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脱硫系统节能改造应用
精品论文 参考文献
脱硫系统节能改造应用
(铜山华润电力有限公司 江苏徐州 221000)
摘要:我国脱硫系统的运行起步较晚,发展时间不长,还有很大的节能降耗空间。针对脱硫系统中节能设计的薄弱环节,提出改进的方案,是脱硫节能改造的一个方向。文中对某公司脱硫系统工艺水直供改造、氧化风减温水改造和吸收塔PH计、密度计移位改造三个方案的可行性、实施方案以及改造后的效果进行了分析、介绍。
关键词:脱硫工艺水;直供;氧化风;减温水;移位
1 引言
我国脱硫系统建设、运行起步较晚,快速发展的时间大约从2004年开始,到目前为止,已经有了十二年左右的时间。前期投产的脱硫系统,大多采用美国或日本等发达国家的脱硫技术和设计。脱硫系统的设计和运行方式还有很多不完善,不成熟,不符合我国国情的地方。随着时间的推移,我国脱硫系统的运行机组越来越多,运行经验也逐渐丰富。很多火力发电厂根据自身的实际情况,总结运行经验,通过技术改造,不断的完善系统,提高脱硫系统的安全性和经济性。
2脱硫系统节能改造应用
某发电有限公司2times;660MW国产超超临界燃煤发电机组(脱硫脱硝工程同步建设),装机容量132万千瓦,于2007年开工建设, 2012年8月20日正式运营。烟气脱硫系统采用高效脱除SO2的湿法石灰石-石膏工艺。吸收塔型式为喷淋式吸收塔。设计煤种含硫量按S=0.8%时,脱硫效率ge;95%开展设计,并对S=1.0%进行校核计算,满足环保排放指标要求。该套烟气脱硫系统(FGD)处理烟气量为该公司#1或#2机组(2times;660MW)100%的烟气量。
近年来,随着国家执行越来越严格的环保政策,脱硫系统的安全、经济运行得到了前所未有的重视。通过日常工作中的认真观察,仔细研究,精确计算,深度挖掘脱硫系统的节能潜力,对现有脱硫系统进行节能改造,是专业技术人员的重要工作,也十分符合当前节能环保的趋势。
2脱硫工艺水直供改造
该公司脱硫系统工艺水水源来自化学工业水系统。由化学3台工业水泵将工业水输送到脱硫工艺水箱。脱硫工艺水从工艺水箱通过两台工艺冲洗水泵(1运1备)经一根母管供给两套FGD系统,以补充各系统冲洗、石灰石制浆、真空皮带过滤机的耗水等用水要求。
2.1脱硫工艺水直供的可行性
脱硫工艺水箱进行补水时,化学工业水补水流量平均为160吨/小时,压力为0.5MPa。脱硫工艺水压力为0.5MPa,运行中的最大使用量为150吨/小时。
2016年3月10日脱硫氧化风减温水改造开始施工。3月15日,#1、#2吸收塔氧化风减温水改造完成。表2-3为脱硫氧化风减温水改造前后参数对比。此次改造,对氧化风减温水喷头进行了更换,因此改造后氧化风减温水流量相比改造前略有降低,流量保持在1.5 m3/h左右,氧化风减温后的温度约35℃左右,与改造前的参数基本一致。改造后,系统运行十分稳定,除雾器冲洗水泵运行方式,由24小时在线运行改为只在除雾器冲洗时运行,每日运行时间缩减到6小时左右。
通过初步计算,两台机组氧化风减温水改造后每年可节省费用212748.3元左右。计算过程如下:
P = 1.732UI cosphi;=1.732times;380times;75times;0.8= 39.49KW(电流值取除雾器冲洗水泵正常运行中的平均电流 75A)
除雾器减温水改造后,每天运行时间由24小时,减少到平均每天运行6小时。故:
两台机组每天节省厂用电为:W=PT=2times;39.49times;(24-6)=1421.64KWh两台机组每年节省厂用电为:1421.64times;365=518898.6 KWh厂用电按照每千瓦时0.41元计算,两台机组每年节省费用为:518898.6times;0.41=212748.43元
此次氧化风减温水改造使除雾器冲洗水泵不再24小时在线运行,而且保留了原管道和阀门,既减少了除雾器冲洗水泵的磨损,又增加了一路备用减温水源,提高了系统安全性,节能效果显著。
2.3吸收塔PH计、密度计移位改造
吸收塔浆液PH计、密度计测点原设计布置在石膏浆液排出泵出口,经过测量元件后返回吸收塔。在实际使用过程中发现由于浆液流速高,电极磨损大,pH计、密度计经常出现堵塞、破损、显示故障等问题,影响测量品质,导致供浆自动无法投入。另外,为保持PH计、密度计的正常运行,需要石膏排出泵长期运行,存在能源浪费,管路系统冲刷磨损大等现象,不利于设备的安全经济运行。
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