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脱硫废水水质不达标原因分析及处理措施

精品论文 参考文献 脱硫废水水质不达标原因分析及处理措施 许宇川   广东粤电靖海发电有限公司 广东揭阳 522000   摘要:针对化学沉淀法处理烟气脱硫废水存在的问题,本文结合实例,分析了经处理后脱硫废水水质仍未达标的原因,并从运行调整、设备系统改进等方面提出了相应的处理措施。以期为电厂烟气脱硫废水处理提供一些参考,确保电厂烟气脱硫废水处理成效,提升电厂废水利用率。   关键词:脱硫废水处理;水质不达标;处理措施   0 引言   随着脱硫技术的应用,大气污染现象得到缓解。石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术是当前世界上技术相对成熟、使用业绩最多、运行状况最稳定的脱硫工艺。我国大部分电厂采用这种脱硫技术脱硫,然而,该工艺产生的脱硫废水中含有的悬浮物、氟离子和CODCr等污染物是国家环保标准中要求控制的一类污染物。如果脱硫废水水质不达标,将会对环境造成巨大危害,因此,对石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水的处理展开探讨十分必要。   1 脱硫废水处理系统工艺   某电厂采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理的分析技术,脱硫废水处理采用化学沉淀法,处理工艺流程如图1所示。   图1脱硫废水处理系统流程   脱硫废水进入沉降池沉降后,首先经过曝气池曝气,降解还原性物质,然后进入中和箱,加入5%石灰乳搅拌,pH值升高,去除氟化物和易形成氢氧化物沉淀的金属离子后,自流至沉降箱,在沉降箱加入有机硫以去除其它重金属离子后再自流至絮凝箱,在絮凝箱絮凝沉淀,泥水分离后的上清液自流至清水池进行pH值调节,最终处理合格后排入工业废水处理系统或回用,下部污泥由输送泵输送至压滤机脱水,污泥外运。   2 处理出水水质不达标原因分析   脱硫废水处理系统出水水质应满足DL/T997要2006《火电厂石灰石要石膏湿法脱硫废水水质控制指标》要求:悬浮物的质量浓度不大于70mg/L,CODCr的质量浓度不大于150mg/L,氟化物的质量浓度不大于30mg/L。   在实际运行过程中,该电厂脱硫废水处理工程多次发生出水悬浮物、CODCr和氟化物超标的情况。   2.1 悬浮物超标   脱硫废水悬浮物质量浓度高,大部分在10000mg/L以上,主要成分为石膏颗粒、二氧化硅、铁和铝的氧化物[1],预处理需要一定的沉降时间,才能有效降低后续处理系统的压力。取该厂脱硫废水在实验室中做小型试验,结果如表1所示。   表1脱硫废水沉降试验   从试验可以看出,120min以上的沉降时间可使脱硫废水悬浮物浓度下降99%以上。但该企业脱硫废水处理系统曝气池和沉降池设计为一个整体,总容积仅400m3,中间有隔墙将之一分为二,当沉降池水位高过隔墙后,上部清水自流至曝气池,相当于实际用于沉降的有效容量只有200m3。曝气池深3.5m,系统自动运行时水位为2.5m时启动废水泵,水位为1m时停运,即系统自动运行时只有约80m3的缓冲空间。设计脱硫废水排放量为20m3/h,峰值排放量远超该数值,基本没有沉降时间。导致后续澄清器负荷过重,引起部分悬浮物在澄清器斜管上部随出水进入清水池,导致出水悬浮物超标。   2.2 氟化物超标   通过加入石灰乳升高脱硫废水pH值是降低脱硫废水氟化物的关键因素之一。取该企业脱硫废水在实验室做小型试验,结果如表2所示。   表2脱硫废水pH值和氟化物关系试验   当脱硫废水pH值升高至9.0~9.5时,氟化物去除率可达70%以上,试验证明要进一步升高pH值,需要投加更大剂量的石灰乳[2]。某厂实际运行时初期均可通过石灰乳计量泵自动加药系统使pH值上升至9.2以上,但由于石灰乳计量泵输送管道布置和冲洗程序设计不合理,随着时间的延长,石灰乳加药管道和计量泵堵塞频率越来越高,研究发现堵塞情况大部分在石灰乳计量泵切换运行时发生,即备用泵刚投运时最易发生加药管道堵塞。究其原因就在于工业水冲洗仅针对运行侧管路,备用侧未进行冲洗。石灰乳计量泵运行不正常,无法维持中和箱pH值大于9.2,导致出水氟化物超标。   2.3 CODCr超标   废水中除工艺水带入部分有机物外,CODCr大部分反映的是其中还原性物质如连二硫酸盐、亚硫酸盐的含量,含量较高而且不稳定[2],这些还原性物质较易氧化,曝气池和清水池曝气可以明显降低出水CODCr浓度。但是该企业的曝气池曝气管道投运不久便有破损,导致曝气不均匀,大部分废水未曝气。同时由于脱硫废水中氯离子的质量浓度高达10000mg/L以上,对CODCr的测定产生极大干扰,试验发现高氯离子低浓度CODCr水样经稀释后,即使采用HgSO4掩蔽氯离子,测得水样的CODCr值仍偏大,并且误差随着氯离子浓度的增加而增大。以上两点造成脱硫废水出水CODCr超标。   3 处理措施   (1)新建沉降池,降低脱硫废水含固率

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