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链篦机温度自动控制
维普资讯
各种板形控制装备的发明和应用,使控制系统越来越复杂,应用了比航天还先进的计算机软、硬件,
投入是非常大的。一套大型热连轧机要近百忆 二l。我国热连轧机技术装备长期靠引进,实现不了国
产化的状况急待改变。
在轧钢上应用现代控制论的经验 ,对其t以物理学为基础的传统工业也是可借鉴的。主要经验
有:
(1)分析与反演相结合.得出生产过程的动态规律
(2)以牛顿力学为纲领,找出各自生 系统的自然力和常数 例如厚控系统的自然力是轧制压
力,常数为轧机刚度 ;连轧系统的自然力是秒流量相差,连轧理论导出了连轧常数。
(3)现代控制论成功应用在航天技术上,其原因是有牛顿第二定律导出的状态方程 ,所以各传
统工业的理论达到牛顿定律水平,就能应11{j现代控制论实现最优控制,达到技术提升的目标。
冶金钢铁研究总院 张进之
链篦机温度自动控制
首钢球团厂链篦机的热工过程,足靠喷吹煤粉直接燃烧形成的。喷吹煤粉系统主要由仓式泵进
行。由于先天不足,自1986年投产以来,仓式泵的喷煤操作一直靠人工进行。为提高氧化球团生产
的工艺水平,首钢球团厂对链篦机的热工系统进行了技术改造,仓式泵的操作控制实现了现代化 ,
从而使链篦机温度实现了全 自动控制 ,取得 r良好效果。
l 链篦机热工系统人工控制存在的问题
首钢球团厂链篦机热工系统设有2台仓式泵(1台工作,1台备用),为链篦机喷吹煤粉。其工作
原理是,在仓 内装入一定数量煤粉的情况下.靠增加仓内氮气压力迫使煤粉下降,并通过具有足够
压力的压缩空气将煤粉喷人链篦机烟罩 内i!f=行燃烧,在氧化球团矿生产过程中,靠人工调整仓式泵
的压力高低,控制喷煤量的大小,从而保证链蓖机生产工艺所需的正常温度。
链篦机温度控制系统主要包括喷煤、停煤、倒煤仓和温度调节等环节。由于各环节人工操作,在
实际生产中暴露出一系列问题。
1.1 温度波动大
从增减仓式泵的压力,到温度变化 ,中I1]有一个喷煤和燃烧的过程,这个过程是人工控制的盲
区,一般情况不会一次调节到位,只能 “试验”进行,一次次 “试验”,必然形成一次次波动。特别是煤
质变化很大,人工调整是经常的。因此,导致链篦机温度往往出现较大波动,对氧化球质量造成不良
影响。
1.2 煤粉消耗高
由于人工操作喷煤量波动较大,当由低温向高温提升时,仓式泵喷出的煤量增加。由于控制盲
区的作用,喷煤量增加在先,链篦机的温度反应在后,过量的煤粉喷入,造成燃烧不充分,浪费原料
资源,增加了成本消耗 。
1.3 倒仓时间长
首钢球团厂原有的链篦机温度控制系统,在倒换仓式泵时,需要依次手动关开9个阀门,每倒
换 1次仓式泵一般需要lmin。由于倒仓 占用的时间长,致使链篦机温度大幅度下降,也增加了倒仓
后的升温时间和燃料消耗。
1.4 操作失误多
链篦机温度控制系统手动操作频繁进行,且每次调整需要严格按照多个阀门的固定顺序依次
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进行,只要其中任何一个阀门未按顺序和要求开关,就会造成喷煤管道堵塞。在生产过程中,这样的
误操作时有发生。
2 实施链篦机温度自动控制
为提高氧化球团生产工艺的技术含量,克服链篦机温度控制不稳定,杜绝操作失误,降低燃煤
消耗和生产成本,提高产品质量和经济效益,首钢球团厂实施了链篦机温度 自动控制工程。
首钢球团厂采用现代化的现场信号采集设施和工业控制微机 ,实现 了喷煤、停煤、倒仓和链篦
机温度控制全过程的自动化。通过检测仪表实时采集链篦机烟罩东一2、西一2、东一4、西一4、东一6、西一6、
东一8、西一8,共 8个点位的温度,采用 8个点位的温度加权平均值作为控制调节信号输入控制系统,
同时在控制系统设置了控制调节的目标值,运用带死区和扰动前馈的PID方法进行控制,系统控
制在一个操作台上完成,过程信息同时显示在操作平台的CRT上。
2.1 自动控温
温度自动控制系统分为两部分:一是正常温度状态的自动控制。其控制过程是通过 “温度值设
定区”,设定生产过程所需的温度 ,用链篦机烟罩的8个点位温度加权平均值 ,
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