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昌恒公司井下CO超限原因分析与治理方案
昌恒公司矿井
CO大范围渗漏、超限及治理方案
2010年5月22日
参加讨论人员:荣义平、袁树杰、夏雷、何 毅、余宝成、毛传森、赵永政、陈 标、刘 峰、吴邦全
方案起草人:袁树杰
目 录
一、CO超限概况 4
二、原因分析与治理方案 9
(一)原因分析 9
(二)火区特点与治理原则 13
(三)治理方案 16
方案一:局部增阻,同时封堵漏风 16
方案二:矿井正压通风 17
方案三:深入采区内部增设密闭墙,封堵外部漏风 17
方案四:降阻减风、减小全矿井通风负压 18
三、CO治理方案比较 18
四、目前治理措施及效果 20
(一)、减风降压 20
(二)、减风配合局部增阻 20
(三)、进风巷增阻减风 20
(四)、增设封闭墙、喷浆注浆封堵漏风 21
五、进一步研究建议 21
一、CO超限概况
2009年12月22日,相邻矿井出现CO熏人事故后,昌恒公司加强了对井下各地点的监测监控,重点增加了对0号密闭墙、总回风巷的监测频率。
12月27日,国营侯家岩煤矿、通达煤矿停止供电、通风、排水系统之后,昌恒公司矿井下0号密闭墙、总回风巷CO浓度持续升高。12月30日夜班,昌恒公司井下局部地点CO浓度达到232ppm、总回风巷CO浓度达到36ppm,并且有逐步上升的趋势,立即撤出所有人员、停止矿井生产。2010年元月1日,皖北煤电集团矿山救护队下井进行了现场勘查。井下局部地点裂隙处CO浓度达到1540ppm、总回风巷CO浓度达到82ppm。
经过与县政府及主管部门沟通协商,并取得市煤炭局和救护队的同意,元月14日下午,按照原定计划实施降风减压和巷道喷浆注浆封堵。CO超限治理工作2月4日基本完成,累计完成巷道喷浆、壁后注美多宝高分子材料、壁后注水泥浆工程量分别为240m、20m、20m,各种材料消耗分别为水泥115吨、黄沙175m3、黄土40吨、高分子材料16吨。到2月4日止,总回风巷风流中CO浓度由治理前的82ppm下降至为2ppm,其他地点局部裂隙处CO最高浓度由治理前的1540ppm下降至13ppm,取得了良好的治理效果。该状态一直保持到4月22日,保证了矿井正常安全生产。
4月22日早班开始,井下局部地点及总回风巷CO浓度呈现持续增大的趋势,4月24日中班,进风系统CO达22ppm,总回风巷CO浓度由6ppm增加到37ppm,影响范围波及到二部皮带机机巷200m范围、总回风巷由7号墙延伸至13号墙、副斜井下部350m~250m段。昌恒公司领导组织综掘、修护、综采队伍在一号煤仓、7号墙、总回风巷底板进行喷浆注浆。到5月1日早班止,在一号煤仓仓壁及壁后、一号煤仓上口周边巷道、7号墙、总回风巷底板等注浆喷浆总量为150吨水泥,总回风巷CO浓度由37ppm下降并稳定在22ppm。
5月1日,集团公司及北方公司专家组到矿现场技术指导工作,认为昌恒公司前期治理CO措施得力、行动迅速、结果有效,经过认真分析、讨论后,编制了下一步CO治理的四个方案。
方案一、封堵进回风系统漏风通道。采取“巷道喷浆、壁后注浆、喷注结合”的综合防灭火措施;
方案二、打开封闭墙,在原采空区内部进行封堵;
方案三、地面打钻,封堵原采空区内部巷道;
方案四、重新施工巷道。
鉴于山西省煤矿管理现状,兼之山西地方煤矿乱采滥挖现象严重,井下采空区矿矿相通的现象极为普遍,井下火源位置难以明确判断,经方案比较后,决定采用方案一,即采取“巷道喷浆、壁后注浆、喷注结合”的综合防灭火措施。
本次CO治理喷浆注浆共用水泥260吨,但由于井下情况复杂,治理效果不好,截止5月13日早班,总回风巷CO浓度达到105ppm,主要进风流CO浓度最大为74ppm,并且多处地点溢出高浓度CO,其中0号墙内3889ppm、墙外170ppm,未能达到预期效果(见图1~图3)。图1 2010年4月20日至5月20日总回风巷CO浓度变化曲线
图2 2010年3月7日至4月13日0号墙内CO浓度变化曲线
图3 2010年3月7日至4月13日0号墙外CO浓度变化曲线
根据5月6日吕梁市煤炭局安全执法文书要求,昌恒公司矿井未经复产验收审批,严禁组织生产。同时,结合矿井CO超限治理的实际情况,5月13日上午,经过经理办公会议研究决定,全矿停产放假,主要通风机停止运转观测数据,及时安排井下排水。5月14日夜班22:00开始,矿井主要通风机停止运转,66小时之后,5月16日下午15:30,组织四名通风测气人员对井下主要地点进行探查,探查结果如下:
总回风巷CO浓度为2ppm,主要进风流CO浓度最大为17ppm, 0号墙内1-2ppm、墙外0ppm,但是,根据18日中班的数据可以看出,0号墙内外数据不稳定,0号墙内CO最大浓度达到3485ppm、墙外最大达到167ppm。主水仓CO浓度最大时达
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