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仪表试车情况
仪表试车情况
一、2010年锅炉区域
1、4月调试1#炉电动阀门减温减压阀门及公共管线阀门、风机电动执行机构;对温度、压力仪表打点、流量计效验,做好烘炉煮炉准备。
2、5月2、3#炉温度 压力、电动执行机构调试,修改DCS联锁;配合电气调试380V电动阀门。
3、5月15日1#炉烘炉,25日煮炉,6月20日送出蒸汽吹管 更换3#减温减压调节阀。检查仪表伴热管线安装及仪表漏电。
4、31日2#炉打压,6月2日烘炉,13日煮炉。技改平衡容器。
5、7月熟悉气力输灰系统。整改给煤机调试蒸汽流量计。
6、8月因泄漏量大更换1、2#炉减温阀门调试3#炉减温水阀门 调试1、2、3#主给水阀门内漏大。配合厂家调试工艺车间气动阀门
7、9月更换集汽集箱出口温度套管。验收脱盐水站。更换1.2#炉沸下温度。1.2.3#炉蒸汽流量加装根部阀门。清洗减温水流量。
8、10月1、2#炉基本正常使用但蒸汽流量一直不准确待厂家处理 ,在运行中气力输灰出现工控机网络连接不上PLC不能程控而除灰系统除不去灰施2#炉停炉从新装配电脑后正常开启。
9、10月19日3#炉烘炉,11月7日煮炉。
10、11月配合锅炉点火装置厂家改造3#炉点火柜。看火炬装置接线及工艺管线。检查DCS联锁及1.2.3#炉DCS柜接线核实图纸。配置灌区流量计穿线管。
至此锅炉仪表全部具备生产条件。
二、2010年空分区域
1、从5月中旬开始对空分DCS和ITCC系统进行调试、现场仪表及压力、差压变送器打点,阀门调试等。
2、6月上、中旬对5月份调试出现问题的阀门和现场仪表重新调试,仪表,空分工艺和开封黄河三方共同试验现场阀门开关是否正确。配合DCS和ITCC系统厂家修改部分画面。
3、6月下旬对空压机的汽轮机模拟开车,对各联锁条件做试验。6月23日17:40第一次对空压机汽轮机单机启动,转速800rmp,18:25第二次启动,转速1000rmp,18:35进行升速,20:48升速到9888rmp进行超速试验,未成功,20:50手动按危急遮断器停车。
4、6月25日为启动汽轮机做准备,下午启动汽轮机17:00~18:30启动3次汽轮机,因油泵联锁问题停车。对油泵联锁进行试验,23:18进行低速暖机,次日1:19到达8470rmp,1:33进行超速试验,1:35达到9739rmp汽轮机自动停车。
5、8月25日紧急切断阀V443和V444调试完成;防喘振阀V403A和V403B调试完成;入口导叶阀V450和V452调试完成;向开封黄河提交现场设计不合理需要整改方案。
6、9月1~3日进行空压机模拟联锁试验,3日13:10启动汽轮机,13:28因一个转速测点失效停车,14:51再次启动,16:39达到额定转速,23:25因主蒸汽压力降低,联锁跳车。
7、9月4日进行空压机开车模拟试验,11:00再次启动汽轮机,19:07正常停车,停车后检查现场仪表。
8、9月9日进行空压机开车模拟试验和检查现场仪表,18:24启动汽轮机,次日1:50正常停车。
9、9月11日进行空压机开车模拟试验和检查现场仪表,10:30启动汽轮机,22:00正常停车,检查现场仪表正常。
10、9月18日进行空压机开车模拟试验和检查现场仪表,22:27启动汽轮机。
11、10月份空压机正常运行,每日现场正常巡检。对运行过程中出现问题,都及时到现场处理;再次对氧压机现场仪表,阀门等进行调试,为开车做准备。
三、2010年甲醇区域
气柜
10.1~10.31 气柜高度变送器打点、校准、投用;益隆益兴煤气流量计打点、校准、投用;益隆益兴煤气氧分析仪标定、投用;去放散调节阀调试、投用。气柜仪表全部运行正常
焦炉气压缩
1)2010.5.1~2010.5.31对 1#、2#、3#、4#焦炉气压缩机(包括电机和压缩机本体)所有仪表安装、打点、校准、投用。
2)2010.5.1~2010.6.5 对1#、2#、3#、4#焦炉气压缩机现场仪表控制柜的PLC系统调试,投用。
现四台压缩机仪表全部运行正常
精脱硫
1)2010.5.1~2010.6.30 现场所有仪表进行安装、打点、校准、投用;各个仪表管道吹扫、查漏。
2)2010.7.1~2010.7.31 现场所有阀门调试、投用。
3)2010.9.1~2010.9.10 所有仪表伴热管道吹扫、查漏。
转化
1)2010.5.1~2010.6.30 现场所有仪表进行安装、打点、校准、投用;各个仪表管道吹扫、查漏。
2)2010.7.1~2010.7.31 现场所有阀门调试、投用。
3)2010.9.1~2010.9.10 所有仪表伴热管道吹扫、查漏。
除氧站
1)2010.7.1~2010.7.15 仪表的安装、打点、投用;仪表控制柜安装。
2)2010.9.1~2010.10.15 配合厂
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