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第7章 数控机床故障分析研讨、维护与调试实例.ppt
第7章 数控机床故障分析、维护与调试实例
;*;; [例7-1]电动刀架锁不紧的故障维修
故障现象:某广州数控设备有限公司生产的GSK系列数控车床出现电动刀架锁不紧的故障。
[例7-2]电动刀架某一刀位换刀不停故障维修
故障现象:某经济型数控车床,机床配置为LD4型电动刀架。在换刀时,某一位刀号转不停,其余刀位可以正常转动。
;7.1.2主轴系统故障维修实例;7.1.3进给伺服系统故障维修实例;7.1.4 回参考点故障维修实例;7.1.4 回参考点故障维修实例;7.1.5 机械部件故障维修实例;[例7-18] 主轴不能准停故障维修
故障现象: 某采用SIEMENS 810M 的数控铣床,配套6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现当主轴转速>200r/min 时,主轴不能定位的故障。
[例7-19] 主轴准停位置不稳定
故障现象:某采用SIEMENS 810M 的数控铣床,配套6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。;7.2.2主轴系统故障维修实例;7.2.3进给伺服系统故障维修实例;7.2.4跟随误差报警的故障维修实例;7.2.5 机械故障维修实例;[例7-32] 执行换刀指令时不动作故障维修
故障现象:某加工中心的换刀系统在执行换刀指令时不动作,机械臂停在行程中间位置上,CRT显示报警号,查阅手册得知该报警号表示:换刀系统机械臂位置检测开关信号为“0”及“刀库换刀位置错误”。 ;[例7-32] 执行换刀指令时不动作故障维修
故障现象:某加工中心的换刀系统在执行换刀指令时不动作,机械臂停在行程中间位置上,CRT显示报警号,查阅手册得知该报警号表示:换刀系统机械臂位置检测开关信号为“0”及“刀库换刀位置错误”。
[例7-33] 刀库转动中突然停电的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。
;[例7-34] 换刀过程有卡滞的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中,刀时有卡滞,同时声响大。
[例7-35] 换刀不能拔刀的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报警。;
[例7-36]换刀卡住的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,机床显示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”报警。
[例7-37]一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,刀库在换刀过程中不停转。;7.3.2主轴系统故障维修实例;7.3.3进给伺服系统故障维修实例;7.3.4液压和气动系统故障维修实例;7.3.5 PLC故障维修实例;7.3.6分度工作台故障维修实例;7.3.6分度工作台故障维修实例;7.3.7润滑系统故障维修实例;7.3.8排屑系统故障维修实例;*;分析及处理过程:刀架锁不紧故障可以从以下三方面分析:
①发信盘位置没对正:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。
②系统反锁时间不够长:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。
③机械锁紧机构故障:拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。
参照以上三步进行维修,最终发现刀架的霍尔元件没有对准磁钢,调整霍尔元件,故障消失。;分析及处理过程:根据现象初步判断可能为以下故障:
①此位刀的霍尔元件损坏:确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表测量该刀位信号触点对+24V触点是否有电压变化,若无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件。
②此刀位信号线断路,造成系统无法检测到位信号:检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路,正确连接即可。
③系统的刀位信号接收电路有问题:当确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况下更换主板。
参照以上三步进行维修,最终发现刀架中对应该刀位的信号线折断,重新连接该信号线,故障排除。;分析及处理过程:造成主轴飞车的原因有以下几种:
①装在主轴电动机尾部的测速发电机故障;
②激磁回路故障,弱磁电流太小;
③速度设定错误。根据以上分析,在停电状态下,用手旋转测速发电机,测速发电机反馈电压正常,在开机瞬间,测量激磁电压也正常。而主轴给定电压测得为14.8V(正常时最高给定电压为±10V),故初步诊断为NC主板硬件故障。
该主板上与给定电压相关的电路较多,不可能将所有的线路一一分割进行试验。但由于给定输出为14.8V,因此怀疑是
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