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* of 浙江亚太机电股份有限公司质量部 * of 浙江亚太机电股份有限公司质量部 SQE:××× 供应商:×××××××× 启动日期:2011年2月10日 S161离合器主缸质量分析报告 目 录 1. 问题提出及来源(SQE完成) 2. 涉及零件信息(SQE完成) 3. 问题定义(SQE完成) 4. 问题零件潜在风险评估(SQE/供应商完成) 5. 紧急围堵及短期措施 6. 根本原因 7. 长期措施 8. 长期措施断点时间 9. 库存处理 注:本分析报告提交时间要求: 第1~5项——供应商得到浙江亚太通知二天内做出初步分析及临时措施提交主管SQE 第1~7项——供应商得到浙江亚太通知或故障件后三天内提交主管SQE 第1~11项— 供应商得到浙江亚太通知或故障件后四天内提交主管SQE S161离合器主缸质量分析报告 1. 问题提出及来源 故障现象 主机反馈我司提供的一件S161离合器主缸活塞无法回位,导致无离合。 问题来源:TAC( )QAQ( )FPQR( ) 零公里(√ )其他( ) S161离合器主缸质量分析报告 2 .涉及零件信息 总成名称:×××× 零件名称:×××× 零件号生产日期:2011年1月13日 XXXX质量分析报告 3. 问题定义(照片) 备注:* 外观检测即将故障件和正常件进行对比分析(包括生产日期,一模多腔,批次号,形式区别等) * 若检测项目复杂,目视检测项目可与功能检测分开描述。 铸造缩孔缺陷 活塞皮碗破裂 S161离合器主缸质量分析报告 4.问题零件潜在风险评估: 具体描述:由于推杆与活塞脱离,活塞无法正常回位, 导致离合器失效。经查我司所有成品与半 成品均为合格件,确定问题零件为个案。 一般 ( ) 严重 (√ ) 功能 ( ) 安全 ( ) * 请在相应风险结果后选择并进行描述。 S161离合器主缸质量分析报告 5 .紧急围堵及短期措施 范围及检查数量:确认××成品库存256只,半成品库存300只。 措施:1:将××成品库中离合器主缸放入酒精槽中,进行百分之百缸体内壁缩孔检 验,并做好标识。测试过程;临时作业指导书 1,临时作业指导书 2。 2:半成品缸体内孔外观检测由原来的AQL值1.5,S-3检验水平更改为百分之百 检验,并做好标识。 测试过程;临时作业指导书。 3:通知车间紧急加工2托盘(512只)产品,并对此应急产品落实百分之百缸 体内孔外观检验。 断点:110119 * of 浙江亚太机电股份有限公司质量部

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