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海化联动试车计划.doc

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海化联动试车计划

内蒙古海化辰兴化工有限公司 31500KVA密闭电石炉烟气除尘系统试车方案 2009年10月10日 一 试车前准备工作: 人员要求:熟练操作工三人,巡检工三人 ,废灰处理一人,车一辆(分三班) 二 炉气净化系统重要参数要求: 炉压:0~50Pa 炉气量:正常 3770Nm3/h 最大 4900Nm3/h 氮气: 纯度:99.90% 流量100 Nm3/h 压力:0.4Mpa 冷却水压:0.35Mpa 三 正常试车的条件: 1 水路通畅,水压0.35Mpa。 2 氮气充足,压力0.4Mpa。 3 各管道所密封实验合格,无泄露。 4 各机械运转设备无故障。 5 1#、2#风机油面是否正常。 6 各电器控制线路正常,无松脱现象。 7 各指示仪表正常,阀门开关灵活可靠。 8 有意外事故如爆炸,着火的安全救护措施。 9 电石炉、净化系统之间的通讯联系能及时准确。 10 绝对保证没有流动火种,火源在净化系统区出现。 四 具体试车步骤: 1.电炉送电.负荷至一档(10NW左右)。 2.打开炉子观察门,由烟道最远的一个。 3.净化系统打开所以净化设备上的氮气阀门。 4.净化系统打开1号风机,频率:35HZ,打开2号风机,频率:30HZ 现场观察启动状况,保证正常启动。 5.净化系统打开1号风机,进口电动阀,打开2号风机,进口手动阀。 6.净化系统联系电炉关闭主烟道电动阀,开启净化系统入口高温阀,观察炉压在 -20~0 之间。 7.净化系统开启排气阀,观察2号风机后压力,使反吹有力。 8.净化系统用入口高温阀或1号风机前电动阀,调节炉压保证炉压在+10~-10之间。 9.净化系统观察炉气分析仪CO含量达到75%时关闭电炉观察门。 10.净化系统用花炮点燃净化排气烟道。 11.净化系统关闭所有氮气阀门。 12.净化系统开启水平刮扳.斜刮扳.所有卸灰阀。 13.增大电炉负荷,注意观察净化系统炉气分析记录仪,注意仪表显示氧气含量和CO含量。 14.净化系统过滤器入口温度到240度,开启1.2.3.4.空冷风机,保证过滤器入口温度在200~250之间。 五、 设备故障及解决: 1.电动阀故障 设备当中电动阀均为正反转,全开或全关状态,具有全开或全关位置信号反馈,不能够连续工作,能在中间位置工作,待其工作到开或关位后在做调整,过极限位置后,电机会憋死,烧坏电机或顶死阀门,憋死后可通过手动打到中间位置在通过手动调整位置信号。 2.压力变送器及温度传感器故障 此类故障直接显示为 8888字母,意为断线,请在断电后检测信号线通断,线路正常情况下,可判断变送器或温度传感器损坏需更换。 3.清灰电机.卸灰电机故障 这类设备电机带负荷工作,主要为过载,接线松动,热继电器跳,接触器烧坏,如工作不正常,可查明原因后在上电工作。 六 净化系统关闭: 净化系统运行24小时无故障,试车成功,可停下检查或继续运行。 1.净化系统联系电炉操作工打开主烟道电动阀。 2.打开净化系统所有氮气阀门。 3.净化系统关闭入口高温阀,排气阀,各电动阀门,手动阀门。 4.关闭1 2 号风机,空冷风机,反吹电机。 5.过30分钟后关闭各卸灰阀,水平刮扳等。 6.净化系统观察炉气分析仪CO含量,到 10以下 关闭氮气阀门。 七、安全及其它 乙方全面负责净化系统的试车开启,甲方全力配合乙方工作。 在试生产期间,24小时内人员、安全事故及设备事故各负其责。 在甲方炉况正常的情况下,24小时内出现任何问题引起系统停车,重新开始计时。 甲方:内蒙海化辰兴化工有限公司 乙方:宁夏兴鑫泉环保工程有限公司 参加试车人员: 参加试车人员:马海龙 负责人签字: 负责人签字:

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