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11铜管改良工艺试验报告.doc

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11铜管改良工艺试验报告

内螺纹Φ9.52×0.3+0.15铜管的可胀性试验报告 一 实验目的(注:此报告上出现的长度单位均为mm) 盘管内螺纹铜管Φ9.52×0.3+0.15的可胀性 二 试验材料 自制6寸小筒体(Φ168×386)一支,管孔数为92个,盘管内螺纹铜管Φ9.52×0.3+0.15,数量92根,密封胶水(可赛新1554)。 三 试验器材 胀管器一台(TR-502H)。 四 试验参与人员 生产部: 生产员工两位 技术: 五 胀管、试压过程 穿铜管时难度较大,观察难穿铜管有变形,因为此铜管在我司加工时容易受到挤压,致使铜管变形。注:实验前测量管板A端盖有一个孔加工不符合管孔的加工尺寸为Φ9.62,其他的管孔加工均在公差(Φ9.65~9.80)要求范围。 试验的扭力值和数显值(A、B端盖区域的划分) 在A端盖涂密封胶情况 胀接数据如表 方向 区域 数显电流值(A) 扭力值(kgf.cm) A端(涂有厌氧胶) 1区 0.95 10 2区 1.05 15 B端(未涂有厌氧胶) 1区 0.95 10 2区 1.05 15 胀接过后观察,A、B端2区铜屑比1区的偏多,明显处的铜屑为片状,不明显的铜屑用笔轻轻的就很容易剥掉。 对壳程进行气密性试验,充入氮气压力达到1.5MPa时,B端由渗漏渗漏情况如图所示。 合计十四处渗漏,A端盖无渗漏。继续加压力在1.55MPa~1.9MPa时,A、B端盖相续分别都有十根铜管爆涨损坏。 铜管爆涨损坏情况 阴影处为铜管爆涨损坏分布情况 六 试验现象分析,结论 1 通过此次实验发现穿管难度大,因为此铜管的圆度在加工时遭到破坏,切口不圆。加工铜管时严禁有对铜管挤压、轻摔的现象,否则对穿管造成很大的难度。同时对胀接工作也增加了难度。加工后须对铜管口校圆。或者提高管孔的直径的范围为9.77~9.89参考《铜管胀接技术研究》 黄坤荣 王汉青 寇广孝 2通过此次试验翅片用盘管的内螺纹铜管(Φ9.52×0.3+0.15)是可胀的,通过A、B端得胀接试压情况,使用密封胶水胀接效果良好。 3 此规格铜管壁厚较薄在胀接时要要严格控制胀接的扭力值,不能够过大,会产生很多的铜屑和过胀的现象。 4 此铜管的规格为Φ9.52×0.3加0.15的齿高,在胀接时使用过大扭力容易把0.15的铜齿压断或者压裂从而形成铜屑,有待观察需要进一步跟进 5 在检验壳程的气密性时不能够使用过高的气压,P试≤1.5MPa,外压超过此值铜管容易爆涨损坏。 通过本次试验盘管内螺纹铜管(Φ9.52×0.3+0.15)是可以胀接的,配合密封胶水胀接效果良好。有铜屑产生(须进一步的跟进)、铜管能够承受外压不是很大,因此试压不能够过大,所以在制作和试压过程中存在一定的风险。 A端 1区 2区 B端 1区 2区 渗漏处 明亮处为铜屑 明亮处为铜屑 明亮处为铜屑

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