55 设脱碳系统前后干法脱硫把关,与传统做法 熔碱釜压力/MPa ≤0.4 ≤0.4 比较,省去煤气湿法脱硫及脱碳前后干法精 总碱度/N 0-35~0.450.35~0.4 脱硫,强化变换气湿法脱硫。气体净化工艺 脱 pH值 8.0~8.5 8.O~8.2 简化,资金投入省,生产运行没有湿法煤气 硫 Na2C03/g·L~/3.0 l~3.0 脱硫费用高,脱碳前后活性炭更换费用低, 液 ≤5.0 0.5~5.0 Na2S203/g·Ld 经济效益显著。 组 电位/mV -150~一180-150~·180 1.1变换气湿法脱硫运行状况 分 栲胶儋·L一 2.0~2.5 1.5~2.5 晋城二化原料煤以晋城小粒煤为主,其中 悬浮硫g·Lo O.5 O.3 原料煤中硫含量控制小于0.5%,半水煤气中 1.2工艺流程及设备 H,S含量500.

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