氯化烘焙-ZLT工艺提金扩大试验.pdfVIP

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黄金 2010年第6期/第3l卷 GoLD 氯化烘焙一ZLT工艺提金扩大试验 李世桢1,石嵩高2,李质毅1,薛丽贤1,左玉明1 (1.长春黄金研究院;2.吉林省地质科学研究所) 摘要:介绍了氯化烘焙一ZLT提金工艺处理某难处理金精矿的小型试验及扩大试验研究结果。 在试验确定的4个主体作业工艺条件下,扩大试验金的氯化浸出率达95%,最高可达98%。试验 结果表明:该工艺具有对原料适应性强,浸金速度快,金回收率高,成本低等显著特点。 关键词:氯化烘焙;ZLT工艺;氯化浸金;扩大试验;金;浸出率 111.19 中图分类号:TF 文献标识码:B 文章编号:1001—1277(2010)06—0040一05 某小型金矿山所产浮选金精矿成分复杂且不稳 有金与其他金属矿物共生。精矿中含有铜及石墨碳, 定。精矿中除含有价多金属外,还有碳、砷等有害元 对氰化浸金不利。 素等,对氰化浸金不利。 2精矿可浸性试验 应用氯化烘焙一zLT工艺浸金获得了较好的小 型试验结果。为了验证该新型无毒浸金技术,为建厂 2.1 氧化焙烧—ZLT浸金试验 设计提供依据,进行了扩大试验。在矿山制备了吨级 试验主要条件:焙烧温度680℃,焙烧时间1h, 氯化烘焙原料。在试验中,证实了确立的4个主体作 ZLT用足量。试验结果见表2。 业的正确性,完全可满足新湿法浸金工艺过程的需 表2氧化焙烧一ZLT浸金试验结果 要。扩大试验结果:金浸出率95%以上,最高达98%。 完成了以重点考察Au、Ag浸出指标为主,附带完成回收 其他有价金属的探索试验,产出了中间产品。 扩大试验的成功,为氯化烘焙一zLT工艺在黄金 矿山选冶厂工艺技术改造及工业生产实现无氰浸金 中的应用提供了可靠的技术依据和实践经验。 1精矿性质 表2数据表明,4种精矿样浸出效果差异很大。 A样和D样浸金效果较好,浸出率分别达到94.2% 矿样取自某小型金矿(50t/d)浮选精矿。由于 和93.2%。B样和C样浸金效果甚差,仅为66%和 各供矿坑口矿石性质复杂,产出的浮选精矿性质差异 80.5%。分析其原因,主要是矿样中均含有较高的 较大。精矿中主要元素分析结果见表l。 石墨碳和铜成分影响所致。氧化焙烧温度虽高,但并 表l主要元素分析结果 % 没有消除石墨碳的有害影响,因此,ZLT浸金效果 精矿Au‘ Ag‘ Cu Pb zn Fe S C 不佳。 A 46.4 79 0.400.300.1021.014.0 2.2氯化烘焙—ZLT浸金试验 B 71.2830 1.42i1.1011.5032.035.05.O 主要条件:烘焙温度350oC,烘焙时间1h,ZLT C 72.3 ll 0.490.070.0435.722.6 5.5 D 40 用足量。试验结果见表3。 55.6 75 0.41 2.342 28 7 4l

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