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脉冲吹灰器在省煤器,预热器上的应用
浅谈气脉冲吹灰器
在锅炉预热器/省煤器上的应用
李怀新 王兴合 尹民权 陈 岭 张志辉
(山东邹县发电厂)
摘 要:本文从锅炉预热器、省煤器受热面积灰及清除,分析了本厂试用新型气脉冲吹灰器后的
效果,还着重介绍了气脉冲吹灰器的使用情况。
关键词:气脉冲吹灰器 改造经验
1 概述
山东邹县发电厂是我国最大的坑口电站之一,总装机容量 2400MW。其中ⅠⅡ期工程4×300MW
机组,采用东方锅炉厂生产的 1000T/H 自然循环锅炉。每台锅炉配置两台转子直径 Ф10320mm
两分仓容克式空气预热器。预热器热段受热面净高 1900mm,采用δ=0.5mmF 波纹板;冷段受热面
净高 300mm,采用δ=1.2mm 考登钢板。每台锅炉设计按装有 140 台蒸汽吹灰器。在炉膛四周水冷
壁从标高 18M 到42.2M 装设有66 台炉膛蒸汽吹灰器,在省煤器处从标高33.46M 到38.2M 装设有
24 台旋转固定式蒸汽吹灰器,在过热器及再热器处从标高42.34M 到58.6M 装设有48 台长伸缩式
蒸汽吹灰器,在每台预热器的出口烟气侧装设一台往复式蒸汽吹灰器。
1.1 预热器积灰
容克式预热器受热面积灰特别是冷段蓄热元件积灰,是普遍存在的问题。锅炉启动时一般燃
用柴油,因此当启动频繁时,为防止烟气中某些成份粘到预热器受热面上,造成堵塞或烧坏受热
面,就必须尽快地将受热面温度升高到烟气露点温度以上。使受热面的平均冷端温度(从进风温
度和排烟温度求出的数学平均值)高于烟气露点温度。值得注意的是,烟气露点随锅炉排烟温度
的升高而升高。并非是不变的。我厂预热器堵灰一直比较严重,每次大修冷段蓄热元件都要全部
更换。有时预热器堵灰严重,两年就更换一半冷段蓄热元件(隔一组换一组)。
一般而言,排烟温度高与预热器漏风量高和预热器受热面积灰有很大的关系。设计锅炉排烟
温度 134℃,但实际排烟温度远远高出设计值,夏季最高可达 200℃以上,而排烟温度的升高则降
低了锅炉的效率(见图1)。从表1 可以看出,排烟温度升高20℃,则锅炉效率降低1%。
861
锅
1
炉
效
0.5
率
30 -20 -10 0 10 20 30
偏 0
差
(
-0.5 预热器出口烟气温度℃
%
)
-1
图1 排烟温度与锅炉效率偏差的关系
1.2 预热器受热面积灰清除
锅炉冷态启动时,蒸汽吹灰器只有在吹灰用蒸汽温度达 300℃以上时才可投入,运行经验已
经证明,吹灰时蒸汽温度太低是有害的,它所造成的受热面玷污反而比暂时不吹灰时还要严重。
锅炉启动阶段,要千方百计的减少预热器积灰,但此时汽温往往偏低,达不到要求,在没有外来
汽源时,就不能进行吹灰。在锅炉启停过程中一般不吹灰,正常运行中一般每天白班全面吹灰一
次。但是从理论上讲,压缩空气温度加热到 150℃以后才能防止吹灰时受热面过分冷却。如果用
净化的压缩空气(30~40℃)吹灰,只要不吹到低于平均冷端温度的低温受热面上,效果也很
好。当然气脉冲吹灰器吹灰就不存在上述问题,
2 吹灰器存在问题
2.1 蒸汽吹灰器
自1985 年至 1989 年四台机组先后投产以来,蒸汽吹灰器故障率高,还发生过几次吹爆炉管
事故。96 年 8 月 20 日#1 炉标高49 米处#9 长吹未退出,吹爆高温过热器和底包覆过热器,被迫
停炉检修。为了提高蒸汽的干度,将汽源由再热器入口段,改至后屏入口,使温度由原来的 335
℃提高到 459℃。四台锅炉一直使用蒸汽式吹灰器,由于设计、管理与维护及各方面的问题,造
成蒸汽式吹灰器存在以下问题:
(1)因为吹灰器排气单向阀经常泄漏,造成吹灰器内
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