燃料QC精选.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
燃料QC精选

降低输煤系统粉尘浓度 (燃料甲站甲班) 小组概况 小组名称 甲班QC小组 成立日期 2008.01 发布人 所在部门 燃料公司 小组类型 现场型 组 长 注 册 号 RLGS-002-2008 注册日期 2008.01 成员人数 7 活动日期 2008.01-2008.12 活动次数 16 TQC教育情况 人均48小时 组员姓名 年龄 职务或职称 组内分工 33 班长 组长 32 卸车机司机 人员组织 32 卸车机司机 技改负责人 32 斗轮机司机 技术指导 34 卸车机司机 技术指导 27 卸车机司机 组员 32 程控员 组员 一、选择课题 我公司燃料系统共有胶带输送机22条(未包含斗轮堆取料机上的两条胶带机),所燃用煤煤的表面水份非常小(大约在2.5%至4%之间),加上煤的表面灰分大,在燃煤输送的过程中会引起非常恶劣的扬尘,这对燃料输送系统安全运行造成了很大的影响。 在燃煤从卸煤栈桥卸到燃料卸煤沟的环节;在通过叶轮给煤机拔到胶带机的环节;在胶带机与胶带机转运的环节;在燃煤筛分破碎的环节等都会引起剧烈的扬尘。国家对于电力企业火力发电厂燃料输送系统的粉尘浓度有严格的标准,每立米空间内的粉尘浓度不得超过10mg。粉尘的超标不仅会给生产现场的文明生产工作带来许多不便,还会对生产场所内的工作人员的身体健康造成巨大伤害。 由粉尘所带来的文明生产、员工健康、安全生产等问题相当多。所以说,解决了粉尘治理的问题也就等于解决了一系列的问题,我们的目的就是想在我们现有的技术、经济水平上,尽可能最大限度地降低粉尘的浓度,达到安全生产目的。 二、现状调查 1、小组成员有针对性地对2007年全年输煤系统卸煤栈桥、地煤沟、#3皮带间、煤仓的粉尘度达标率状况进行了统计 序号 时间 卸煤栈桥 地煤沟 #3皮带间 煤 仓 实测合格 次 数 达标率 实测合格次 数 达标率 实测合格次 数 达标率 实测合格次 数 达标率 1 2007.1 12 80% 10 66% 4 26% 13 73% 2 2007.2 12 80% 9 60% 3 20% 12 66% 3 2007.3 13 86% 8 53% 3 20% 12 66% 4 2007.4 12 80% 8 53% 4 26% 11 73% 5 2007.5 13 86% 9 60% 3 20% 13 80% 6 2007.6 12 80% 9 60% 5 33% 13 86% 7 2007.7 13 86% 10 66% 5 33% 11 80% 8 2007.8 14 93% 11 73% 6 40% 11 80% 9 2007.9 13 86% 10 66% 7 46% 12 86% 10 2007.10 14 93% 11 73% 7 46% 13 73% 11 2007.11 14 93% 10 66% 5 33% 11 60% 12 2007.12 13 86% 11 73% 3 20% 12 73% 全年平均值 / 85.8% / 64.1% / 30.2% / 74.7% 注: 每月现场实测15次 达标率=实测合格次数/15 2、可行性分析 根据以上统计表可以看出,2007年#3皮带间是输煤系统粉尘超标最严重的地点,达标率仅为30.2%,是小组的主攻方向。考虑到小组的实际能力和问题解决难度并留有一定余地,经小组讨论决定将活动目标确定为 三、设定目标 将#3皮带间粉尘度达标率提高到70%以上。 四、原因分析 针对造成输煤系统粉尘度超标的主要问题进行了原因分析,分析结果如下表: #3皮带间粉尘度超标 人员 工作注意力不集中 皮带机没有及时停车 机械 检修、运行巡检 工作不到位 电动推杆不到位导致挡板行程不够 皮带尾部导料槽挡皮子磨损严重 运行时从落煤管向外漏粉、窜灰 物料 煤干水分低 煤颗粒度太小 方法 上煤负荷过大 环境 卫生条件差 系统积煤太多 五、要因验证 : 根据所找出的8条末端因素,组长进行了分工,分别用现场检查、现场调查等方法列出要因确认计划表,并一一进行了确认。 要因确认计划表 序号 末端原因 确认内容 确认方法 标准 负责人 完成时间 1 皮带机没有及时停车 调查程控员实际操作情况 现场调查 无操作错误,操作正确率100% 马波 2008.02.11 2 电动推杆不到位导致挡板行程不够 电动挡板是否灵活好用,能否准确到位 现场检查 电动挡板灵活好用,程控就地操作都能准确到位 王洪涛

文档评论(0)

pfenejiarz + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档