[调研报告]热油洗井溶蜡的可行性研究.docVIP

[调研报告]热油洗井溶蜡的可行性研究.doc

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[调研报告]热油洗井溶蜡的可行性研究

热油洗井溶蜡的可行性研究报告 一、理论性研究 1、目前洗井溶蜡状况 油井的结蜡现象一直制约着油井的正常生产,它对油井生产的危害,轻者影响流体举升,增加流动阻力,阻塞油流通道,造成油井降产;重者造成管杆蜡卡,使油井停产。 在生产过程中部分油井示功图反映有不同程度的结蜡,作业起管柱发现大部分都结蜡比较严重所以热洗工作尤为重要。洗井方式洗井泵车洗井压力高、排量大水量过多,会引起油井短期内产量下降甚至不出油现象。因此针对油层的特殊性,为提高洗井流体与地层流体的配伍性,按照油井需要解除堵塞的部位不同,将热油洗井分为以下两类:以解除油管蜡堵为目的的热油洗井技术。对积蜡严重,采用机械清蜡已无法达到清蜡要求,油管已经发生显著堵塞,但仍能暂时维持生产的油井,采用热洗清蜡车将高温()原油缓慢地从套管环空注入井内,加热油管,溶化油管内的积蜡,同时上调抽油机井生产参数,将蜡带出地面,恢复油井正常生产以解除油层堵塞为目的的热油洗井技术。首先,建立起反循环,油管积蜡清除之后关井,再将高温原油挤入油层中,溶解胶质、蜡质,在一定程度上破坏已经形成的胶凝结构体系,降低原油黏度,提高油相饱和度,增加油相渗透率。由于高温原油具有更大的流动性、与油层的适应性,且破乳功能较好,可以疏通近井地带的渗流通道,让不具流动性的乳化物变成能流动的水和油两相,解除乳化物堵塞。热油洗井与地层能量的关系   1)当地层压力低于热洗时井筒内液柱压力时,洗井液就会进入地层,溶解近井地带的胶质和析蜡,降低原油黏度,提高渗流能力; 2)当油层压力偏低时会导致洗井液不能及时从油层中排除,引起胶质和析蜡的再次结晶,造成油层的二次污染;3)当油层压力保持水平大于78%时,热洗增油效果较好。热油洗井,可以使抽油杆和井下泵无阻碍地运行 ,甚至在某些情况下 ,还可以使油井恢复生产洗井流体采用油井自身产出液体,洗井时与地层的配伍性较好,使地层污染降到最低洗井时温度较高,溶蜡效果更好洗井液密度小,减小了对地层的回压,避免了洗井造成的压井现象。 由于热洗用油的物理性质及热洗周期选择不当,热洗程序不合理和地层温度低等原因,常会造成地层损害。选取性能最好的原油洗井,尽可能采用罐顶原油,原油加热和输送时尽可能密闭,热油泵入井内时排量不要太大从热油车组的现场摆放、热油提温及井口取样进行时时跟踪分析,分析现场热洗效果。同时加大抽油井热洗后井口液量、含水及示功图分析力度,发现问题及时采取加洗、调参等形式,提高井筒排蜡、排液能力,防止或杜绝蜡卡、洗后不出等事故发生。对比热油洗井前后的产量、载荷及日用电量等指标在合理周期内洗井时,产量稳定,载荷及日用电量均不同程度的下降,说明井筒内沉积的蜡得到了一定的清除,最直接的效果是使产量得到了稳定。

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