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- 2018-02-28 发布于天津
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青居水电厂机组定子制造质量问题的分析及处理 ;青居水电厂机组定子制造质量问题的分析及处理 ;摘要: ;⒈引言;⒉. 出现问题的现象及调查取证;(2) 拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。;(2) 拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。;(2) 拆冲片后对基座进行检查,发现定位筋座焊接部位的中间环板的一部分有裂纹。;(3) 鸽尾键固定螺栓头部损伤;(5) 上游侧齿压板(大齿压板)压指焊缝开裂;⒉⒊ 2#-4#机改造前定子振动及固有频率测量
对2#~4#机,检查了机内各处的振动值。
在这个振动测量结果中,3 台定子机座振动的最大频率都是100Hz。100Hz 的振动值随着负荷增加而增加。3#机最大全振幅145μm(34MW 时的水平90°方向)。本机组的电源频率为50Hz,振动频率为100Hz,而且振幅值随负荷增加而增加。
2#定子的固有振动频??测量值接近100Hz。
通过对2#~4#机组振动及2#机定子固有频率的测量,得出以下结论:
定子最大振动频率为100Hz。振动是由电气激振源引起的。
?? 2#机定子的固有频率测量的结果是:111.5Hz~110Hz 和97Hz~93Hz 的圆环振动模数分别是8和7。考虑到测量与组装时的定子安装状态有差异的话,可以认为固有频率接近100Hz。
?? 3#、4#机,100Hz 的定子振动随着负荷的增加在增大。但是,在34MW 负荷下连续运转时,铁心的膨胀受到定子机座的束缚,振动由此降低。这是因为铁心膨胀后受到机座的束缚,从而使定子刚性增加,其固有频率变大而且远离了100Hz。
?? 2#机的振动测量,是在铁心膨胀已经受到了定子机座的束缚的状态下进行的,所以振动值小 ,但此频率是100Hz。
?? 4#机的振动测量结果表明,在铁心齿压板安装的各感应器间,100Hz 振动的相位差接近144°,圆环振动模数为8 模数。;⒊ 定子铁心变形发生原因分析;⒋ 修复方案
根据机组运行的实际情况和专家组意见,对1#、2#机采用的修复方案如下:;⒌修复后机组振动各动平衡测试分析
⒌⒈2#机组
⑴、2#机定、转子改造后振动测试结果:
;21:05 ;从以上结果可看出,2#机经过改造后,定子铁心总振动不大于0.022mm,其中100Hz振动值不大于0.019mm,而下齿压板处的100Hz 振动值(此处改造前经过测定)是改造前的1/2 至此1/4,效果明显,完全满足机组安全稳定运行的要求。;⑵、2#机动平衡试验结果:;2#改造小结:
从动平衡试验结果可以看出,机组的整体性能,无论是从振动幅度减小到原来的1/2 至1/3,还是机组的振动的稳定性大幅提高(改造前,振动相角随时变化,改造后振动相角有规律变化,发电机出力在25.5MW 后,振动相角基本不变化,说明机组已处于稳定状态)。
综上所述:2#号机改造措施行之有效,今后2#号机可以长期安全稳定运行,在振动上不会有问题。;⒌⒉1#机组
⑴、1#机动平衡试验结果:;⑵、1#机动振动试验结果:; 从以上数据可以看出,定子振动测量值全部换算成100Hz 振动,其值也不大,其中定子铁心齿压板处的振动值1#机改造后为小于0.02mm,与改造前振动特性类似的4#机相比(4#机齿压板处的振动为≤0.189 mm)有了极大了改善。但还是有部分振幅值超标,而且运行的噪声也比2#机组要大,根据现场运行情况来看,在高负荷区不稳定性更加明显。
⒍ 结论
青居发电机2#定子改造后,定子的振动得到了明显改善,各参数满足要求,能确保机组的长期安全稳定运行;从试验结果可以判定,青居2#机组改造后,振动性能稳定,效果显著,完全符合机组安全稳定运行的要求。
而1#机的修复后虽然运行状况有所好转,但要稳定运行必须经过长期的运行才能有说服力,这为电厂安全运行留下了隐患,为了让电厂能安全可靠地运行,3#、4#机组也采用2#机的改造方案进行修复,为确保1#机安全稳定运行, 1最后决定对1 #机组也采用2#机的改造方案对定子进行彻底改造。;青居水电厂机组定、转子改造评估分析报告;二、实际测量的气隙数值分析
1、1#机气隙测量记录(改造后于2008年5月14日投运);3、3#机气隙测量记录(改造后于2007年4月23日投运);4、4#机气隙测量记录(改造后于2006年11月8日投运);三、机组测振气隙系统数据分析;2、2#机组30MW气隙系统数据分析(改造后于2006年6月17日投运);3、3#机组30MW气隙系统数据分析(改造后于2007年4月23日投运);4、4#机组30MW气隙系统数据分析(改造后于2006年11月8
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