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轴流式吸风机故障及处理

精品论文 参考文献 轴流式吸风机故障及处理 (上海上电漕泾发电有限公司 上海 201507) 摘要:文章介绍了某电厂300MW机组TLT动叶可调轴流式吸风机在检修、维护过程中遇到的问题,通过制定切实有效的方案和检修措施,提高吸风机的检修效率和设备的运行可靠性,以供同行参考。 关键词:吸风机 故障 分析 措施 前言:某电厂六期2台机组是我国自行设计的300MW机组,分别于1991年和1992年建成投产。每台锅炉配置2台吸风机和2台送风机。而后于2008年进行脱硫改造,分别增加1台增压风机。锅炉配置安装的FAF22.4-15-1型送风机,SAF26.6-15-1型吸风机及RAF37.5-17-1型增压风机均为上海鼓风机厂引进德国TLT技术生产制造的动叶可调轴流式风机。送风机输送介质为常温空气,工作环境较好,而吸风机及增压风机输送的介质为烟气,温度在120℃~150℃之间,同时烟气中存在大量粉尘颗粒,工作环境恶劣。因??在风机投入运行后的检修维护过程中,送风机的运行状态比较稳定,出现的问题较少,而吸风机则出现了一些频繁发生机械故障和突发性的问题,如动叶调节调节杆断裂,叶片漂移;主轴磨损;轴承箱支撑环有裂痕;轴承温度偏高等,影响了机组的正常稳定运行。 1 动叶调节调节杆断裂,叶片漂移 1.1存在问题及影响: 1) 2009年2月,检修人员在正常的设备巡检过程中,发现炉12吸风机B风机出口端有异声,风机振动由原来的0.01mm上升至0.03mm,联系运行人员作叶片开度改变调节,异声仍未消除,立即对风机进行停机抢修。在抢修中发现有1片叶片不同步,可随意转动,原因分析为调节杆的锁紧螺母松脱。解体轮毂时发现内其中一片叶片的调节杆断裂,致使该片叶片调节与其它叶片不同步,产生了紊乱气流,从而在出口端发出了气流碰撞的异声。 2)在历次的风机检修中,经常发现风机叶片漂移(部分与其他叶片角度不一致),叶片的角度有偏差,一般为3deg;~5deg;。由于叶片的漂移会使吸风机气流紊乱会逐渐扩大,还会冲击其它正常开度的叶片,致使其它叶片因气流紊乱而损伤,造成吸风机振动逐渐加大,风机的稳定性逐渐下降。 2.2方案措施 1) 临时措施:由于调节杆没有备件,同时锅炉是单风机减负运行,运行方式不稳定,为了能让吸风机尽快投入运行,决定将调节杆焊接后继续使用。一是检查调节杆材质,选用合适的焊接方式。二是将断裂处打磨处理;三是将断裂的调节杆安装在叶柄上,调整叶片至同一开度,点焊牢固后取下;四是取下调节杆后进行焊接牢固,注意不要变形,并进行热处理;最后进行装复。由于是临时措施,因此在下一次停炉检修时,须进行调节杆的更换。 2) 检修措施:一是在锅炉检修时对风机叶片进行检查,看其开度是否一致,当叶片的位置偏差较大时,需及时检查滑块及调节杆,当两者的间隙偏大时应更换滑块;二是在条件许可的情况下,如更换液压缸时,及时对滑块补充润滑脂;三是在解体转子时对曲柄进行探伤。 2.3效果检查 通过上述方法对调节杆的临时处理后,至大修时更换,运行情况正常。通过临时处理,节约了抢修时间,保证锅炉的稳定运行。 2 主轴轴颈磨损 2.1存在问题及影响 主轴磨损的部位是在轮毂、轴承、骨架油封及联轴器的安装处。在炉12大修吸风机B转子解体检修时发现,吸风机主轴轴承档磨损,标准值为200 mm,实际测量值为200 mm,主轴与轴承无紧力。骨架油封安装处存在磨损后的凹槽。在运行过程中,如轴承无紧力,易造成轴承内杠铃与主轴之间的相对转动,加剧主轴轴承挡的磨损,造成轴承跳动,损坏,风机振动逐渐加剧。而油封处的凹槽使得密封效果下降,轴承箱漏油。 2.2方案措施 处理主轴磨损,通常为直接更换,但造成生产资源的浪费。下面介绍的是通过喷涂,将主轴修复。 1) 将转子解体,拆下主轴,主轴表面油污清理,测量尺寸; 2) 把转子放置在车床上,将所需的加工面先车削掉0.5mm(直径);有凹槽的以凹槽全部除去为准; 3) 测量主轴材料,选择合适喷涂材料; 4) 喷涂后,先粗加工,以有精加工余量为准; 5) 将主轴放置于磨床上,根据主轴同心度、跳动度及表面粗糙度的要求,将主轴加工至所需尺寸。 2.3效果检查 目前风机运行情况良好,风机振动、轴承温度正常。同时通过主轴的修复,延长了主轴的使用寿命,节约了检修成本,产生一定的经

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